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#3炉磨煤机模糊控制系统分析与优化.doc

#3炉磨煤机模糊控制系统分析与优化   摘要:下花园发电厂中储式制粉系统控制系统采用模糊控制系统。本文通过对模糊控制系统优化,使制粉效率大为提高,制粉单耗显著降低,锅炉燃烧更加稳定。   关键词:模糊控制 优化 节能   1.前言   下花园发电厂#3机组为200MW火力发电机组,#3炉额定蒸发量为670t/h,采用四台钢球磨,磨煤机控制采用常规PID和模糊控制系统(以下简称MECS)并行运行, MECS系统通过MODBUS板串行接口与日立控制系统连接。通过MECS系统实现对制粉系统的调节,运行人员通过DCS对制粉系统进行监控。   2.优化控制解决的必要性   2.1.系统目前存在的问题   2.1.1.丁磨有时出现磨煤机差压瞬间速度飞升过快的现象   2.1.2.锅炉用煤的品质不稳定,煤的水分含量、可磨性等指标经常在短期内产生较大变化,更要求系统具有更快的学习速度和更宽泛的煤质适应性。   2.1.3.锅炉用煤因参杂了大量煤泥,使煤的含水量大量增加,造成制粉系统加热能力严重不足,严重时给煤量下降到正常给煤量50%时,仍无法将磨煤机出口温度提高到正常值。   3.控制系统优化的目标性能   3.1.提高磨煤机负荷自动测量能力;   3.2.提高制粉系统控制品质;   3.3.增加磨煤机制粉系统控制目标优化功能;   3.4.增加优化控制系统的煤质自识别和适应功能,保证在煤质变化时,能得到此煤质下的最佳出力;   3.5.将原有单一自学习系统升级为双重自学习系统,在双重学习系统中,一级学习模块具备快速学习能力,可迅速感知系统性能和煤质变化,改变控制策略;二级学习模块具备精确学习功能,可在系统性能稳定时,精确估算最佳运行工况,保证制粉系统处于最佳运行区域。   增加远方协助调试功能,以便长期运行和维护中,在用户需要并许可时,厂家可提供免费远方维护协助。   3.6.增加远方协助调试功能,根据用户需要随时得到厂家免费远方协助。   4.控制系统程序优化升级及效果分析   将原有控制系统全面优化升级。优化控制模块MecsRun.exe,增设系统性能自动统计分析软件REPROT.exe。图1-3所示(以甲号制粉系统为例),升级后的给煤量预估程序中增加了制粉系统出口变化、磨煤机负荷变化和磨煤机出入口差压变动,对磨煤机给煤量预估值进行快速运行,同时采用双给煤预估计算方法,将制粉系统综合制粉与加热能力分别计算,已适应煤种的含水量频繁大幅度变化的工况。   4.1.MECS程序调试分析   4.1.1.提高热风使用效率   由于煤的含水量较大,为提高制粉效率必须充分利用现有系统最大的加热能力,在磨出口温度最低限同时尽可能提高制粉量,保证了系统保持最大的可能给煤量。   4.1.2.提高煤质变动下的响应速度   煤质变化时,如果给煤量不及时调整,就可能造成磨煤机超温或温度过低,造成制粉系统热出力浪费或制粉配置降低,新升级控制逻辑响应迅速及时,如图1-5丁磨的运行曲线,在椭圆标出位置显示优化制粉控制,在煤质慢变和快变时给煤量的控制响应,在较后的标记内10分钟给煤量从23%提高49%,保证用煤含水量快速下降后,制粉能力迅速提高和磨出口温度平稳。   4.1.3.另外针对控制系统程控启停中的缺陷,对制粉系统的启停过程控制进行了改进,在制粉系统启动过程中,提高了压力冷风门关闭速度,和在制粉系统停止过程中,提高热风门的关闭速度,之后程控系统的启停控制变得更为平顺。   4.1.4.调试结果综合分析   尽管采用了人工智能优化算法,但是系统错误信号扰动也可能造成智能算法计算偏差,因此对所有优化目标都限定了一定范围,当系统对目标的计算超出规定的范围时,系统则不予承认。在制粉系统的长期运行中,实际优化目标变化范围相当大,有时超出限定范围,造成无法得到真实的优化控制目标。升级后的优化控制智能算法的抗错误信息干扰能力有了极大的提高,因此可以充分放开对各种优化参量限制,以适应所有可能遇到的煤质和系统性能改变。   4.2.效益评估   4.2.1.在运行控制方面   4.2.1.(1)自动控制运行稳定,不受煤种影响,自动投入率为100%。   4.2.1.(2)磨煤机模糊控制投入运行后,经过控制参数优化、系统完善,实现了磨负荷、磨温度、磨负压控制系统的自动调节,制粉系统风压、风温控制平稳,人机界面友好,画面直观、生动,功能齐全,方便了运行人员的操作。   4.2.1.(3)给煤量在对磨煤机负荷作为主调的同时,参与对温度和差压的调节,有效地提高了温度和差压的稳定性。   4.2.1.(4)模糊神经网络控制软件包由四种相互独立的软件构成,分别为控制软件FUZPLAY.EXE、组态软件FUZEDIT.EXE、

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