- 11
- 0
- 约9.35千字
- 约 23页
- 2016-12-01 发布于湖南
- 举报
供应商纠正预d防报告
TENGXIANG Electronic Technology (DongGuan) Co.,Ltd
腾翔精密塑胶(東莞)有限公司 Supplier Corrective/Preventive Action Report(8D Format)
供應商糾正/預防報告 表單編碼 F4SQA84 REV A Initiator/開立者: Part Name/品名: 按键 Date/發現日期:2008/11/19 Supplier/供應商: FKI Part No/料號:
60-245-C0703 Issue Date/開立日期: Customer/客戶名稱: Specification/規格: Due Date/完成日期: Po No/訂單號碼: Supplier Part No /廠商料號: Number/單號: 問題點發生階段
Non-Conformation Found During □進料檢驗IQC Inspection □制程作業In-Process Operation □出貨檢驗 OQC Inspection□客戶抱怨Customer Complaint □客戶退貨 Returned Goods by Customer □其它Other Total Q’ty/總數量:
900PCS Inspection Q’ty/檢驗數:
80PCS Defect Qty/不良數:
80PCS Defect Rate/不良率:
100﹪ Stock Q’ty/庫存 Discipline 1: Describe the problem (Description to be completed by initiator.) / 問題點描述(由開立者完成)
1: 丝印移位
Nonconforming confirmation and sign for disposition comment/異常確認及簽核處理意見 Nonconforming Confirmation/異常確認: QAD Manager Confirm /品保經理確認: In-process Products Stock Products在線品與庫存品:□Concessional Acceptance讓步允收 □Reject/拒收 □Rework/重工 □Waive/特采 PMC/生管: □Reject/拒收 □ Rework/重工 □Waive/特采 PUR/采購: □Reject/拒收 □ Rework/重工 □Waive/特采 Discipline 2: Team Member/專案成員
付将计/黄晓丽/郭丙干/黄飞
Discipline 3: Describe the problems root cause (Describe why condition change, or “hole” in the system.)
問題發生的根本原因(描述狀況變化或系統出現”漏洞”的原因).
1:加工在生产过程中,由于网板长期磨损导致生产时偏位.
2:加工技术员在生产过程中,未认真核对样品,导致不良流出(样品也有偏移现象).
3:IPQC/OQC在检验过程中,未对丝印位置仔细确认和对该款产品的品质标准不太熟悉,误判为良品导致不良流出.
Discipline 4: Problem containment plan (Describe who, what, when, and how problem will be captured or contained.)
短期措施(描述此問題將由”誰”,”什么”,”何時”,”怎樣”解決)
1:流入贵司的产品按限度标准挑选后退回我司报废处理。
2:我司库存品1200PCS有类似不良报废处理。 Effective Date有效日期:2008/11/21 Discipline 5: Permanent corrective action plan (Describe who, what ,when, and how changes will be implemented.)
長期措施(描述此問題將由”誰”,”什么”,”何時”,”怎樣”執行變更.)
1:立即知会工程,重新更换网板进行试做样品给客户确认.
2:对加工技术员和组长进行品质教育,后续生产类似产品发现位置有偏移时,要立即知会工程处理.
3:加工作业员在生产产品时,要进行自检发现产品位置有偏移时要立即知会组长处理.
4:IPQC/
原创力文档

文档评论(0)