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浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制.doc
浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制
【摘要】风力发电项目风机基础存在浇筑混凝土方量大,单次浇筑时间长,受施工场地的影响,不利于混凝土浇筑质量的控制,为使项目达到“高水平达标投产、确保电力行业优质工程、创国家优质工程”的质量目标,风机基础合格率保证95%以上,为此控制好风机基础混凝土外观工艺质量非常重要。本次针对风电场风机基础混凝土浇筑施工进行研究探讨。
【关键词】混凝土基础浇筑、振捣、脱模剂
1 风机基础混凝土浇筑质量控制要求
针对国内风电场工程中风机基础合格率情况进行了解,发现风机基础易出现流浆、蜂窝麻面、色差大等问题,表面平整度的平均合格率只有89%。
因此提高风机混凝土基础外观工艺质量尤为重要,为保证工程“高水平达标投产、确保电力行业优质工程[1]、创国家优质工程金奖[2]”的质量目标,风机基础表面平整度质量均达到95%以上。
2 风机基础混凝土浇筑质量控制方式
2.1施工人员管理
风机基础施工队伍人员为专业人员,有风机基础施工的经验,有严格是施工规范、组织措施,对施工过程中的工艺、技术、流程非常熟悉,可以通过加强质量监管提高工程质量。
2.2机械设备投入
本工程是国家电网公司的重点项目,各级领导对此高度重视,提供了充足资金用于购置施工机械、模板等设备,同时对比同行业企业的风机技术施工质量,通过设备投入可以提高工程质量。
3 风机基础混凝土浇筑质量控制实施
3.1质量控制分析
根据施工现场实际情况,对风机混凝土基础的外观工艺质量进行分析确定主要原因:
表1 确定主要原因
序号 原因 调查确认 结论
1 施工人员少,责任心不强 根据工程需要增加人手,对人员进行培训 非要因
2 振捣时间不准确 振捣时间不足,造成空气气泡未排出,形成气泡 要因
3 振捣设备选择不当 选择适合的振捣设备 要因
4 气温变化大 不同时间段气象记录进行统计分析,发现温差小于20℃,不模板膨胀造成影响。阴雨天气影响混凝土含水量,通过调整配合比可满足要求。 非要因
5 地质复杂施工难度大 掏挖阶段增加机械设备,保证场地平整 非要因
6 振捣间距过大 振捣间距在25cm作用,对混凝土色差、气泡无较大影响 非要因
7 脱模剂涂抹不均匀 模板内层均涂抹两次脱模剂,不会造成涂抹不均 非要因
8 脱模剂选择不当 施工中寻找色拉油作为脱模剂,会产生细小气泡 要因
9 模板不平滑 模板表面有砂眼、残留物,影响外表平滑 要因
10 模板接缝过大 由于模板的水平缝都在一条线上,容易在混凝土的压力下跑模。 要因
根据5个要因,制定对策:
表2 对策表
序号 要因 对策 措施
1 振捣时间不准确 进行对比试验 通过实验对比确认核实的振捣时间
2 振捣设备选择不当 进行对比 通过实验对比选择振捣设备
3 脱模剂选择不当 选择合适脱模剂 选择水质脱模剂替代色拉油
4 模板接缝过大 缩小模板接缝 采用优质冷轧钢板做版面,重新设计模板
5 模板不平滑 选择表面平滑的模板 采用优质冷轧钢板做版面,重新设计模板
3.2质量控制对策实施
根据制定的对策表,在施工全过程中及时按对策组织实施。
(实施一)确定振捣准确时间
将混凝土试验送到试验室,分别在10S, 20S, 30S, 40S做了四组振捣排气试验。试验结果表明,在40秒内气泡数量随着振捣时间的延长,先增加再逐渐减少,气泡体积逐渐减小。之后随着振捣时间的增加,气泡数量反而增大。
表3 振捣时间比对试验
试品编号 振捣时间(S) 1mm气泡(30×30cm2 ) 气泡大小
1# 10 14 大
2# 20 21 中
3# 30 13 中
4# 40 5 小
因此根据试验结果确定最佳搅拌时间在40S――50S之间。
(实施二)选择合适的振捣设备
在施工前,对常用的几种振捣设备进行试验比对,确定气泡最小设备。
表4 振捣棒基本参数
型号 ZDN35 ZDN50 ZDN70
直径 mm 36 50 70
棒头长度 mm 350 400 480
振频 Hz 200 200 200
振幅 mm 0.9 1.0 1.2
从表中可以看出,常用的三种振捣棒都最佳的200Hz的振频下工作,作业半径、棒头长度、振幅都不相同。在工程现场对三种振捣工具进行对比,测试结果如下:
在现场对比35型振捣棒与50型振捣棒振捣排气的效果。结果表明,35型振捣棒确实能够明显的满足振捣减小对减水剂的扰动的同时,排出空气泡等有害气泡,提
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