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新型振动筛在太西洗煤厂精煤脱介系统中的应用.doc
新型振动筛在太西洗煤厂精煤脱介系统中的应用
摘要:简要介绍了新型香蕉形直线振动筛在太西洗煤厂的应用
情况、主要技术参数以及其整体结构特征。分析了新型香蕉形直线振动筛在我厂精煤脱介系统应用中存在问题、并提出了改造方案、并对改造后的经济效益进行了分析。
关键词:新型香蕉形直线振动筛 结构 激振器 筛板
1 概述
我厂根据生产需要采用新型香蕉形直线振动筛作为脱介、脱水、分级等功能集一体的振动筛。轻型、低功耗ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛由激振器、筛箱、减振装置、传动装置四部分组成。此香蕉形直线振动筛虽然采用先进的技术加工制作而成,能集脱介、脱水、分级于一体,但在我厂使用过程中存在脱介效果欠佳的问题。这不仅影响生产,同时也增加了厂里的材料费用成本。
2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛
2.1 技术特征
①振动筛用途:脱介
②耐磨层:聚氨酯
③支撑结构:金属螺旋弹簧(钢制弹簧)
④振幅:8~12mm(双振幅)
⑤工作频率:13.3Hz~15.8Hz(转速800r/min~950r/min)
⑥处理能力:60~120t/h
2.2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛结构布局
ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛主要由筛箱、振动器(激振器)、万向联轴器、支承装置、支承底架、电机及电机架等部件组成。
3 新型直线振动筛运行效果
3.1 新型直线振动筛运行效果分析
3.1.1 分级效果分析
精煤脱介振动筛是集脱介、脱水和分级三种功能为一体的振动筛,其分级功能并非该振动筛的主要功能,系统的主要分级作业由产品仓上分级筛承担。因此,在此仅对三台精煤脱介振动筛的筛上块煤限下率进行对比分析,见表1。
表1 精煤脱介振动筛筛上物限下率统计对比表
■
从表1可以看出,虽336香蕉筛与308振动筛入料量相当,但因336香蕉筛的整个筛体振幅较均匀且平衡,物料分层较好,筛上块煤的限下率为15.62%,较308振动筛的19.47%降低了3.85%,较309振动筛的16.85%降低了1.23%,分级效果非常理想,满足厂里的工艺要求。
3.1.2 脱介效果分析
①振动筛脱介段筛下物磁性物含量检测
表2 336香蕉筛筛下合介、稀介磁性物检测表
■
检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
表3 308筛下合介、稀介磁性物检测表
■
检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
从表2、表3对比可以看出,香蕉筛筛下合介的磁性物含量为81.17%,略高于正常值的80%(选煤技术手册);稀介的磁性物含量为56.77,远高于正常值40%(选煤技术手册),从表4中看出,由于336稀介的磁性物含量高,增加了317磁选机的小时处理量,带介损失高,磁性物回收率只有99.08%。
②香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物带介检测
香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物检测见表5。
表5 香蕉筛(336)与直线振动筛(309)分级段(纯精末)
筛上、筛下物带介检测对比表
■
通过表5中三天的检测数据得出:336香蕉筛的筛上块煤带介平均仅为0.14%,较309申克振动筛的0.02%高0.12%;筛下末煤带介率平均为0.28%,较309申克筛的0.05%高0.23%。
从以上检测结果可知道:
①336香蕉形直线振动筛稀介段磁性物含量高,导致精煤磁选机尾矿带介;
②336香蕉形直线振动筛分级段,筛下纯精末带介高。
由于以上两种因素,每天比正常情况下多跑介4吨左右,增加了吨煤介耗。
3.2 原因分析
3.2.1 香蕉形直线振动筛安装角度太大
新型香蕉型直线振动筛设计是由五个不同角度组合而成,分别为25°、20°、15°、10°、5°。最低角度为5°,这
使得煤粒在直线振动筛筛面上运行速度较快,在使用喷水时无法将煤粒表面所带介质冲洗干净,使得块煤带介较多。
3.2.2 振动筛筛板布局不合适
新型香蕉形直线振动筛筛面是由1mm筛缝、0.5mm筛缝、12×20mm筛缝的不同种类的筛板组成,1mm筛缝的筛板主要承担原弧形筛的脱介的作用,将介质尽量脱洗干净。但是,由于筛板布局不合理,也是带介较高的原因。
3.2.3 振动筛稀介段喷水系统布置不合适
由于原煤中初生煤泥与再生煤泥量的增加,喷水系统对于振动筛的脱介效果来说较为重要,一定要使得煤粒在喷水系统中形成“水浴”的现象,这样才能将粘附在煤粒表面的介质脱洗干净,但是新型振动筛上的喷水系统安装位置不合适,且喷水组数量较少,不能最大限度的
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