浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制.docVIP

浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制.doc

浅谈风电场风力发电机基础施工混凝土浇筑质量控制   【摘要】风力发电项目风机基础存在浇筑混凝土方量大,单次浇筑时间长,受施工场地的影响,不利于混凝土浇筑质量的控制,为使项目达到“高水平达标投产、确保电力行业优质工程、创国家优质工程”的质量目标,风机基础合格率保证95%以上,为此控制好风机基础混凝土外观工艺质量非常重要。本次针对风电场风机基础混凝土浇筑施工进行研究探讨。   【关键词】混凝土基础浇筑、振捣、脱模剂   1 风机基础混凝土浇筑质量控制要求   针对国内风电场工程中风机基础合格率情况进行了解,发现风机基础易出现流浆、蜂窝麻面、色差大等问题,表面平整度的平均合格率只有89%。   因此提高风机混凝土基础外观工艺质量尤为重要,为保证工程“高水平达标投产、确保电力行业优质工程[1]、创国家优质工程金奖[2]”的质量目标,风机基础表面平整度质量均达到95%以上。   2 风机基础混凝土浇筑质量控制方式   2.1施工人员管理   风机基础施工队伍人员为专业人员,有风机基础施工的经验,有严格是施工规范、组织措施,对施工过程中的工艺、技术、流程非常熟悉,可以通过加强质量监管提高工程质量。   2.2机械设备投入   本工程是国家电网公司的重点项目,各级领导对此高度重视,提供了充足资金用于购置施工机械、模板等设备,同时对比同行业企业的风机技术施工质量,通过设备投入可以提高工程质量。   3 风机基础混凝土浇筑质量控制实施   3.1质量控制分析   根据施工现场实际情况,对风机混凝土基础的外观工艺质量进行分析确定主要原因:   表1 确定主要原因   序号 原因 调查确认 结论   1 施工人员少,责任心不强 根据工程需要增加人手,对人员进行培训 非要因   2 振捣时间不准确 振捣时间不足,造成空气气泡未排出,形成气泡 要因   3 振捣设备选择不当 选择适合的振捣设备 要因   4 气温变化大 不同时间段气象记录进行统计分析,发现温差小于20℃,不模板膨胀造成影响。阴雨天气影响混凝土含水量,通过调整配合比可满足要求。 非要因   5 地质复杂施工难度大 掏挖阶段增加机械设备,保证场地平整 非要因   6 振捣间距过大 振捣间距在25cm作用,对混凝土色差、气泡无较大影响 非要因   7 脱模剂涂抹不均匀 模板内层均涂抹两次脱模剂,不会造成涂抹不均 非要因   8 脱模剂选择不当 施工中寻找色拉油作为脱模剂,会产生细小气泡 要因   9 模板不平滑 模板表面有砂眼、残留物,影响外表平滑 要因   10 模板接缝过大 由于模板的水平缝都在一条线上,容易在混凝土的压力下跑模。 要因   根据5个要因,制定对策:   表2 对策表   序号 要因 对策 措施   1 振捣时间不准确 进行对比试验 通过实验对比确认核实的振捣时间   2 振捣设备选择不当 进行对比 通过实验对比选择振捣设备   3 脱模剂选择不当 选择合适脱模剂 选择水质脱模剂替代色拉油   4 模板接缝过大 缩小模板接缝 采用优质冷轧钢板做版面,重新设计模板   5 模板不平滑 选择表面平滑的模板 采用优质冷轧钢板做版面,重新设计模板   3.2质量控制对策实施   根据制定的对策表,在施工全过程中及时按对策组织实施。   (实施一)确定振捣准确时间   将混凝土试验送到试验室,分别在10S, 20S, 30S, 40S做了四组振捣排气试验。试验结果表明,在40秒内气泡数量随着振捣时间的延长,先增加再逐渐减少,气泡体积逐渐减小。之后随着振捣时间的增加,气泡数量反而增大。   表3 振捣时间比对试验   试品编号 振捣时间(S) 1mm气泡(30×30cm2 ) 气泡大小   1# 10 14 大   2# 20 21 中   3# 30 13 中   4# 40 5 小   因此根据试验结果确定最佳搅拌时间在40S――50S之间。   (实施二)选择合适的振捣设备   在施工前,对常用的几种振捣设备进行试验比对,确定气泡最小设备。   表4 振捣棒基本参数   型号 ZDN35 ZDN50 ZDN70   直径 mm 36 50 70   棒头长度 mm 350 400 480   振频 Hz 200 200 200   振幅 mm 0.9 1.0 1.2   从表中可以看出,常用的三种振捣棒都最佳的200Hz的振频下工作,作业半径、棒头长度、振幅都不相同。在工程现场对三种振捣工具进行对比,测试结果如下:   在现场对比35型振捣棒与50型振捣棒振捣排气的效果。结果表明,35型振捣棒确实能够明显的满足振捣减小对减水剂的扰动的同时,排出空气泡等有害气泡,提

文档评论(0)

sis_lxf + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档