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- 2017-02-09 发布于重庆
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HQ08206铸造工艺改进QC成果
HQ08206铸造工艺改进
QC成果报告
1.历史:HQ08206是我部于2008年6月开发的新品。
1.1第一次试制(08年06月),仅做了10件毛坯,用于验证铸造工艺和产品的形状、尺寸是否与样件相符。验证结果显示,形状及尺寸有一些问题,详见质检科报告第一条;铸造工艺有一些问题,凸轮室有裂纹和孔洞性缺陷,详见附图1~4;并将这些问题反馈技术中心和模具制造部,进行修改。
1.2第二次试制(09年01月),解决了第一次的尺寸问题;但是,加工后弹簧座面和挺柱孔内有严重的孔洞性缺陷,漏气比例极大,约70%,导致铸造合格率不足10%,详见质检科报告第二条和附图5~10;我们将这些问题反馈技术中心,却迟迟没能解决。
这时,客户催促要货,并下了最后通牒:若在09年底再不能供货,就要求我们退还模具款,并要求索赔。于是,于09年6月,李总挂帅,铸造车间成立HQ08206QC质量攻关小组,经过认真分析,找到了主要原因,并提出了具体改进措施予以实施。
1.3第三次试制(09年07月),这次试制117件,漏气问题基本得到解决(还有20件漏气,17%),但是,框面针状孔洞性缺陷达90%左右,针孔度大于3级的有12件,只好报废,其他的85件通过机加磨削加以掩盖,勉强发货,暂时满足了客户的需求。铸造合格率达到72.65%,QC小组继续改进。
1.4第四次试制(09年10月),这次铸造151件,合格率达到91.40%,“针孔”问题虽然有所改善,却依然存在。
2. QC过程:
09年06月,在李总的指导下,铸造车间成立QC小组:
组长: 周麟升
副组长:刘 云、马泉林
组员: 黄诗贵、李建平、吕培云、李成良、刘继碧等
特邀组员:刘小洪、陈登奎、唐祖强
QC小组讨论分析认为:
裂纹:主要原因是凸轮芯(浇口芯)设计不合理,呈直角状,阻碍铸件凝固收缩而造成裂纹;措施:人工方式去掉砂芯部分内腔,详见附图9~10;
②漏气:主要原因是水道芯的气体不能有效排除,造成“气冲穿”缺陷;措施:人工开排气槽,嵌入石棉绳再补上涂料,详见附图11~12;
其它次要原因分析,件以下铸坯框面铸造缺陷因果图:
2.1第一次PDCA循环:
P(方案):通过上述因果图,我们认为裂纹缺陷主要是由浇冒口根部呈尖角,妨碍铸件凝固收缩而产生的;决定修浇口芯盒,在浇冒口根部增加圆角R2~3。对于气孔,其主要原因是模具排气道不畅通,另一方面砂芯烘烤不足,决定在外模上增加通道,将模具即刻送弘发公司维修。对于缩孔,其主要原因;浇注系统补缩不足,修浇口芯盒,增大冒口。并决定按改进工艺方案试制小批量100件产品。
D(实施):一周后,各项目组分别完成修模和备芯。由缸盖成形组实施试生产,工艺技术人员现场监控。试制前QC小组成员对外模排气通道(新增)及砂芯修模部位进行确认。同时对此次试制工艺参数进行确认:浇注温度720-760℃,精炼剂加入量0.8-1.0%,成形数量100件。准备工作就绪后,成形组严格按改进工艺方案于09年7月进行试制,实际成形毛坯数117件。
C(检查):此批产品经T6处理后,加工验证结果如下:
日期 投入毛坯 入库 工废 料废 良品率 备注 2009年7-8月 117件 65件 20件 32件 72.65% A(分析):此次工艺改进效果比较满意。良品率由最初试制的不足10%提升到72.65%。
通过对32件废品的分析,其中有20件为漏气,经解剖发现,漏气部位有穿透性孔洞,QC小组开会认定为气孔,原因是水道砂芯排气不畅所致。因为该产品水道砂芯结构复杂,靠两端芯头排气,显然砂芯心部产生的气排出困难,产品凝固时气体往铝水中钻,造成气道与水道、水道与框面穿透性气孔。为了解决水道砂芯排气,QC小组一致决定,在水道芯上人工开设排气通道,以解决水道芯排气。
2.2第二次PDCA循环:
P(方案):在水道芯上人工开排气道,并烘芯。成形150件毛坯,工艺参数:浇注温度720-760℃,精炼剂加入量0.8-1.0%,计划成形150件.
D(实施):制芯项目组负责在水道芯上人工开排气道。具体操作程序是:在水道芯表面,先用锯片开出通往芯头的气槽,然后再用石棉绳嵌入该气槽,再在表面补上涂料,在砂芯内部形成排气通道,使水道芯产生的气体,从芯内部通向两端芯头,以便在凝固时将砂芯发的气引出型腔之外。排气道开好后,再将砂芯烘干。准备工作就绪,缸盖项目组严格按新方案进行试制,整个过程都在工艺人员监控下进行,共试制151件。
C(检查):于2009年10月将此批产品(经T6处理后)送机加验证。其结果如下:
日期 投入毛坯 入库 工废 料废 良品率 备注 2009年10月 151件 120件 18件 13件 91.40% A(分析):此批铸件良品率达到91.40%,超过我们的预期值(高于80%),达到预期
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