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复杂岩土条件下的灌注桩施工工艺解析.doc
复杂岩土条件下的灌注桩施工工艺解析
摘要:本文依据工程实例,对复杂岩土条件下的灌注桩施工工艺和施工方法作出解析,文章阐述了施工过程中常见的技术难点并一一指出处理措施,有一定参考价值。 关键词:复杂岩土;灌注桩 中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号: 1工程概况 (1)本工程为三栋高层住宅楼,分别为 28、32和35 层。主体结构均为框剪结构,基础采用桩基础。,桩基采用灌注桩,基础持力层为微风化岩层 8,进入持力层≥0.50m,桩长为 30~43m。试桩选取了几组不同桩径的单桩承载力极限值:Φ800--7600kN、Φ1000-- 12100 kN、Φ1200-- 17200kN;桩身砼为 C30;孔底沉渣≤5cm,充盈系数>1.0;桩基钢筋砼保护层厚度为 50;泥浆比重 1.15~1.2。 (2)从地质勘察报告揭示工程地质条件:该地层岩土分别为①杂填土。②粉质粘土。③粉土。④卵石。⑤粉砂。⑥残积砂质粘土。⑦强风化花岗岩。⑧强风化辉绿岩。⑨微风化花岗岩。 地下水对砼结构及砼结构中的钢筋无腐蚀性。 2 钻孔施工情况 根据勘察结果,设计选用⑨微风化花岗岩作为持力层。并要求先打试桩,做几组单桩竖向静荷载试验检测,根据静载检测数据及地层实际情况,对桩基工程做进一步调整,设备选型上采用两台套GPF-2000D正反循环钻进的转盘式工程钻孔设备。 2.1 成孔钻进及异常情况 (1)打桩钻头采用常规的双腰钻头,一般土层的钻进成孔施工,钻头长径比≥1.5,施工过程泥浆性能指标控制在:比重为1.2~1.35,粘度 18~22s,含砂率小于 5%,pH 值 7.5~9.5,调整好泥浆比重可以具有较好的携渣能力,并对泥浆孔壁起到良好的保护作用,又要控制好钻进速度,不至于产生过厚的泥皮,影响钻孔灌注桩周边磨擦力的发挥。 (2)1# 楼 钻进孔深18.5m,遇卵石层,钻机跳动厉害,憋钻严重,进尺缓慢。从成孔到灌注成桩共7~8d 时间,卵石层厚度 3.0m 钻进用 2d,微风化坎岩 500mm用时 3d,坎岩钻进采用牙轮钻头,施工过程中,牙轮掌断裂捞取用时1d。 (3)3# 楼 钻进孔深 20.0m时,由于卵石层钻进施工时严重憋钻,主动钻杆与加节杆之间的螺杆松动、断裂,造成孔内事故。事故处理用时 10d,卵石层仍未穿透,停止继续钻进,采用粘土回填该孔。 2.2 原因分析 (1)卵石层粒径大又是含砂,造成该层密实度相对较大,且回旋钻进时无法直接破碎粒径较大的卵石。卵石比重较泥浆比重大,无法通过泥浆浮力将钻进过程的孔内较大粒径的完整卵石携带出孔,随着钻进深度加大,孔内卵石量持续堆积增加,对钻头回旋的阻力也不断加大,造成钻机严重跳动及憋钻。钻机跳动产生钻杆连接的螺杆松动、断裂及其他的机械设备故障等孔内事故。 (2)卵石层钻进过程中,钻机严重跳动及憋钻。工人必须每隔1~2h提钻检查钻杆法兰焊接是否拉裂、钻杆连接的螺杆松动程度、钻头的磨损情况,就20m孔深的而言,每次提、下钻时间至少要2h 以上,工人的劳动强度相当大,再加上对钻机设备各机具磨损的修补时间。影响整个工程的正常工期。 (3)3#楼打桩时,主动钻杆与加节杆之间的螺杆松动、断裂。捞取处理时先根据钻杆、钻头长度,计算好孔内断杆顶部深度,采用加节钻杆底部,在孔内断杆顶部上下500mm处不断更换位置进行对接,对接上后及时采用活套钢丝绳顺着加节钻杆,套住掉在孔内的主动钻杆后拉起,但是该方法一直无法处理。 采用打入钢护筒至主动钻杆顶部,并抽取孔内泥浆,发现该主动杆是倾斜的,其顶部已经镶入孔壁,最后以人工下到孔内,用钢丝绳套住后拉起。 (4)1# 楼 孔深在 21.0m 遇微风化地层,微风化岩质地坚硬,需采用牙轮钻头钻进。由于目前钻机队伍基本上都是个体,工人的基本技术及施工经验不足,对牙轮钻头的工作原理、机理及主要施工参数等等基本没掌握到位,导致孔坎岩钻进时,牙轮掌断裂,请专业人员用电磁铁捞取。 (5)由于卵石层粒径大又是含砂,比较密实,层厚 1.0~11.7m 不等;钻进成孔进尺缓慢,钻机跳动厉害,微风化岩质地坚硬,采用牙轮钻头钻进,工人技术水平及施工经验不足,成孔过程必须经常提、下钻,施工功效低,工人劳动强度大,且容易造成机械及孔内事故。更换 CZ- 6D 型冲击钻机进场两台套,进行试打两根桩。 (6)1# 楼 两根桩从开孔到成桩各用时 3d,施工过程正常。成桩后经小应变检测均是一类桩,静载检测结果:1# 楼 试桩,沉降量 1.8cm;3# 楼 试桩 1.2cm,满足设计及有关规范规定要求。 3冲击成孔及预防、处理措施 桩基工程通过采用不同钻孔机型进行试打桩比较,分析复杂地层冲击钻孔的优越性确定。组织
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