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浅析我厂循环水水质差的原因
浅谈我厂循环水水质的处理方法
摘要:本文对影响我厂循环水水质的原因进行了分析,提出循环水的处理方法,对循环水处理前后水质进行了比较。
关键词:循环水 水质 原因 处理
多年来,我厂循环水水质硬度高、碱度高,浓缩倍率控制超标,结垢、藻类滋生十分严重,严重影响汽轮机的安全运行。虽采用了酸洗、换冷却塔填料等措施,但不能从根本上解决问题,同时也造成了一定的经济损失。
1 原因分析
(1)水源不稳定,水源水质较差。
我厂循环冷却系统用井水作为补水源,硬度较大。进入循环冷却系统后,随着温度的升高,钙镁离子的溶解度降低,很容易结垢,造成凝汽器铜管和冷却塔填料结垢严重,严重影响其换热效率,导致机组真空度降低,难以满负荷运行。
在井水比较紧张的时候,我厂还用万吨水池的水作为循环冷却系统的补水源。而全厂的工业冷却水和连排废水全部回收到了万吨水池,导致万吨水池的水硬度更大,水质进一步恶化,进入循环冷却系统后更加容易结垢。
(2)循环水水温高
每年进入4月份以后,我厂的循环水进水温度都在30℃以上,水温高则循环冷却效果差。再加上系统结垢严重,换热效率更低,进一步导致机组真空度降低,机组无法正常运行。
(3)浓缩倍率确定不科学,加药量不足,难以达到阻垢要求。再加上药品质量不好,特别是杀菌灭藻剂的质量非常不好。每到夏季,结垢越来越严重,藻类滋生越来越多,冷却塔的换热效率越来越差,严重影响机组的安全运行。
(4)排污量不足,循环水碱度超标。
由于补水水源比较紧张,为了维持生产,在运行过程中,冷却塔很少排污,导致循环水极度浓缩,碱度不断增高,加快了结垢速度,形成恶性循环,水质越来越差。
2 处理方法
循环水质差会导致凝汽器铜管腐蚀结垢和循环水中滋生微生物。对于这两个问题,我们采用不同的方法进行处理。
(1)目前防止凝汽器铜管腐蚀结垢的处理方法有两种类型:一是外部处理,它是将补充水(原水)进入冷却系统以前,或将已浓缩的循环水旁路引出,将结垢物质除去或降低,如石灰沉淀软化法、反渗透脱盐和离子交换软化法等;二是内部处理,它是将某些药剂加入循环冷却水中,使结垢性物质转化为不结垢物质或使结垢物质变形、分散,稳定在水中,如加酸中和处理和投加阻垢剂处理等。
(2)循环冷却水系统中微生物的控制,是通过控制冷却水中的微生物数量来实现的。一是设置过滤设施,通过机械、物理方法来控制;二是通过添加杀菌灭藻剂来控制。
3 目前采取的措施
(1)更换新的缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂,可以先试用别的厂家的药品,根据其效果确定是否使用。
(2)委托外部权威部门对我厂的循环水水质进行一次全面的分析,然后根据分析结果和将要选用的循环水加药药剂,做动态试验和动态模拟试验,然后根据我厂每天冷却塔的补水量,重新确定在不加硫酸的情况下需要控制的浓缩倍率和加药量。
(3)更换新的加药设施,尽量使所加药品能24小时长流,更换新的加药箱。
(4)停止现有回收水的回收。
(5)对循环水的水源进行预处理,降低补水源的硬度,完全除去钙镁离子,有效的防止结垢。
(6)采用强制冷却措施,降低循环水进水温度,提高换热效率。
(7)进行加酸处理,降低循环水的碱度,减缓结垢速度。
效果比较:
处理前 状况 处理后 状况 填料结垢 迅速 填料结垢 缓慢 铜管结垢 迅速 铜管结垢 缓慢 藻类滋生 不能得到扼制 藻类滋生 有效遏制 浓缩倍率 1.4~2.0 浓缩倍率 2.8~4.0 循环水碱度 12.8~13.8mmol/L 循环水碱度 9.0~10.0mmol/L
通过这些措施的实施,我厂的循环水水质得到了改善,凝汽器铜管和冷却塔填料的结垢、藻类的滋生将会得到有效的扼制,特别是在夏季,会使机组保持较高真空度,达到安全经济运行的目的。
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