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1000MW火电机组调试期间跳机分析.doc
1000MW火电机组调试期间跳机分析
【摘 要】结合工程实际,对1000MW火电机组调试期间四次跳机事故进行描述、分析原因及纠正处理。
【关键字】1000MW 跳机 DEH
安徽省某火电工程1000MW机组调试期间发生了三次跳机,从原因上分析,大都由于DEH控制逻辑不合理。该工程中汽轮机选用北重阿尔斯通生产的超超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、凝汽式汽轮机。发电机同时选用北重阿尔斯通生产的水-氢-氢冷却、自并励静止励磁发电机。
1. 高压缸热应力保护动作跳机
1.1事件发生前状态。21:25:51,机组跳机前负荷378MW,总煤量172吨,B、C、F磨煤机运行,主汽温度575℃,压力13.78MPa,再热蒸汽温度577℃,1.75MPa。
1.2事件过程。21:24:22 ,C磨煤机跳闸,总煤量降至115吨;21:24:30 锅炉主控退出,协调退出切至TF方式,原因总燃料量控制偏差大,条件:指令大于实际反馈50 t/h(指令172t/h、实际煤量115 t/h);21:29:56汽机主控退出,切至BM方式,原因DEH遥控退出,DCS遥控指令与DEH实际控制偏差大,DEH主动退出遥控至本机控制,控制方式为流量控制;21:42:59-21:49: 30DEH手动调整负荷指令400MW-420MW(21:43:27)-350MW ;21: :42:59-21:49:06 DEH手动调整负荷变化率7%-5%-3%-7%;21:33:03 高压缸应力限制器动作、21:43:17高压缸应力限制器动作解除、21:45:01高压缸应力限制器再次动作、21:49:57高缸应力达到102%;21:50:07负荷358MW,高缸应力达到105%因转子冷应力无延时跳机,保护联锁动作正确,主汽温度570℃,压力21.4MPa,再热蒸汽温度575℃,压力1.57MPa。
1.3原因分析。跳机发生前机组负荷较低,只有三台磨煤机运行发生磨煤机C跳闸事件,工况条件差,系统扰动大,特别是主汽压力波动较大,ALSTOM机组的阀门控制是DEH流量控制和压力的计算结果,在压力升高时会加剧阀门的关闭,转子处于冷却状态产生冷应力超限保护动作跳闸。
1.4纠正措施。要求ALSTOM提供详细的针对平圩三期汽轮机的应力计算方法,这样有利于调试、运行人员在锅炉热负荷出现较大幅度波动时,提前做出正确的运行调整;ALSTOM机组对冷应力较敏感,在参数控制上尽量避免冷应力的出现,ALSTOM机组的阀门控制是DEH流量控制和压力的计算结果,在事故情况下尽可能的调整主汽压力稳定,在DEH切至本地控制时,加强对应力温度与转子表面温差的监视,通过对汽机调门的控制配合锅炉稳定工况;
ALSTOM提示DEH的负荷变化率为机组启动过程中系统应力计算产生的经验值,建议运行中尽量不要修改。
2. 一次调频主汽跳门全关跳机
2.1事件发生前状态。机组跳闸前负荷950MW,主汽压力25.1MPa。
2.2 事件过程。机组负荷在950MW,根据调试计划,进行一次调频试验,协调切除,DEH遥控切除,DEH投入功率闭环,分别进行汽机转速3006、3008RPM工况下一次调频试验减负荷三次动作正常,进行2994RPM工况一次调频试验增负荷时,10:06:37开始模拟2994RPM一次调频动作试验(负荷950MW),调门指令快速下降,高压调门、补气阀和中压调门快速关闭,10:06:53机组负荷降到18MW后稳定在48MW左右,期间进行手动停运A、C、F磨煤机操作及终止一次调频试验手动在DEH开启调门操作,但由于主汽压力升高速率太快(最高至32.7MPa),锅炉给水流量低低保护动作触发MFT,汽轮机、发电机联跳正常,在转速降到2700RPM时润滑油交流油泵因转速在2700RPM时有一次波动,未能正常联启,手动开启。
2.3原因分析。一次调频试验过程中,由于阿尔斯通一次调频逻辑设计错误,致使调频过程中形成负荷控制指令降低的正反馈,造成主汽调门快速关闭。
2.4纠正措施。要求ALSTOM优化一次调频逻辑,取消或放宽积分块上限限制,增加压力限制器目标负荷等重要参数历史记录,重新进行一次调频试验优化结果正确,试验过程前做好试验交底及试验异常时应采取的防范措施。要求调试单位在试验过程对负荷控制指令做上下限幅,避免事故再次发生。要求ALSTOM按照机组正常运行一次调频控制方式即切除DEH功率闭环方式进行一次调频静态试验,验证逻辑正确性。
3. DEH控制器跳机
3.1事件发生前状态。14:44分,机组负荷1008MW,CCS投入,磨煤机A、B、C、D、E运行,总煤量407t/h,风量2977t/h,2579t/h,主汽压力
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