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[QC成果]多层木模板施工质量控制成果汇报讲解.ppt

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[QC成果]多层木模板施工质量控制成果汇报讲解

莱钢银山前区1000m3高炉渣处理工程QC小组 编制人:姚 东 森 天津市滨海新冶建设工程有限公司 2007年9月26日  目 录 一、概况 二、QC小组简介  三、成员分工 四、选题理由 五、小组活动目标及步骤 六、QC小组的活动特点 七、第一个PDCA循环 八、第二个PDCA循环 九、活动效果 十、今后打算 一、概 况 莱钢银山前区1000m3高炉渣处理工程的土建工程主要以钢筋砼挡土墙为主,渣处理工程主要包括沉渣池、清水池、堆渣场、吸水井、水泵房、配电室和冲渣沟工程等,挡土墙共长400余米,此项工程的蓝图预算为450万元,此挡土墙截面如右所示: 施工此挡土墙改变了以往采用钢模板的施工技术,改用多层木模板施工(尺寸1220mmx2440mm),采用此 多层木模板施工,是我们莱钢工程项目上的一次大胆尝试,但我们有信心使用此多层木模板优质的完成此项工程。 二、QC小组简介 此工程项目QC小组成立于2007年9月,项目经理马恒任组长,小组成员情况见下表: 三、QC小组成员分工 四、选题理由 过去我单位施工砼结构采用钢模板,由于我单位使用的钢模板已经经过多次重复使用,模板的完整性、表面的平整度以及模板拼缝的严密性都已超标,使用此模板施工的砼外观质量很难控制,而甲方对此工程要求非常严格,故我单位采取了大型多层木模板施工技术。此木模板标准尺寸为1220mmx2440mm,至少可以周转使用三次。采用此木模板施工砼外观的平整度和垂直度较容易控制,而且施工操作简单、快捷,安全系数高。但采用木模板施工,一般要求用木方加固比较容易施工,而我们QC小组商讨,为了降低成本、增加效益,充分利用周转材料,所以木模板加固采用脚手管。针对此项技术措施我们QC小组决定围绕“多层木模板施工而不采用木方以及砼外观质量控制”展开活动。 五、QC小组活动目标及步骤 1、活动目标 由于此大型多层木模板的面积很大,自身刚度差,易变形。对于木模板施工中不采用木方加固而采用钢管脚手管加固。我单位对此技术并无施工经验,为了保证砼的外观质量,我们把控制砼的以下几项偏差作为主要控制对象: 2、活动步骤: 经过两次PDCA循环达到活动目标,并保持到工程结束。因此我们先进行两段挡墙横板试验: 第一个PDCA循环:第一段挡墙施工,找出技术难点。 第二个PDCA循环:第二段挡墙施工,攻克难关,达到目标。 六、QC小组的活动特点 1、深入贯彻全面质量管理制度,发现并解决管理中存在的问题,总结经验。 2、讨论施工过程中解决存在问题的各种措施和方法。 七、第一个PDCA循环 1、我们根据所要控制的项目采取了相应措施。 选用材料时,紧贴模板面的加固立杆每隔300mm一道,而且立杆要直,不能有弯曲。立杆面的砼等杂物要清理干净,以保证立杆与模板的紧密接触。加固横杆置于立杆外侧每隔1200mm一道,与立杆用12号铁线绑扎连接,挡墙两侧架立双排锚地脚手架,用以支撑加固模板。模板接缝处采用宽塑料胶带贴帖,以防漏浆。QC小组讨论此挡墙由于并没有两边坑壁,即加固支顶结构不能完全保障模板胀模变形,因此两侧模板还要对拉连接,对拉应该选用φ12对拉螺栓,可采用此法就需要加工螺栓以及购买一些零配件,也是一笔不小的费用。为了能够降低成本,我们采用了如下图所示的拉接方法。采用废钢筋头进行加固拉接,在模板立杆两侧每隔600mm呈梅花布置钻φ6或φ8的孔。对拉钢筋大接焊长度为150mm。 七、第一个PDCA循环 如下图: 此法即降低成本,又充分利用了冷拉切断后长度较短的钢筋,同时我们认真分析了各种超标超差的原因,并制定了因果分析图 2、以上因素制定了相应的对策: 3、对策实施的检查:我们严格按照制定的对策进行实施,并对控制项目做了相应记录。 相邻两板表面高低差 合格率达80%。 表面平整度 合格率达84%。 垂直度控制 合格率达94%。 从以上三个控制数据可以看出,两板表面高低差和砼表面平整度偏差较大,所以我们决定在这两项上开展活动来保证砼的外观质量。 八、第二个PDCA循环 通过第一个PDCA循环,可以看出相邻两板高低差及砼表面平整度的合格率不高,证明偏差还是较大,因此我们进行了多次讨论分析,找到了产生超差的原因,并绘制了因果分析图,如下: 2、制定了以下相应对策 保证砼的外观质量对策 3、第二段挡墙施工过程,严格按对策执行,同时跟踪控制项目,并做好记录如下: 合格率达90%。 表面平整度 合格率达92%。 从以上控制数据可以看出,相邻两模板表面的高低

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