循环水水质异常的原因分析及对策.docVIP

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循环水水质异常的原因分析及对策.doc

循环水水质异常的原因分析及对策   【摘要】循环水系统是利用水对装置换热器进行冷却和降温的系统,循环水系统出现水质异常,会使换热器发生严重的腐蚀和沉积危害,影响装置的正常高负荷运行。本文针对造成循环水水质异常,进行分析原因,并通过采取相应的处理措施,最大限度的降低循环水正常运行的不利影响。   【关键词】水质异常;COD;余氯;物料泄漏   对于循环水系统而言水质稳定是至关重要的,也是我们日常工作的重点。但循环水系统在日常控制中也会因为水的蒸发和空气中杂物的引入,各种无机离子和有机物质的浓缩,阳光照射,灰尘杂物的引入,物料的泄漏,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,造成循环水水质出现异常,最直观表现方式为水质控制指标偏离正常值。一旦出现这种情况就会对装置的安全高产带来很大的影响,我们必须及时进行处理,使水质指标在最短的时间内恢复正常。   一、出现的问题   近期一循水质出现异常,一些主要控制指标偏离了正常值,严重的超出了控制值。近期的监测数据情况见表1:   表1   通过表1可以看出近期循环水系统水质出现异常主要表现在以下几个方面:   1. 浊度升高:浊度控制指标为10NTU,正常运行时一般为5~8NTU,目前指标已非常接近控制指标。   2. COD升高:COD一般控制在10 mg/L以下,目前已超出控制指标。   3. 余氯下降:余氯控制指标为0.1~0.5,目前指标一直维持在控制下线,而且氧化性杀菌剂的消耗量较正常时增加较多。   4.异氧菌有所升高:异养菌控制指标为≤1.0*105,目前指标大大高于正常运行时。   二、原因分析   针对上述出现的问题,对可能导致这一问题出现的原因逐一进行分析:   1. COD升高的主要原因。   1.1装置换热器泄漏,工艺物料进入循环水系统,系统内有机物升高,导致COD升高。   1.2 风机减速箱油封泄漏或油视镜管线泄漏,风机的润滑油泄漏到冷却塔内,造成COD升高。   2.浊度升高的原因。   2.1装置换热器发生泄漏,工艺物料进入循环水系统。   2.2投加的杀菌剂或剥离剂,使换热器和管道中的沉积物进入系统。   2.3冷却塔和设备内繁殖的菌藻类。   2.4补充水水质的变化,浊度升高。   2.5环境空气的沙尘含量过多。   2.6旁滤系统进水量少,导致旁滤作用没有充分发挥。   2.7旁滤系统滤料流失,滤料污染严重,使过滤性能降低。   3. 异氧菌升高,循环水颜色发深的原因。   3.1主要为工艺物料进入循环水系统,使系统内有机物含量增高为菌藻繁殖提供了条件。   3.2杀菌剂投加量少,起不到杀菌灭藻作用。   3.3非氧化杀菌剂没有定期投加或投加量不足,导致杀菌灭藻效果下降。   4.余氯降低的原因主要。   4.1强氯精投加量少。   4.2工艺物料泄漏,和氯发生反应,降低有效氯的浓度。   4.3强氯精有效成分低。   针对上述原因逐条进行排查。   1、对装置换热器进行采样分析其COD含量,其COD含量为23mg/L,高于循环水系统中的COD,说明换热器可能出现泄漏。   2、检查冷却塔风机的减速箱未发现漏油。   3、检查杀菌剂投加情况,氧化性杀菌剂进厂检验合格,投加量正常,未进行大量冲击投加,非氧化性杀菌剂定期投加。   4、检查补充水水质,未发生变化,浊度一直为0.5NTU左右。   5、检查天气情况,无沙尘天气。   6、检查旁滤情况,开度正常,过滤性能良好。   综上所述,我们可以判定循环水水质异常的原因为装置换热器发生泄漏,工艺物料进入循环水系统。   三.采取的对策   针对换热器的泄漏,造成循环水系统水质出现异常,主要采取了以下措施:   1、配合生产部和装置对可能发生泄漏的换热器的进出口冷却水进行COD分析,找出泄漏部位,然后由装置进行消漏。   2、增加日常强氯精的投加量,以保证系统内的余氯在控制指标内,定期投加非氧化杀菌剂,来保证杀菌效果。同时定期进行冲击加氯,短时间内提高系统余氯值到0.8~1.0mg/L,提高杀菌灭藻效果。   3、换热器发生泄漏后,由于循环水的水质发生了很大变化,正常投加的缓蚀阻垢剂已不能很好的满足要求,所以及时联系药剂服务商调整调整药剂投加系统。   4、加强旁滤运行管理,适当开大旁滤进水。同时每天注意观察旁滤的自动反洗情况,如未自动反洗,每天安排一次人工强制反洗,保证旁滤的过滤效果。   四.处理后的效果   通过以上一系列的处理措施,目前一循水质已得到较好控制,主要控制指标见表2   表2   五.结论   保证循环水水质正常是我们工艺运行的重点,一旦水质出现异常要及时进行原因分析,造成水质异常

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