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(质量事故案例分析.docVIP

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(质量事故案例分析

质量事故案例分析 1、[异常情况]:A胶囊在充填好质量部门检验时,发现胶囊中混有性状不同的药粉,经检验为另外品种的药粉.. [调查结果]:胶囊填充时,胶囊充填机附属吸尘器出了故障,维修人员检修后能运转便交付操作人员使用,操作人员用了一段时间发现没有吸尘效果,原来是吸尘器反转,且将一些积累在吸尘器中的别的品种的药粉吹入充填的胶囊中,操作人员让维修人员反转的吸尘器改正后,继续生产,未能发现对产品质量的影响 [分析改进]:1.维修人员未能正确履行维修职责,修理完后没有进行认真检查,虽然吸尘器能动,却是反转!所以说并没修好.2.机器维修之后没有验收程序,或者说有这个程序没有执行.机器的维修哪怕只是换一个插头(本案例就是插头接线反了)也应该有严谨的验收程序.3.机器维修好以后,重新开机时,监控的频次和范围应相当于新开机时. 2、[异常情况]:某药液pH不均匀,且有色差现象。 [调查结果]:配药过程中NaOH未按要求配置成10%溶液后加入,操作工直接将NaOH投入调节pH,导致底部药液pH偏高,颜色发黄。 [分析改进]:加强工艺监督,按照工艺需要调节pH的品种由QA监督调节。 3、[异常情况]:某颗粒剂铝塑复合袋密闭不严,稍加挤压即开口。 [调查结果]:热封过程中前一卷铝塑复合膜用完后,更换同一厂家的复合膜后未重新调整热封压力及温度,结果因两卷复合膜厚度有差异导致未完全热封。 [分析改进]:国产的铝塑复合膜质量的均匀性还不是很好,以后每换一卷都要重新检查热封压力及温度是否符合要求。另外,除了定时检查外,每换一卷都要重新检查热封压力及温度是否符合要求。 4、[异常情况]:放错了说明书,把其它品种的说明书放到了该品种。 [调查结果]:做完前面一个品种后没有没有彻底清或没有按要求管理好说明书。 [分析改进]:清场后要认真检查,做到清场后应无上批遗留物。说明书应做到专人发放。 5、[异常情况]:输液盐、糖花盖 [调查结果]:灭菌温度异常 [分析改进]:将F0值修正后结果满意 6、[异常情况]:某颗粒剂两批颗粒颜色有明显差异 [调查结果]:有一批干燥箱的控温突然失灵,致使温度过高所制. [分析改进]:操作前要认真检查设备情况,并严格监视,如有异常情况,及时处理!质量是企业的生命啊,每一个环节都要做到质量第一!一般的批记录在生产前的确认时,要求检查并填写所用设备是否正常。呵呵,都是作样子的了。类似的事多啊。 7、[异常情况]:某药液在储存期内,含量下降,同时pH降低。 [调查结果]:由于在储存时药物氧化,照成含量降低,同时降解物为酸性,pH下降。 [分析改进]:罐封时充氮,并加磷酸盐缓冲对,稳定pH,防止氧化。主要是工艺不过关。 8、[异常情况]:某产品药粉在提取加工时,发现领料与得率相差100kg。质量部门检验未发现混药现象。 [分析改正]:提取车间领料不足,领料现场无QA监控。但一般领料不一定要QA监控,投料要监控。关于QA对投料的监控问题,不同的企业有不同的作法,QA人员数量有限的,实际生产中做不到所有的工序都有足够的时间监控。主要是针对领料和投料的控制。 9、[异常情况]:某药液在灌装后有可见异物。 [调查结果]:药液在过虑后都没有发现可见异物,在灌装后就发现瓶子里面有可见异物。经过查找发现是连接灌装机和灌装头之间的乳胶管发生老化,调屑引起的。 [分析改进]:重新更换乳胶管就QK了。今后应该在一定时间内就监测老化情况,防范于未然,这样可以为企业节约一定的成本和资源,提高效率。 但隐患还是有,怎么确定是否老化了?有什么标准?我个人认为存在一些问题。 10、[异常情况]:某瓶装产品经销商反馈脱氧剂破漏,产品沾满黑色铁粉. [调查结果]:工人放脱氧剂时,由于瓶子口小脱氧剂不好放入,把脱氧剂捏弯放入及脱氧剂质量不好所致. [分析改进]:要求工人放脱氧剂时,不能把脱氧剂捏弯;同时换脱氧剂供应商. 11、[异常情况]:某片剂用高效液相检验时,出现杂质峰与检出峰重叠,无法检验含量。 [调查结果]:车间生产时一胶囊剂清场未清彻底,导致胶囊剂药粉污染片剂所致. [分析改进]:彻底清场,操作前要认真检查设备情况,并严格监视,如有异常情况,及时处理!! 12、[异常情况]糖衣片有小黑点 [调查结果]包衣所用白糖有杂质 [分析改进]如果在配制包衣液过程中发现有黑色杂质,就加入蛋清,把杂质沉淀出来。 13、[异常情况]某一水针产品,药液中间产品检验时发现含量偏低。 [调查结果]车间投料时把“加蒸馏水至xxl”,看成“加蒸馏水xxl”。 [分析改进]培训投料人员以及加强qa人员投料监督。 14、[异常情况]有一瓶装产品流入市场时,发现装量不合格。 [调查结果]在包装调机时,主要是新手较多,检查不彻底。 [分析改进]加强培训,加强监督管理。但主要是验证做的不到位吧。 15

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