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  • 2017-01-06 发布于重庆
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立磨设计总结

立磨设计总结 公司于2002年开始了立式磨机的研制,起初通过与莱歇、宇部、史密斯等公司采取国内分交制造的合作形式,收集了部分资料,逐步消化、吸收其先进的设计技术和经验后,依托企业的科研实力进行创新,成功研制出了日产2500t和日产5000t水泥熟料生产线中心传动生料立磨;同时二重通过对用户的走访、了解,针对中心传动立磨减速机寿命短、维护难、立磨单机不能再进一步大型化的问题,研制出了多点边缘传动新型立磨。目前,中心传动立磨已有4台投产,边缘传动立磨已有6台投产,另有1台边缘传动立磨正在调试中。 在这些立磨相继投产的过程中,现场服务人员付出了大量心血,不但及时处理现场出现的各类问题,而且积极主动的发现存在的问题并加以改正,以确保了每台立磨的按期投产。立磨现场服务解决的问题主要归纳为以下几类:(1)设计失误造成的修、配、改问题;(2)焊接件变形大或加工件精度差或加工错误造成的修、配、改问题;(3)配套件的质量问题。以下是对已投产立磨在安装、调试过程中发现的与设计相关的一些主要问题汇总,虽然在投产的10台立磨中没有出现重大的设计失误,所有设计问题均属于小规模的现场修配改即可完成,但通过这些问题的提出和解决,将会进一步完善今后的立磨设计,提高立磨产品的质量。 1.推力瓦座下底面加工问题: 因边缘传动立磨中推力瓦座为大型焊接件,焊接后底板(厚80mm)

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