300MW机组脱硝改造原引风机校核分析.docVIP

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300MW机组脱硝改造原引风机校核分析.doc

300MW机组脱硝改造原引风机校核分析   【摘要】文章针对300MW机组锅炉现有引风机的运行情况,进行校核分析,通过相关工况参数的具体分析计算,考察现有引风机是否能够满足脱硝要求,对于无法满足要求,则提出切实可行的风机配套脱硝改造方案,为同类型机组锅炉引风机改造提供借鉴和参考。   【关键词】引风机;校核;改造   0 引言   在火力发电厂中, 引风机的功能是抽吸锅炉燃烧产生的烟气通过烟囱排放到大气中。对于脱硫装置和主体发电工程同步建设的电厂,分别设置引风机和脱硫增压风机。根据最新的火电厂大气污染物排放标准,在“十二五”期间,火电厂大气污染物排放标准日趋严格,燃煤电厂必须采取措施满足NOx排放要求,就是新建烟气脱硝装置。SCR脱硝装置反应器和增加的烟道,及灰中硫酸氢氨粘附性导致空预器烟气侧阻力增加,势必增加了烟气系统的阻力。由于原引风机未考虑装设脱硝装置后烟气阻力增大影响,原有引风机有可能超出的容量裕度,影响引风机运行稳定性。因此,需要对现有引风机重新校核计算,同时对脱硝改造后引风机和增压风机的运行情况作出评估,考察现有引风机是否能够满足脱硝要求,若无法满足要求,则提出切实可行的风机配套脱硝改造方案,即满足电厂机组脱硝改造后的风烟系统出力需求,又尽可能利旧,减少改造范围,降低投资成本。   1 工程概况   某火力发电公司2×325MW燃煤发电机组,锅炉采用武汉锅炉厂制造的WGZ1025/17.5-8型,为亚临界、一次中间再热、自然循环、固态排渣炉。单炉膛、∏型布置、平衡通风、四角切向燃烧,摆动燃烧器调温。制粉系统采用3台BBD4060(B)双进双出钢球磨煤机直吹式冷一次风制粉系统。每台锅炉配置两台三分仓容克式空预器、两台动叶调节轴流式送风机、两台静叶调节轴流式引风机,未设计烟气脱硝装置。脱硫系统为一炉一塔配置,每台炉配置一台100%BMCR容量的静叶调节轴流式增压风机,未装设烟气换热器GGH。   本次脱硝改造工程,每台炉新增脱硝装置,脱硝装置采用“高含尘布置方式”的选择性催化还原法(SCR),在实际煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于80%,催化剂层数按“2+1”布置,还原剂制备采用液氨法方案。原风机的参数如下:   (1)原引风机设计参数   (2)原增压风机设计参数   2 引风机计算结果及分析   2.1煤质资料   锅炉原设计煤种为哈密煤,校核煤种分别是花草滩煤(一)和阿右旗混煤(二)。受当前煤炭市场影响,着眼将来燃煤掺烧情况,本次改造校核煤种(三)按30%黄山广源+40%亚欧黄山+30%小窑煤考虑,其煤质资料如表3:   本次改造校核煤种(三)的全水分高于设计煤和校核煤种,灰分高于设计煤及介于两种校核煤之间,低位发热量明显低于设计煤种,但与校核煤种接近,这说明试验期间的煤质明显比设计煤煤质差,但介于两种校核煤种之间。   2.2引风机参数计算   通过现场试验,分别在负荷310MW、241MW、184MW负荷工况下,引风机(分A、B引风机)试验结果综合计算表4如下,图1为引风机性能曲线及各工况运行点在其上的位置分布。   2.3引风机试验结果分析   (1)风机效率、叶片开度   将引风机各个工况下实测效率、静叶开度与性能曲线上对应数字对比情况列表如下:   从表5的数据可以看出:引风机实测效率与性能曲线上对应效率偏差不大,风机能够带负荷运行,表明现有风机达到其设计性能;风机就地静叶角度与性能曲线上的对应角度存在一定偏差,但三个工况叶片角度相差基本相同。   (2)引风机实测参数与BMCR、TB工况设计值比较   将310.0MW工况时的风机实测参数换算到设计条件(1025t/h蒸发量)下进行分析:   从表6中可以看出,将963.9t/h工况下实测风量和风压换算到1025.0t/h蒸发量后,风量略高于风机BMCR工况设计风量7.2%,风压则低于BMCR工况设计风压27.6%;与TB点设计值相比,风机风量裕量仅为5.5%,风压裕量为53.1%,风机风压裕量选取过大。   (3)引风机设计性能与管网匹配情况   结合表6及图1可以看出,A侧引风机系统阻力随流量变化约为1.7次方关系。A侧引风机管网阻力特性曲线位于风机性能曲线的中部偏左区域,管网阻力特性曲线斜率较大,在高负荷运行时,A侧引风机的最高运行效率仅为75.4%,当低负荷运行时,风机运行效率较低,下降幅度大,引风机管网阻力特性曲线并未通过其高效区。B侧引风机系统阻力随流量变化约为1.7次方关系,B侧引风机管网阻力特性曲线位于风机性能曲线的中部偏左区域,管网阻力特性曲线斜率较大,引风机管网阻力特性曲线并未通过其高效区。在高负荷运行时,B侧引风机的最高运行效率仅为73

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