某大型热源厂锅炉节能技术改造介绍.docVIP

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某大型热源厂锅炉节能技术改造介绍.doc

某大型热源厂锅炉节能技术改造介绍   【摘要】节能减排和可持续发展战略成为全社会的发展趋势。太原某大型热源厂现拥有3台设计结构相同的64MW链条热水锅,根据节能减排的要求,对厂区锅炉进行节能技术改造,新增一级低温段省煤器,首先进行2#锅炉的节能改造。技改后,经过初步运行结果表明,2#锅炉节煤率达到了4.09%,达到了节能减排的目的,为以后燃煤锅炉节能改造提供了参考。   【关键词】节能技术改造 锅炉 煤耗 节煤率   中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:   一、概述   响应国家关于“节能减排和可持续发展战略”的要求,进一步推进能耗单位进行节能改造,积极落实全社会节能减排,促进经济转型跨越发展,创建资源节约、环境美好的宜居型城市,已成为的全社会的认同。   作为负责冬季集中供热的企业,在大力发展、开展集中供热新热源项目建设的同时,如何通过节能技术改造,提高现有设备的能源利用率,提高现有设备的使用寿命,同时也能够有效提高现有热源的供热能力,成为目前形势下,供热企业技术改造的大趋势和方向。   据以上考虑,我们对某大型热源厂锅炉进行了节能技术改造,对热源厂锅炉新增一级低温段省煤器,降低锅炉排烟温度,提高锅炉运行效率,现对改造项目进行一些简单的介绍。   二、某大型热源厂的基本情况   负责太原市东山地区集中供热的某大型热源厂,现拥有3台设计结构相同的64MW链条热水锅(QXL64-1.6/130/70-P),设计总供热面积为300万m2,截止2011年底实际供热面积已达到350万m2,年耗耗煤8.3万吨。   该热源厂自2003年开始投产运行以来,锅炉运行基本正常,同时2011年还完成了脱硫除尘技术改造,新增布袋除尘和石灰石-石膏法脱硫装置,满足了烟气排放的国家标准,但锅炉的能耗仍然较高,经测试,锅炉实际运行效率在70%左右,远低于原设计效率83%,其中突出的是排烟温度一般在170-180℃左右,有较大的节能潜力。   另外,现该热源厂使用的布袋除尘器采用的是聚苯硫醚(PPS)布袋,滤袋允许连续使用温度为160℃,短期最高允许使用190℃,但锅炉排烟温度已达170-180℃,危及布袋除尘器的寿命和安全,使得布袋除尘器难以保障连续运行5个采暖期的寿命,应立即采取降温措施,否则经济损失巨大,而且有可能造成停炉和环境事故。   三、节能技术改造方案的依据   降低排烟温度是目前锅炉节能减排的趋势,其中一个主要原因是相对煤价与钢材的比值,长期节能的收益比一次节能技术改造的投入成本大得多,同时工业锅炉也在设计和改造中努力降低排烟温度,提高锅炉能源利用效率,做好锅炉余热的回收。   现该热源厂锅炉使用的煤种是国内优质低硫动力煤之一,其含硫量为0.7-1.07%,烟气的酸露点约为87-95℃,设计排烟温度高于露点20℃即可,而本方案中,节能改造后的排烟温度设定为126℃,使得改造材料不必采用特殊耐腐蚀材料,即是安全的,也可维持较长的寿命。   另外,该热源厂的锅炉车间有进行节能技术改造的场地,锅炉工艺上也进行技术改造的余地。   四、节能技术改造方案   1、在锅炉空气预热器出口后增设一级省煤器,采用的铸铁材质,管壁厚且有耐腐蚀的功能。新增省煤器和进出水管路系统的设计工作压力均为1.6MPa。流程见下图:(图中粗实线所示为方案技术改造部分)         2、烟气行程:从空气预热器出来的烟气,分别经水平进口烟道拐90°垂直下行通过省煤器管束,再折90°水平进入出口烟道,最后合并汇入原有的除尘器入口烟道。   3、锅炉热水流程:进水总管→新增省煤器进水连接管→新增省煤器进水集箱→新增省煤器管束→新增省煤器出口集箱→出水连接管→出水母管→出水总管。   4、在新增省煤器出水母管上装有流量计,并设置调节阀。省煤器进出水母管、进水和出水的连接管以及及省煤器集箱采用热轧无缝钢管。   5、与常规省煤器串联到锅炉本体的布置相比,这种省煤器受热面与锅炉本体受热面并联布置的优点是:在通常的大流量小温差的运行方式下,可以通过调节阀控制经过省煤器的流量,这样既可达到降低排烟温度回收热量的目的,又能保障锅炉以正常流量运行;而且新增换热装置与锅炉本体不发生直接关系,无需技术监察部门专门审批。另外,本省煤器也可根据需要,调小流量增加温升,将出水直接给二次管网供热。   5、省煤器及管路保温采用矿棉制成品,保温层厚度为100mm,容重130kg/cm3,外保护采用镀锌铁皮外壳或彩钢板,厚度0.5mm。   6、本技术改造项目施工分二阶段进行,第一年首先改一台,根据省煤器的实际运行状况,第二年再改剩余二台。   五、节能技术改造后的实际运行及节能量计算   在2012年更新改造中,该热源厂首先对2

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