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邯鋼马钢梅钢考察报告.docVIP

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邯鋼马钢梅钢考察报告

邯钢、马钢、梅钢烧结烟气脱硫考察报告 2009年10月27—30日,规划设计组会同安保部、炼铁部相关人员对邯钢400m2烧结机、马钢300m2烧结机、梅钢400m2烧结机半干法烟气脱硫工程进行了实地考察,现将考察情况汇报如下: 一、邯钢400m2烧结机烟气脱硫工程: 邯钢400m2烧结机采用气固悬浮吸收(GSCA)半干法工艺对半烟气量进行脱硫,由大连绿诺公司总承包,总投资额为4876万元,先期建设由大连绿诺承担所有费用,后因大连绿诺资金紧张,邯钢投入了一部分,系统于09年3月份建成,经过几个月的调试,从9月份开始,大连绿诺包运行五年,每年由邯钢向大连绿诺支付750万元。邯钢负责提供水、电;大连绿诺负责提供石灰原料、系统运行、检修、人工及副产物的回收等。另外双方还约定脱硫系统与烧结机同步运行率100%,处理后烟气含SO2含量小于100mg/Nm3。与烧结机同步运行率每低1%,邯钢罚大连绿诺2000元,SO2含量大于100 mg/Nm3一次,邯钢罚大连绿诺3000元。 工艺流程:如下图所示,100-150℃烟气通过引风机所产生的负压,被引入吸收塔底部,与石灰浆液(含氢氧化钙20%)、水、压缩空气、循环的脱硫灰相混合,通过文氏管进入吸收塔上部,脱硫后的大于700C烟气经旋风分离器循环及布袋除尘器除尘后,由引风机排入原烟囱。脱硫灰经旋风分离器后大部分循环使用,小部分经布袋除尘器后进入排灰仓,由灰车拉走。 主要工艺参数:入口烟气SO2浓度为600-900mg/Nm3,烟温100-150℃,出口SO2浓度为50-100mg/Nm3,烟温约75℃,平均脱硫效率约为90%。通过查询历史数据,发现有时SO2排放浓度可达到50mg/Nm3以下,排尘浓度小于50mg/Nm3。每天消耗100-200目石灰25-26吨(450元/吨),系统耗水25t/h,耗电3000kWh/h,产灰量40t/d,运行成本约9元/吨矿。据邯钢有关技术人员介绍,该系统二氧化硫排放浓度可以达到50mg/Nm3以下,但要达到这样的效率,石灰消耗量每天需增加约一吨。 系统存在的不足:有粘料、结垢的现象,每月需清理一次,由吸收塔底部排出。布袋除尘器的滤袋底部有磨损。副产物是含有亚硫酸钙、硫酸钙、氢氧化钙等的混合物,暂时由大连绿诺填埋处理,目前正在与河北科技大学合作开发利用渠道。 二、马钢300m2烧结机烟气脱硫工程: 马钢300m2烧结机采用MEROS半干法烟气脱硫工艺进行半烟气脱硫,由西门子奥钢联总承包建设,总投资额14000万元,由马钢分期付款,09年8月份建成并开始试运行。 工艺流程为:140-180℃烟气通过引风机所产生的负压,被引入吸收塔顶部,与消化好的新鲜的石灰、水相混合,进入吸收塔底部,脱硫后的大于90℃烟气,与循环灰再度混合经布袋除尘器除尘后,由引风机引至原烟囱排空。脱硫灰经布袋除尘器后大部分循环使用,小部分经布袋除尘器后进入排灰仓,由灰车拉走。 主要工艺参数:处理烟气量52万Nm3/h,原烟气含SO2约1000-1200mg/Nm3,处理后烟气含SO2为300-400mg/Nm3。设计排放SO2浓度200 mg/Nm3。 因系统停运,该厂没有让我们去控制室了解历史数据。 据马钢有关技术人员介绍,每天消耗100-200目石灰21.6-28吨,运行成本约6-10元/吨矿。该工艺脱硫后二氧化硫排放浓度很少能达到200mg/Nm3以下的设计排放值。系统运行效率低,西门子方面认为石灰质量差造成的,待石灰质量改善后,再重新调试。副产品含亚硫酸钙、硫酸钙、氢氧化钙等混合物,排入矿山酸性废水作为中和剂。吸收塔内只加入新鲜石灰,吸收剂浓度太低,是造成脱硫塔脱硫效率差的主要原因。 系统存在的主要不足:脱硫效率不高,达不到设计值。副产物由马钢一附属公司拉走进行处理,目前是填埋处理。 三、梅钢400m2烧结机烟气脱硫工程: 梅钢400m2烧结机采用LJS循环流化床半干法烟气脱硫工艺进行全烟气脱硫,由福建龙净环保公司承包建设,总投资额8000多万元(不含土建),由梅钢分进度付款,工艺流程如下图所示,130℃烟气通过引风机所产生的负压,被引入吸收塔底部,与石灰、水、压缩空气、循环的脱硫灰相混合,通过文氏管进入吸收塔上部,脱硫后的大于70℃烟气经布袋除尘器除尘后,由引风机排入原烟囱。 脱硫灰经布袋除尘器后大部分循环使用,小部分进入排灰仓,由灰车拉走。 主要工艺参数:处理烟气量240万m3/h,原烟气含SO2约1800mg/Nm3,处理后烟气含SO2小于100mg/Nm3。 通过查询历史数据,9月、10月份大部分时间SO2排放浓度可达到100mg/Nm3以下,且连续无故障运行,排尘浓度小于30mg/Nm3。每天消耗100-200目石灰50吨,石灰价格400元

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