注塑机综合节能技术改造.docVIP

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注塑机综合节能技术改造   摘 要:介绍注塑机综合节能技术改造项目的基本内容和原理,根据注塑机能耗的测试方法对项目改造前、后的注塑机能耗进行了实测,得到项目改造后注塑机单位产品综合电耗下降了28.4%,项目具有良好的节电效果和环保效应。   关键词:注塑机 节能改造 节电   中图分类号:TM921.52 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)06(c)-0037-02   某企业主要生产圣诞树、节日灯和戏水池等塑料制品,主要生产设备为84台型号均为JM168-C/ES的注塑机,注塑机耗电量约占工业生产耗电总量的30%。注塑机工作原理与打针用注射器相似,主要借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的、熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品。注塑成型是一个循环的过程,每一周期主要包括定量加料、熔融塑化、施压注射、充模冷却、启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。   1 注塑机综合节能技术改造   目前,注塑机存在的主要问题有:(1)干燥机热风直排到周边环境,余热资源浪费严重;(2)料管上方仅有一块铁皮,无其它保温措施;(3)使用普通发热管,发热效率比较低。由于以上问题的存在,造成了企业注塑车间整体能耗偏高。为此,企业选取了1台注塑机进行节能改造试点,通过实施增加热风回收器、保温罩和更换节能高效的革普丝等3项措施以期降低注塑机的能耗。   1.1 安装热风回收器   干燥机的热风原来直排入环境,现加装了热风回收器,将原来直排的热风过滤回收、重新引入进风口循环利用。该技术将注塑机炮筒余热转为烘料热量使用,节约了烘料筒因烘料而消耗的电量,也可大幅度降低生产车间的环境温度(见图1)。   1.2 安装保温罩   注塑机料管上方原只有一块铁皮,现安装保温罩后,将整条余料管包裹起来,减少了管道散热。注塑机节能保温罩用处:(1)降低环境温度,提高了现场工作人员的舒适度,减少了企业空调的运行成本;(2)降低料管的表面温度,减少散热损失;(3)使料管与保温套间会产生蓄热效应,提高加热稳定性,从而提高产品质量。   加装保温罩前,料管表面温度高达300 ℃以上,而加装保温罩后料管表面温度仅为70 ℃(见图2)。   1.3 革普丝   注塑机原来使用普通发热管,现更换为节能高效的革普丝,提高了发热效率。原注塑机料斗发热器采用电阻丝通电产生热量,而电阻丝有抗感属性,阻抗值约为15%,意味着电阻丝将电能转换为热能时其发热效率只有85%左右,白白浪费了15%的电能。革普丝则是一种既环保又节能的发热材料纳米TMD电热膜,材质是多晶半导体,由于该物质在通电时没有抗感,因而电热效率高达99.8%(见图3)。   2 节能监测   2.1 监测依据   为准确评估出技术改造的节能效果,可选取同型号、生产同种产品的2台注塑机作为评价对象,1台保持原样、未作任何改动,作为改造前的注塑机;另1台则安装热风回收管、安装保温罩和更换高效电阻丝,作为改造后的注塑机。通过现场测试,获得改造前、后注塑机的能耗。参考《塑料注射成型机能耗检测和等级评定的规范》中关于注塑机能耗检测的方法,对改造前、后注塑机能耗进行测试,具体步骤如下。   (1)在注塑机连续、正常生产50个产品的时间内,测量从系统外供给注塑机的总有功电量,单位kW?h;(2)待物料冷却后用标准衡器称出50个产品的总质量,制品质量包括料柄质量,单位kg;(3)计算耗电量与制品总质量之比,即为单位产品综合电耗。   2.2 监测结果   测得项目改造前、后注塑机的能耗数据,见表1。   由表1数据计算可知,项目改造前、后注塑机单位产品综合电耗分别为1.03 kW?h/kg和0.74 kW?h/kg,项目改造使得注塑机单位产品综合电耗下降了28.4%。   3 结语   企业现有84台注塑机,塑料产品年产量总计为5132300 kg,如全部实行综合技术改造,年节电量为:(改造前注塑机能耗-改造后注塑机能耗)×产品年产量=(1.03 kW?h/kg-0.74 kW?h/kg)×5132300 kg×10-4=150.32万kW?h。电费成本取用电时段(高峰、低谷、平段)的平均值,按0.75元/kW?h计算,则项目可实现年节约电费成本112.74万元。   根据目前我国火力发电的污染物排放系数,每发电1kW?h会向环境排放1.0523 kg CO2、8.03 g SO2、6.9 g NOX和3.35 g烟尘,那么企业实施注塑机综合节能技术改造,则可减少CO2排放1582 t,减少SO2排放12t,减少NOx排放10t,减少烟尘排放5t,环保效益明显。   参考文献   [1] GB/T 6422-2009用能设备能量测

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