中央空调安装调试要领概要.ppt

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中央空调安装调试要领概要

满液式水冷、地源热泵机组 安装调试要领 研发一部 工程师:余金文 满液式机组电控 满液式机组电器控制原理=A+B A=普通水冷,地源热泵机组控制 B=电子膨胀阀控制 A与B控制相互独立,B控制的开始只需机组 接触器吸合信号即可. B控制的结束只需机组 接触器吸合脱开即可 电子膨胀阀工作原理 电子膨胀阀通过控制器计算的过热度来调节电子膨胀阀的开、关及保持三种状态从而控制蒸发器的液面。 过热度:吸气温度(温度传感器AKS11采集)-蒸发温度(压力传感器AKS33采集的数据内部换算成温度) 安装要领 温度传感器,压力传感器,蒸发器回油口,冷凝器回油口,相对位置如下: 温度传感器:紧靠蒸发器的出口,在温传与铜管的接触面涂上导热硅胶,同时用两扎带将温传的首尾固定,再用黑胶带缠上几圈进行二次固定,外部的保温同管路一致. 压力传感器:取压点距离温传50mm,在吸气管上先焊一段Ф8x1.0的铜管,然后将焊有针阀的过渡管Ф6x1.0插入焊接.压力传感器接头用胶带固定在吸气管上。 蒸发器回油口,冷凝器回油口:焊于水平吸气管上,伸入端弯成 “L”且朝向压缩机吸气口。同时蒸发器回油管,冷凝器回油管分别保温,请勿与吸气管绑在一起。 注:冷凝器回油管在接近吸气管200mm左右处需焊接限流管Ф8x1.0,长度为150mm 机组线路的检查 Danfoss电子膨胀阀配套EKC312控制器参数设定及说明 可调关键参数说明 n04: 比例参数,此参数主要反应电子膨胀阀的动作速度; n09:过热度最大值 ,机组运行中机组的最大过热度; n10:过热度最小值 ,机组运行中机组的最小过热度,在机组运行稳定后,控制器上显示的过热度应是n10的设定值;在此控制器中n10最小值为1,其参数设定变化值以1为最小基本单位 1.机组何为正常? 判断的时机:机组加载已完成,控制器显示的机组过热 度 n10 达到或非常接近设定值. 判断的指标: a.排气温度比机组高压对应 的冷凝温度高24℃- 32 ℃ 左右 ; b.蒸发器液位在液镜1/4处(最低需保证蒸发器回油视镜有液体或泡沫),压缩机油位正常,冷凝器回油镜回油顺畅。 c.冷凝温度比冷凝器出水温度高5℃左右,蒸发温度比蒸发器出水温度低5℃左右。 d.确保冷凝器蒸发器进出水温差在4-5 ℃; e.压缩电流值正常确认机组加载正常. f.液路视液镜无气泡(不缺氟). 2.机组运行稳定后液位太低,排气温度太高. 原因分析: n10 参数值过大,需将n10调小。 结果1:参数n10调小后机组运转正常。 结果2:参数n10已是1,无法再调小。 处理方法如下:压力传感最高值o21 调小(每次只能下调0.1bar,运行稳定后再观察,判断是否还需下调), 将o21下调的目的相当于,压力传感器在相同的电流值下对应的蒸发温度降低了。那么控制器检测出的过热度变大了,电子膨胀阀将开大,液面将上升,上述故障就排除了。例如:AKS33量程(-1bar~9bar)当 o21设定为9时,满量程20mA对应压力9bar;当 o21设定为8.9时,满量程20mA对应压力8.9bar,所以降低量程相当于降低蒸发温度,相当于使测量的过热度增大了, 电子膨胀阀将进一步开大。 结果3:参数n10设定为A时太小,设定为A+1时太大. 处理方法如下:先将参数n10设定为A+1,同时压力传感最高值o21 调小(每次只能下调0.1bar,运行稳定后再观察,判断是否还需下调), 将o21下调的目的相当于:压力传感器在相同的电流值下对应的蒸发温度降低了。那么控制器检测出的过热度变大了,电子膨胀阀将开大,液面将上升,上述故障就排除了。 3.机组运行稳定后液位太高,排气温度太低. 原因分析: n10 参数值太小,需将n10调大。 结果1:参数n10调大后机组运转正常。 结果2:参数n10设定为A时太小,设定为A+1时太大. 处理方法如下:先将参数n10设定为A+1,同时压力传感最高值o21 调小(每次只能下调0.1bar,运行稳定后再观察,判断是否还需下调), 将o21下调的目的相当于:压力传感器在相同的电流值下对应的蒸发温度降低了。那么控制器检测出的过热度变大了,电子膨胀阀将开大,液面将上升,上述故障就排除了。 4.开机时,低压过低产生保护 原因分析: 分析1:电子膨胀阀接线错误,关与开正好相反. 措施:按接线图所示重新调整线。 分析2:在用户首次调试时,出现低压保护.因为出厂时机组已收氟至冷凝器,开机时短时间无法平衡。 措施:将机组空气开关取下,模拟开机,电子膨胀阀将会开启,5分钟后,合上空气开关重新启机上述问题将会解决

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