SEA-401异音発生品轴受调査结果(QED31-4-3-52)Word_cn..docVIP

SEA-401异音発生品轴受调査结果(QED31-4-3-52)Word_cn..doc

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SEA-401异音発生品轴受调査结果(QED31-4-3-52)Word_cn.

  至 天津滨海快速交通发展有限公司 SEA-401型牵引电机异音发生品轴承调查结果        平素承蒙得到贵方的格外关照。        关于如题牵引电机的轴承,得到了轴承厂家的见解,现进行报告。 - 记 - 1.概要  关于BTM107编组和108编组上搭载的16台牵引电机,发生异音一事,2009年11月东芝解体了BTM107编组和108编组搭载的牵引电机各1台,进行了轴承调查。 2.对象牵引电机编号  对象牵引电机编号和轴承编号如表1所示。 表1.对象牵引电机编号和轴承编号 搭载编组 牵引电机编号 制造年份 轴承编号 驱动侧 反驱动侧 BTM1072003年 14-8-240 14-10-2475 BTM1082003年 14-8-373 15-2-18 交通システム 品質保証課 調  査 松 浦 担  当 蓮 見 番  号  QED  31-4  - 3-52 2010-2-8 2010-2-8 4.轴承调查结果(详细内容请参照附件NTN方报告书「KTS111-505参照」)  4-1.尺寸精度   关于尺寸精度,均在各轴承的规格值内,没有问题。结果如表2所示。轴承尺寸测定结果 [mm] 驱动侧 轴承编号 内轮内径 外轮外径 径向内部间隙 φ70(-0.012~0) φ125(-0.015~0) 0.095~0.125 14-8-240 -0.007[-0.009] -0.003[-0.004] 0.109[0.107] 14-8-373 -0.005[-0.009] -0.004[-0.009] 0.104 [0.104] 反驱动侧 轴承编号 内轮内径 外轮外径 径向内部间隙 φ55(-0.012~0) φ125(-0.013~0) 0.051~0.061 14-10-2475 -0.004[-0.005] -0.004[-0.006] 0.055[0.056] 15-2-19 -0.004[-0.006] -0.006[-0.007] 0.054[0.053] [ ]内的数字是出厂时尺寸  4-2.润滑油分析   铁含量、铜含量、油分离率均在管理目标值以内,没有问题。结果如表3所示。 轴承编号 荧光X线[Wt%] 酸值 水分 增长剂量 油分离率 Fe Cu [mgKOH/g] [%] [Wt%] [%] 驱动侧 14-8-240 0.25 0.13 8.4 0.08 19.2 5.7 14-8-373 0.24 0.14 4.1 0.11 21.8 7.8 反驱动侧 14-10-2475 0.09 0.00 3.9 0.14 16.2 2.7 15-2-19 0.08 0.00 2.4 0.18 17.1 3.6 新品润滑油 0.00 0.00 2.3 0.14 13.5 - 管理目标值 0.5以下 0.3以下 - 5.0以下 - 30以下  4-3.外观调查 驱动侧轴承(滚柱轴承) 内轮轨道面上滚柱突出部分的磨损(被磕的印痕),被认为在对角位置上有2处。 外轮轨道面上,滚柱突出部分的磨损(被磕的印痕),被认为有1处。 滚柱转动面上也被认为有磨损(被磕的印痕)。 反驱动侧轴承(滚珠轴承) 在外观上,没有发现异常。  4-4.正圆度形状 驱动侧轴承(滚柱轴承)在外观上被认为有磨损,内、外轮以及正圆度形状上均没有发现较深的印痕。 反驱动侧轴承(滚珠轴承),有良好的状态。 两轴承的外轮轨道面形状和内轮轨道面比较,均有一些形变,我们认为这是由于在内轮旋转、外轮固定的用途下,外轮上承担负载的区域没有发生变化而造成的影响。 正圆度测定结果如表4所示。 [μm] 轴承编号 内轮轨道面 外轮轨道面 转动体 驱动侧 14-8-240 1.51 2.25 0.24 14-8-373 1.00 2.33 0.26 反驱动侧 14-10-2475 0.68 1.63 - 15-2-19 0.52 2.56 - 5.发生异音的原因  调查的结果,在驱动侧轴承上,认为产生了划痕,反驱动侧轴承上,认为不存在异常,因此认为发生异音的原因是驱动侧轴承上发生了磨损。  另外,确认了驱动侧轴承内轮的对角位置上存在划痕,判断是在牵引电机停止状态下,上下振动后的产物。 6.总结  由于在车辆运行时,不发生这样的现象,而在移动(运输)牵引电机时发生这样的现象。因此在移动(运输)牵引电机时,请按照相关的操作说明书(6E3V0255)上记载的那样处理,不使牵引电机的旋转轴发生活动。  另外,发生了这样现象的牵引电机不会马上发生

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