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模具加工调整案例_TCMD讲解

BEIJING-FANUC SHENZHEN BRANCH BY TECHSUPPORT LICONG 测试TCMD曲线分为以下几种情况: 普通模式+快速进给G00 普通模式+切削进给G01 高精模式+快移进给G00 高精模式+切削进给G01 普通模式:即没有打开AIAPC或AICC功能时的情况。这种模式下通常只用来进行开粗或做一些精度要求不高的零部件。 高速高精模式:即打开AIAPC或AICC功能的情况。这种模式下的一些高精功能,如插补前后加减速、程序预读处理、拐角减速、圆弧速度钳制、加减速钳制等均生效。可以极大改善零件精度,通常用在精加工或对工件精度要求较高场合。 所以我们在调试机台时,首先要观察弄清楚客户出现的加工问题的几个前提条件: 是在什么情况下出现的?(普通模式下开粗就有问题还是在使用高精模式下出现的问题) 是由哪些加工小程序段构成?(G00小程序段还是G01小程序段或者G02圆弧段?还是其中的过渡) 对于不同条件下的问题,所牵扯的调整参数会有所不同: 打开SERVO GUIDE软件参数画面,选择『加速度』菜单,发现其中罗列三项: 一般控制即我们所说的普通模式,AI先行控制 只在0I-MATE系列才用,AI轮廓控制则在0I系 列标配。 以下为普通模式下的对应参数调整画面: 参数1610第0位和第1位组合设定如下: 注意:普通模式下的插补后铃型加减速为选项功能。 #1622:以8为倍数,一般设定24-128左右,机型越小设定值越小,以TCMD曲线加减速时不过切和振荡为合适。 同样,快速进给常数一比照此设定。 以下为高精模式下的对应参数调整画面: 注意几个区别: 高精模式下时间常数由插补前和插补后加减速共同组成; 0I-D补前加减速直接给出最大加速度值; 追加了铃型时间常数改变功能。 注意:高精模式下的插补后铃型加减速为选项功能。 #1660:补前最大加速度,设定833等同于原0I-C当中速度10000,时间常数200。 铃型时间常数变更功能用在加减速时间较短时,对铃型曲线的改善。 注意: 在进行TCMD曲线测试时,首先需要对软件进行基本设定。 点击 『图形』 - 『通道或按F9』 ,出现如下画框,按照要求进行设定。 以下值请按照默认值进行设定: 单位:A(p)(系统自动设定,无需改变) 换算系数:100(便于将测量数据转换为最大转矩的百分比) 换算基准:7282(表示电流的最大值) 加减速时间常数如果设定不当,会导致机床在快移进给启动和停止瞬间产生过电流,即TCMD曲线超过放大器最大电流值。故在测试TCMD曲线时,推荐设定合适时间常数,保证其加减速电流在放大器最大电流值80%以内。 好的TCMD曲线要点: 在加速和减速段(斜线段)过渡平滑,无过冲现象; 恒速段(直线段)电流粗细一致,中间没有波动。 异常曲线: 1、机床启动时出现振动,在加减速时段会出现振荡,如下: 启动时段 可能原因:a. 机械有振动,需滤波;b. 增益设定过高。 异常曲线: 2、加减速出现过冲; 可能原因:加减速时间常数设定不当,值过小。 异常曲线: 3、曲线整体较粗; 可能原因:a. 机械整体有低频振动,滤波不够。b. 机械负载较重,电机惯量不足。 异常曲线: 4、机械存在爬行; 可能原因:a. 机械整体刚性不足,请查找传动部分原因。 现场调整案例1: 某客户反映,实际加工过程当中: 1、加工工件内导轨面毛糙,导致走针时断针; 2、机床整体刚性不足,无法进行高速高精度的模具加工。 图1 某大圆针织机的核心关键部件(要求导轨平滑无振纹) 如下为某850机型机械性能曲线,图中反映问题如下: 1、响应带宽不足,曲线在100HZ左右落差较大; 2、整个曲线低于0dB,表示响应滞后。 优化后的效果如下: 1、优化电流环、速度环控制模式,使曲线整体过渡平滑; 2、提升增益至曲线于0dB,同时抑制高频振动。 前后优化调整参数对比如下: PI控制 速度环比例项高速处理 加速度反馈 测试电流是否稳定,TCMD曲线反映问题如下: 1、电机加减速过程中出现过冲; 2、TCMD稳定曲线略粗,曲线整体效果不佳。 修整时间常数,增加AICC高速高精度模式控制后,TCMD曲线测试的最终效果如下: 1、原加减速的过冲已经完全去除,保证了电流稳定; 2、TCMD曲线整体效果较佳,电流无波动。 前后优化调整参数对比如下: 现场调整案例2-未调整前,普通模式下,严重过切。 现场调整案例2 -调整后,普通模式下,表面光滑。 解决步骤遵循案例1,保证TCMD曲线平滑,机械无振动即可。 CMR扩大10倍对加工的影响 在机床机械性能较

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