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- 2017-02-12 发布于重庆
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083mm电炉退火实验报告
0.83mm电路退火实验报告
实验日期:6月21日至7月10日
实验人员:王志、孟志瑞
一、实验目的
对0.83mm铁丝进行退火,主要是消除大水箱拉拔后铁丝内部的残余应力,为下一道拉拔做好强度要求、组织要求。以往对于0.83mm光丝的退火工艺,是煤炉随炉升温至730℃,加热时间为2.5~3小时,恒温1小时,自然冷却。改进后的实验工艺为,井式回火炉到温装炉,降低加热温度,减少保温时间。
二、实验设备
30kw井式回火炉、金相显微镜、拉力机。
三、实验方案
方案一:大水箱拉拔0.83mm的光丝,取6盘共150KG,先将井式回火炉加热到640℃,到温后6盘料放入炉中,待炉温再次到640℃时开始记录,保温1小时后取出,测定其抗拉强度及金相组织。
方案二:大水箱拉拔0.83mm的光丝,取6盘共160KG,先将井式回火炉加热到600℃,到温后6盘料放入炉中,待炉温再次到600℃时开始记录,保温1小时后取出,测定其抗拉强度及金相组织。
四、实验数据及分析
(1)机械性能数据及分析
1、两方案的机械性能数据平均值对比,如表1
性能
方案 线径(mm) 抗拉强度(Mpa) 延伸率(%) 方案一 0.833 328.3514 31.51071 方案二 0.818 432.6167 22.63712 表1 退火后铁丝基本性能对比
对比表中的数据可以得知,640℃恒温1小时退火后的抗拉强度为328.4Mpa,在铁丝退火后的最佳抗拉强度300—360Mpa之间,然而600℃恒温1小时退火后的抗拉强度为432.6Mpa,超出合理的抗拉强度范围。640℃退火后的延伸率为31.5%,比600℃退火的延伸率高出8.9%,表明640℃退火后的机械性能更适合再拉拔处理。
2、640℃退火实验后的铁丝连续性能图,如图1
图1 640℃退火后的抗拉强度图
经计算后得出640℃退火后铁丝强度的标准方差为6.5,方差较小,其中抗拉强度最大值为344.9Mpa,最小值为308.4Mpa,说明640℃退火后的铁丝机械连续性能好,不存在较大的强度差,利于拉拔。
3、600℃退火实验后的多组机械性能数据图,如图2
图2 600℃退后后的抗拉强度图
经计算后得出600℃退火后的抗拉强度标准方差为80.99,方差较大,其中抗拉强度最大值为592.2Mpa,最小值为325.8Mpa,说明600℃退火后的机械连续性能较差。
(二)金相分析
金相图是反映金属在研磨、腐蚀后的晶粒分布图,对于去应力退火后式样的金相图,能反映出在此区域内的微观组织,并判断该式样在热处理后晶粒回复情况,是否存在大量的残余变形未消除,因此,退火后对铁丝进行镶样、打磨、研磨、腐蚀后,分别在200倍、500倍光学显微镜下观察其组织形态。其中640℃恒温1小时后的200倍横向、纵向金相图如图3所示,500倍的横向、纵向金相图如图4所示。600℃恒温1小时后的200倍横向、纵向金相图如图5所示,500倍横向、纵向金相图如图6所示。
图3.1 横向 图3.2 纵向
图3 640℃恒温1小时退火后200倍金相图
图4.1 横向 图4.2 纵向
图4 640℃恒温1 小时退火后的500倍金相图
图5.1 横向 图5.2 纵向
图5 600℃恒温1小时退火后200倍金相图
图6.1 横向 图6.2 纵向
图6 600℃恒温1 小时退火后的500倍金相图
如图3所示,在640℃恒温1小时后,铁丝200倍横截面的金相图中,晶体颗粒大小均匀分布在可视区域内,纵截面中的晶粒大小一致,并均匀分布在可视区域内,表明退火后晶粒回复正常,消除了晶粒拉长后的残余变形,使组织回复完全,大大的降低了由于变形所引起的残余应力,为再拉拔提供了良好的组织准备。
如图4所示,640℃恒温1小时后,铁丝在500倍显微镜中观察的金相图,晶粒中均匀分布少量的小黑点,小黑点为球状碳化物,一定程度上提高了铁丝的强度、韧性,有益于拉拔。晶界上的三次渗碳体也成球粒状,消除了低碳钢中三次渗碳体网状或断续状分布,进一步提高了铁丝的韧性,提升了铁丝的拉拔性能。
如图5所示,600℃恒温1小时后,铁丝200倍纵截面有晶粒的残余变形未消除,表明该热处理工艺没有消除由于拉拔所产生的残余应力,从而影响铁丝再次拉拔时的晶粒变形,不利于拉拔。
如图6所示,虽然晶粒中存在少量的球状碳化物,但是其晶界处的断续状渗碳体没有转换成球状渗碳体,残余很多,从而降低了铁丝韧性,正如表1所示600℃退火的铁丝比较640℃退火铁丝的延伸率下降8.9%。
五、实验结果
直径为0.83mm的光丝在640℃保温1小时退火后,强
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