6月SMT品质改善-星博技巧.pptVIP

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SMT品质改善报告 东莞市星博电子有限公司 2014-06-30 目录 一、6月品质状况 二、主线投诉问题点 三、CPT抽检问题点 厂内制程直通率及不良分布 不良维修分析及改善措施 主线投诉统计 主线投诉不良原因分析 主线投诉不良改善措施 抽检统计 抽检不良分布 抽检前三大不良分析及改善措施 投产总数 346800 不良數 863 良品數 345937 良品率 99.75% 不良項目 不良个数 不良占比 溢胶 87 10.1% 短路 0   连锡 0   反向 0 0.0% 少錫 0   偏移 734 85.1% 錯件 0 0.0% 不溶錫 0   翻件 0 0.0% 少件 32 3.7% 拉丝 2 0.2% 其它 8 0.9% 2014年06月厂内直通率及不良分布6月品质状况 主要维修不良现象 分析原因 改善对策 偏移 设备增加,工程人员人手不够,未停线保养 。 7月1日停线保养设备 溢胶 1:红胶添加过多,使用时间长而导致粘性变差:;2:印刷参数设置无标准化,导致设置出错,脱模速度和压力不均,导致多胶。 1:培训印刷员相关印刷事项,少量多次添加红胶,以每次添加使用时间不超过2小时为标准;2:增加印刷参数设置WI。 少件 1:AI脚过长,导致飞件;2:NOZZLE脏污,真空不足;3:炉前放板时抹件。 1:安排人员在印刷前检查2:保养机器;3:工程更改炉前感应器设置,自动过板,减少人为拿板造成抹板。 2014年06月不良维修分析及改善措施6月品质状况 2014年06月主线投诉统计 机种名称 投诉日期 不良描述 不良图片 不良数 D240A004H-CB 2014-6-5 ZD802和D803二极管位置互换错料   1 D180A002L-MAI 2014-6-26 U1位置错料 1 主线投诉问题点 人员 材料 方法 环境 机器 程式出错 Nozzle真空不足 未按WI作业 工作区域混乱 错料 维修补错 新进人员不熟练 Feeder不良 责任心不强 温/湿度超标 半盘料实物与料号不符 散料未确认MARK实物 上料未核对 抹板修正出错 错料不良原因主要为以下几个: 1.设备问题:Feeder不良导致贴装偏移; 2.人员问题:未按WI作业,方法出错; 3.环境问题:工作台面有类似物料致补错。2014年06月主线投诉错料不良原因分析 坐标偏移 主线投诉问题点 2014年06月错料不良改善对策 现象 改善方向 改善内容 责任部门 错料 人 1.维修时不允许同时取下两颗及以上物料,避免补件时位置放错;2.炉前补件时必须依照WI作业;生产 机 1.每天对所有AOI程式标准进行检查,对元件标准重新设定标准; 工程 2.7月1日已停线保养机器; 工程 方法 1.维修补件要求更新到维修WI中; 工程 2.炉前补件后需对照样板MARK 生产主线投诉问题点 2014年06月抽检不良统计 序號 日期 料 號 檢驗數量 批數 抽樣數 不良數 不 良 描 述 1 6月3日 D290A001L-MAI 9384 1 200 1 C37掉件 2 6月4日 D240A004H-CB 500 1 125 1 R114溢胶 3 6月4日 D180A002L-MAI 4896 1 200 3 C401,R2C,PC3掉件、移位 4 6月5日 D180A003L-MAI 3672 1 200 重工中 D602,D603错料 5 6月5日 D185E001L-CB 1500 1 125 1 U401移位 6 6月6日 D290A001L-MAI 4896 1 200 1 C79高翘 7 6月7日 D290A001L-MAI 10200 1 200 1 R312溢胶 8 6月9日 D290A001L-MAI 9876 1 200 1 R44高翘 9 6月11日 D290A001L-MAI 6528 1 200 1 R16拉丝 10 6月12日 D290A001L-MAI 9792 1 200 2 Q307,Z1拉丝溢胶 11 6月13日 D290A001L-MAI 6120 1 200 1 Q304拉丝 12 6月14日 D290A001L-MAI 6528 1 200 1 C304,C73拉丝溢胶 13 6月16日 D290A001L-MAI 7752 1 200 1 IC30拉丝 14 6月18日 D290A001L-MAI 7334 1 200 4 D191,D192,C503,R28拉丝高翘 15 6月20日 D290A001L-MAI 7752 4 200 1 R3位置拉丝 16 6月23日 D290A001L-MAI 1632 1 125 2 1.Q903位置移位。2.RW72位置拉丝

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