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旋风炉喷燃器及渣栏冷却水改进方案
【内容摘要】:义马环保电力有限公司锅炉喷燃器及渣栏布置有冷却水,水源为经减温减压的锅炉给水,冷却效果极差,常常造成超温爆管,导致频繁停炉停机,引起发电量损失、调度考核、燃料浪费等等问题,给生产经营带来极大损失。经过科学分析,提出系统改进方案,实施后取得预期成效
【关键词】:喷燃器,壶口,渣栏,冷却水。
WGZ260/9.8-1型旋风炉简介
义马环保电厂锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ260/9.8-1型自然循环、单汽包、液态排渣立式旋风炉,是目前为国内最大的旋风炉,炉前布置有两只立式旋风筒,该型锅炉主要优点:
热强度高。燃烧室内的高扰动性能和高温(1700~1800?C)水平,强化了旋风炉燃烧的基础,旋风筒内断面热强度高达4.65~17.4)×106w/m2,燃烧速度可达2~7.5m/s(常规煤粉炉约在0.2~1.0m/s)。
燃烧稳定。由于旋风炉入炉燃料有相当长的滞留时间,在燃烧室中存在一定的蓄积量,因而有助于维持燃烧过程的连续性;同时,筒壁附有灼热的高温熔渣膜,对稳定燃烧极为有利。
旋风炉适用煤种范围较广,无烟煤、贫煤、烟煤等均能正常燃烧,燃烧工况及运行参数较普通煤粉炉稳定。
捕渣率高。旋风室具有很强的熔渣分离能力,熔渣捕集效率高,一般高于70%。这促使极大比例的熔渣通过旋风筒下部壶口排至粒化水箱被冲走。
燃烧经济性高。旋风炉的液态排渣量一般小于0.2%,飞灰份额比固态排渣炉更为降低,此外,因为炉内燃烧强度大,燃烧温度高,燃烧室流程长,因此燃烧完全,飞灰可燃物低。
尾部受热面磨损小。旋风燃烧方式以液态排渣为主,达到冷却室的烟气中的飞灰特别微细,浓度也已大幅度降低的缘故,尾部受热面磨损降低,将使除尘除灰系统及引风机等设备的利用率大大提高。
整机调峰能力强。因为锅炉启停迅速,负荷调节范围大,单筒在70%~100%负荷区间均可不投油运行,锅炉全出力可在35%~100%之间平滑稳定地调整。
WGZ260/9.8-1型旋风炉主要参数
额定蒸汽压力:9.8 MPa
额定蒸汽温度:540℃
额定蒸发量:260 t/h
给水压力:13.8MPa
给水温度:220℃
热风温度:380℃
排烟温度:140℃
计算锅炉效率:89%
旋风炉喷燃器及渣栏冷却水布置方式
旋风炉主要参数:该型旋风炉在炉前布置有二只立式旋风筒,两筒中心距为4440mm。每只筒由188根φ42×5mm管子构成直径φ2812mm的圆形筒体,管子上下两端分别与φ273×30mm环形集箱相连,两集箱中心距13435mm。筒体管子向火面密布φ10×20mm的销钉,并敷设磷酸铝碳化硅耐火涂料。
喷燃器冷却水布置方式:旋风筒顶部是旋流燃烧器,燃烧器为立式布置,每只旋风筒上部接入三根一次风管,煤粉气流自上向下喷出。在锅炉运行中,喷燃器口即承受旋风筒内的高强度辐射热,为要保护喷燃器不至超温损坏,在出口面布置有螺纹缠绕的冷却水管,状如盘香,故俗称盘香管,并用碳化硅耐火耐磨料将盘香管浇注下来,运行期间内部通水冷却。因为工作环境恶劣及冷却水系统存在的问题,常常爆管,引进停炉处理。
渣栏冷却水布置方式:渣栏布置在旋风筒底部,为了方便液态渣流出,布置有渣栏,液态渣通过渣栏的壶口集中流出。因为旋风筒内温度相当高,为了保护高热负荷区受热面,在旋风筒内、过渡烟道捕渣管束、二次室下部均敷设有耐火浇注料。另外,为了保护上部的燃烧器及下部的渣栏不被烧坏,专门布置有喷燃器及渣栏冷却水,均自炉前给水平台经φ76通径的管道取用。
喷燃器及渣栏冷却水系统存在问题:
冷却水系统为低压系统,压力为1.5 MPa,为了使锅炉给水压力降低,经一道节流孔板后采用一道阀门来控制压力,调整非常困难,节流损失大且精度极差,存在安全隐患。
压力为12—14MPa、温度为220℃的给水减压到2.3MPa时将是饱和状态,压力再继续下降将引起冷却水汽化,相当于采用汽水混合物供给渣栏冷却水,冷却效果必定非常差。
渣栏冷却水经过冷却器后,回水温度将高于初始温度220℃回到除氧器,而除氧器压力只有0.5 MPa,工作温度为相应的饱和温度(158℃),冷却器的回水在除氧器工作压力下又将汽化,对其加热蒸汽(三段抽汽)有排挤作用,不够安全,而且非常不经济。
锅炉点火前,必须先启动凝泵供给水泵密封水,再启动给水泵供喷燃器及渣栏冷却水,运行两台大功率水泵(电机容量共3500KW)才能满足点火条件,造成极大厂用电浪费。如果不为提供渣栏冷却水,给泵及凝泵可在点火后2~3小时左右再行启动。
锅炉熄火后,必须保证对喷燃器及渣栏继续供冷却水以防止余热烧坏,因此给泵及凝泵在停炉后还需要维持运行,一般需要10—15小时,确保旋风筒内余热降低至不造成喷燃器超温方可停止供冷却水,也将造成较大厂用电浪费。
经过查找、分析及论证,提出的改进方案:
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