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碱回收锅炉优化改进和探讨.doc

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碱回收锅炉优化改进和探讨

云景林纸2#碱回收锅炉优化改进的探讨 王大伟1 唐华2 (1. 武汉特种锅炉成套设备工程有限责任公司,武汉市,430070) (2. 云南云景林纸股份有限公司,景谷,666400) 摘 要:介绍了云景林纸2#碱回收锅炉优化目标和具体的改进措施,分析了改进后运行结果。将数值仿真技术运用到碱炉燃烧调整,分析了改进前后的炉内流场、空气射流、温度场、速度场、黑液流动和机械携带的变化,结果显示燃烧调整对碱回收锅炉的高效稳定运行至关重要。 关键词:碱回收锅炉;数值仿真;燃烧 中图分类号:TQ038.1   文献标识码:A 0 引言, 碱回收锅炉是制浆企业碱回收系统的重要设备,是以制浆废液浓缩后的浓黑液为燃料的特种锅炉。燃烧的目的在于回收制浆废液中的碱和有机成份的热量,因而碱回收锅炉同时又是造纸行业环境保护和节约能源的重要设备[1]。随着制浆造纸行业的发展,碱回收锅炉已经成为造纸行业制浆厂必不可少的设备,而碱回收锅炉能否安全经济运行往往成为制浆企业的瓶颈,以及环境保护和经济性的关键[2]。目前我国在运行的碱回收锅炉近300台,但很大一部分碱炉设备陈旧,性能较差,亟待改进和优化升级。 在碱回收锅炉设计中,受热面结构布置和燃烧效果是影响锅炉性能的两个重要方面。受热面结构在设计完成后就已经固定下来,运行过程中无法调节。燃烧效果主要靠入炉黑液和供风来进行调节,它对锅炉整体性能影响很大,包括燃烧效率、蒸发量、污染物排放量、芒硝还原率等[3]。可以将受热面结构和燃烧称为锅炉的硬件和软件,在锅炉优化改进中应以调整燃烧为主,并适当对受热面进行调整,这样可以起到改动小,效果好,投资少,回报高的作用。 数值仿真技术(CFD)在碱回收锅炉上的应用开始于上世纪80年代末,现在已经比较成熟[4]。利用CFD模拟碱炉燃烧空气动力场,可以弥补传统冷态空气动力场试验的不足,对碱炉配风设计提供重要的参考依据。 武汉特种锅炉成套设备工程有限公司(简称武汉特锅)在对多家造纸企业的碱回收锅炉优化改进中均遵循上述原则,以期为用户创造更大效益。本文所述云南云景林纸股份有限公司(简称云景林纸)日处理固形物量250吨碱回收锅炉(2#碱回收炉),系该公司2003年技改时从其它设备厂家购进,自投运行以来,就问题不断,后于2008年委托武汉特锅对该炉进行改进,并于年末投产至今已有8个多月,期间经过双方的共同努力,目前2#碱回收锅炉各项运行指标优良,完全达到了优化改进目标。本文以此炉优化改进的实例,介绍碱回收锅炉优化改进的一般原则和方法。 1 2#碱回收锅炉概况 于2003年投产,原设计参数如下: 处理固形物量:250tds/d 产汽量:35t/h 蒸汽参数:3.82MPa,450℃ 排烟温度:180℃ 黑夜浓度:65% 实际运行中固形物处理量最大280tds/d,产气量约30t/h,连续运行周期在1~2个月。 改进后要求:在不改变炉膛断面和高度的情况下达到如下参数: 固形物量:350~380tds/d 排烟温度:200℃ 黑夜浓度:60% 2 存在问题 2.1燃烧系统 2.1.1配风不合理:一次风紊乱,造成垫层不稳;二次风在炉膛中心交汇,形成沟流,烟气携带量大。三次风直接对冲,加剧了空气动力场的恶化(详见仿真模拟分析)。 2.1.2黑液喷枪布置不合理:左右墙各一支,前墙两支,共四支,此布置方式造成炉膛断面内黑液分布不均匀,干燥不充分。 2.2过热器 2.2.1过热器支吊方式和主蒸汽管布置不合理,造成过热器集箱管接头和弯管处多次开裂。 2.2.2低温过热器设置数量过多,片间距太小,造成积灰严重。 2.2.3采用传统的自冷凝喷水减温无法适应运行过程中负荷波动的需要。 2.3吹灰系统 2.3.1吹灰枪布置:吹灰枪布置不合理,过热器区域存在吹灰死角,运行过程中碱灰不断堆积,堵塞烟道或大块碱灰下落,砸坏布置在炉内的蒸发受热面。 2.3.2吹灰蒸汽来源:吹灰蒸汽取自高温过热器出口蒸汽,经过减温减压后用于吹扫,造成能源浪费。 3、数值模拟分析 武汉特锅将改造前后的碱炉运行状况做了数值仿真计算,改造前运行工况为case1,改造后为case2。主要从以下几个方面进行比较分析: —空气射流 —温度场 —速度场 —机械携带 3.1空气射流 图1 流场和空气射流 从以上图中中可以明显看出,case1有如下问题: 一次风紊乱,易造成垫层不稳; 二次风在炉膛中心交汇,形成沟流; 三次风直接对冲,加剧了空气动力场的恶化; 整个炉膛的烟气充满度不好; 过热器区域流场不好,鼻拱上部有很大区域烟气没有冲刷到。 在优化改进后的case2中,一次风区域空气流动平稳,二次风区域空气混合充分,没有形成沟流,三次风的穿透力明显提高。这些较case1都有相当大程度的改进进。 3.2 温度场分布 图2

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