优化运行方式,提高经济效益.docVIP

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优化运行方式,提高经济效益.doc

优化运行方式,提高经济效益   摘 要:通过对输煤系统的带式给煤机和三工位伸缩装置优化和改造,节约了厂用电及同时可进行堆、上煤运行的功能,减少了设备运行时间和设备故障率,减轻了维护人员的工作量,增加了运行方式,提升了输煤系统运行能力,同时,保证了输煤系统经济、环保、安全运行。   关键词:输煤系统;带式给煤机;三工位伸缩装置;运行方式;优化;改造   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.11.260   1 前言   大唐华银株洲发电有限公司始建于1957年,规划容量14.8万KW。1994年和2003年,大唐华银电力股份有限公司在拆除老机组的基础上,全额投资建成2台12.5万千瓦发电机组和2台34万千瓦发电机组。2008年9月,公司积极响应国家节能减排号召,提前关停了2台12.5万千瓦机组,公司现有装机容量68万千瓦,设计燃烧湖南娄绍煤、江西萍乡等混合煤种,年耗煤量141万t。   株电公司是地处城市中心一个电厂,对环境要求高,各项指标控制严格。因受场地限制,输煤系统设计一台斗轮机、两台翻车机系统、14台双路皮带机、一台单路应急皮带机、两台叶轮给煤机、两台变频控制双向可逆带式给煤机、两台三块处理机;#0甲、乙带设计有二工位皮带机头部伸缩装置两台、#11甲带设计有三工位皮带机头部伸缩装置一台。翻车机翻煤后经过叶轮给煤机进入皮带机,可直接上煤至锅炉原煤仓,也可以往储煤场存煤。斗轮机可从储煤场取煤至锅炉原煤仓。皮带机设备由程控上位机控制,并设有就地控制箱,单侧运行方式,斗轮机就地手动操作。双向可逆带式给煤机作为#9带与#10带切换交叉运行,通过#10带将燃煤运行往锅炉原煤仓。锅炉磨煤机设计为双进双出、横向布置。   输煤程控系统包括PLC可编程序控制系统和上位机监控管理系统。PLC可编程控制主机为美国MODICON QUONTUM公司生产的140CPU43412A型可编程序控制器。上位机均为CONTEC工业控制微机。系统主要功能为上煤控制、煤仓配煤控制、上位机监控管理。从而实现整个输煤系统运行,保证了整个系统供煤畅通。   2 改造前的状况和主要流程   2.1 带式给煤机切换运行   本公司输煤系统没有设计三通挡板,用二、三工位伸缩装置和带式给煤机代替三通挡板,使相应的皮带机可交叉运行,确保运行方式的灵活性。带式给煤机由输煤系统上位机控制,#10甲、乙带交叉运行时,须通过带式给煤机切换方式来实现,当切换时煤源点的设备就会立即停止运行,#10带相应的皮带机就会马上启动,等皮带机上的原煤全部运至原煤仓时,煤源点设备启动,从启动来煤至带式给煤机,需要4分钟左右,这样#10带相应的皮带机及带式给煤机就要空运4分钟。   2.3 优化运行方式和改造前存在的问题   (1)#10甲、乙带在切换运行时,皮带机就会马上启动,#10甲带或者乙带及带式给煤机就要空运4分钟,除去提前1分钟运行,至少空运行3分钟。(2)三工位伸缩头A位置为堆煤工况,B位置连接#6甲带#7甲带、C位置连接#6乙带#7甲带都为上煤工况,伸缩头只设计一个下煤孔,#6甲、乙带只能运行一侧皮带机,未能实现堆煤及上原煤仓同步运行。(3)输煤系统运行方式设计单一,如果从翻车机翻卸的煤,只能一台翻车机运行,单独上煤至原煤仓或者单独往煤场堆煤,影响来煤接卸,造成翻车不及时、“压车”严重,每年高达几十万的铁路延时费,严重影响企业的经济效益。(4)设备运行时间过长,故障发生率较多,员工工作量大,工作效率低。   3 解决方案   (1)#10甲、乙皮带机在切换运行时,将#10带需要切换的皮带机及带式给煤机延时3分钟启动,在来煤前1分钟启动即可。(2)当三工位对准#6甲带工况时,在三工位对#6乙带下煤处,增开一个下煤孔,使#6甲、乙带下煤管同时可以对准三工位相应的两个下煤孔。   (3)在输煤上位机程序中,增加翻车机至储煤场和翻车机至原煤仓,同时运行的程序,并增加联锁功能。   4 改造后的运行流程   在原有的运行流程基础上,增加翻车机至34万机组煤场和原煤仓流程#1、2翻车机→#5、6叶轮给煤→#0甲、乙带→甲、乙二工位伸缩头→#6乙带→三工位伸缩头→#11甲带→斗轮机→34万机组储煤场#6甲→三工位伸缩头→#7甲带→#8甲带→甲三块处理机→#9甲带→甲带式给煤机→#10甲、乙带→原煤仓   5 改造后的效果   (1)#10甲、乙皮带在切换运行,#10带需要切换的皮带机及带式给煤机延时3分钟启动,初步估算按每个班换向6次计算,每次节约3分钟,每个班节约18分钟,一天三个班共计54分钟,#10带电机功率110kw,带式给煤机电机功率30kw,每天节约126度电,每年节约45990度电。(2)增加了输煤流程,运

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