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- 2017-02-04 发布于北京
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铁路货车试风系统维护
系统维护
1、系统维护周期
试风管路必须每月进行一次空管保压试验,若漏泄量大于10Kpa必须对管路进行检查。否则会影响到试验结果的精确度。
电磁阀半个月进行清洗一次,以清除阀芯的油腻和污垢。动作5000次以上或阀芯的橡皮以磨损严重,应考虑予以更换。
压力表3个月要进行一次校对,以免造成误差。
经常给远芯滤尘器和油水分离器排污,保持风源的清洁。
中继阀每6个月要拆下来,拿到相关部门去维修和校准一次。
日常要保持大闸柜的清洁
每月应对试验窗口显示的压力和大闸房的标准风表相对一次,若误差大于10Kpa应进行一次压力校对。
每半年要对电脑风扇的滤尘网进行一次更换
油水分离器应定时排水,设备各部分应保持清洁,做好防冻、除锈的工作。
2、压力校对
每三个月对列车试验器的双针压力表校准后,必须把计算机显示列车管压力与双针压力表的列车管压力校对一遍,才能保证列车试验器的正常使用。要进行列车管压力校准设置,点击菜单栏上的“压力调整”-“传感器校准”, 弹出如下界面:。
在列车管压力校对项目中首先选择要校验的执行器号,当单击“确定”按钮时即开始校验。1分钟后自动校验完毕。
注意:当传感器校验时必须确保这台执行器在空闲状态,以及风源压力充足。
压力调整指的是分别设置安定、感度、持续、和定压的相关设置。
3、故障与原因
故障1.试验窗体没有压力值,显示为零
原因A : 传感器24V没有
解决方法:在试验时查看每台可编程“Y5”点是否有输出,如果没有输出要看大闸柜一体化电源输入是有220V电压,输出端是否有DC24V电压。
原因B : 可编程没有电
解决方法:空气开关是否有220V电压,可编程供电保险是否烧坏。
原因C : 传感器损坏
解决方法:如果传感器24V供电正常,输出端和 -24V之间没有0到5V的电压即可判断传感器损坏。
故障2.对讲机遥控失效
原因A: 电台没有供电
解决方法:电台电源插头是否没有插好,开关是否打开。
原因B: 电台通道不对
解决方法: 把对讲机和电台的频道都调为CH1
原因C: 线头没插好
解决方法: 把电台到调制解调器、调制解调器到电脑的接线拧紧。
原因D: 试风程序退出
解决方法: 运行程序
原因E: 对讲机坏
解决方法:更换对讲机
故障3.试验窗口压力与风表压力相差太大
原因A:列车管传感器线性发生变化
解决方法:进入传感器校准界面进行调整
原因B:列车管传感器坏
解决方法:更换传感器
故障4、减压试验时,减不到规定压力。做感度试验时没有“某某台已减压50KPA” 的语音提示,做安定试验时没有“某某台已减压140KPA”的语音提示
原因A:传感器线性发生变化
解决方法:进入传感器校准界面进行调整
原因B:传感器坏
解决方法:更换传感器
故障5、减压试验时,减压不止,一直到0KPA
原因A:传感器坏
解决方法:更换传感器
故障6、风压始终充不到500Kpa,进行多少次充风始终提示“风压不足”
原因A:总风源风压不足
解决方法:查看总风源风压是否不足500KPA,总风源风压至少应在550KPA以上。
原因B:计算机显示风压过低
解决方法:进入传感器校准界面进行调整
故障7、减压试验时,减压量超过规定减压量过多
原因A:传感器线性发生变化
解决方法:进入传感器校准界面进行调整
故障8、漏泄试验时,语音提示“漏泄试验不合格”,但检查全车没有发现漏泄。
原因A:尾部风压没有达到490KPA以上时就做了漏泄试验。
解决方法:一定要等到尾部风压达到490KPA以上时再做漏泄试验
原因B:连接风管漏泄量过大
解决方法:检查大闸出风管,空管保压漏泄量一定要小于10KPA。
故障9、程序提示“可编程通讯故障”,试验无法进行
原因A:可编程供电保险烧坏
解决方法:更换保险并查明原因
原因B:通讯线路故障
解决方法:重新检查线路
故障10.试验窗体压力值始终显示为510KPA,不管是减压还是充风都没有任何变化
原因A: 列车管传感器损坏
解决方法:更换列车管传感器,进行一次列车管压力校准
原因B:传感器线性发生变化
解决方法:进入传感器校准界面进行调整
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