磨煤机减速机推力瓦磨损分析.docVIP

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磨煤机减速机推力瓦磨损分析

磨煤机减速机推力瓦 损坏原因分析及防范措施探讨 田兴华 (马连台发电厂 宁夏 灵武 750411) 摘要:宁夏马莲台发电厂现有2台330兆瓦机组,每台机组配置5台ZGM95G型中速辊式磨煤机,每台磨煤机配置一台JLX37Z立磨减速机。机组正常运行时,4台磨煤机运行1台备用。#1机组2006年1月完成168小时试运,#2机组2006年6月完成168小时试运,设备运行情况较好,机组运行平稳。但自2006年11月份#1机组C机检修工作结束,在启动磨煤机过程中,先后发生C、B磨减速机推力瓦温高现象;2006年12月份#2机组C机检修工作结束,在启动磨煤机过程中,先后发生D、B磨减速机推力瓦温高现象;2007年2月7日8点,#2炉C磨高压油站、稀油站跳闸引起磨煤机跳闸,磨煤机启动后再次发生减速机推力瓦温高现象;后经检查发现磨煤机减速机推力瓦损伤,修复更换磨煤机减速机推力瓦后,各磨组减速机瓦温运行正常。减速机推力瓦损坏频繁,已严重威胁机组安全运行,必须彻底解决确保机组安全运行。 关键词:推力瓦损坏 原因分析 防范措施 典型事故经过 磨煤机减速机推力瓦损坏共计发生5次,现象极为相似,现将其中一台事故详细经过描述如下:2006年12月30日5点30分,#2炉D磨煤机油温29℃启动磨煤机,磨组启动后,稀油站油温一直攀升。经对冷却水系统检查(冷却水温差1.8℃、冷却水压力0.3Mpa)、油系统(温差2℃、油压0.4Mpa)检查未发现异常,油系统滤网较脏、杂质较多,减速机传动盘上部温度150℃,磨室底部90℃,初步判定减速机推力瓦损坏。由于检修队伍无法及时到位,厂部安排观察运行,在运行期间瓦槽温度最高60℃,停运检查期间瓦槽温度最高66℃。3日晚清理油站滤网时,发现滤网杂物较多,油已成糊状,判定减速机推力瓦严重损坏,减速机转入大修。经解体检查发现推力瓦瓦面拉伤损坏,更换新瓦,修复减速机传动盘镜面,清理油站、清理减速机箱体回装。1月10日,油系统通油循环,21点启磨,磨组启动后运行正常。 原因分析 我厂磨煤机减速机推力瓦使用的是聚四氟乙烯复合塑料瓦,从瓦面损伤情况分析认为:磨煤机启动时,减速机瓦面油膜成形差,瓦面与传动盘直接接触摩擦,造成瓦面拉伤损坏。 主要原因相关分析依据 本次缺陷发生过程中,部门组织班组多次对油系统、冷却水系统检查,检查发现油系统、冷却水系统压力、流量正常。 1 小修前磨组运行正常,小修过程中更换新的润滑油,油质化验合格,油中无水。 2 稀油站厂家说明书要求:25℃低速运行,28℃高速泵,30℃投加热器,35℃停加热器,45℃投冷却水。 3 减速机厂家说明书要求润滑油工作油温最低值大于38℃,润滑油工作油温最高值小于45℃,减速机启动推力瓦油池油温小于50℃,推力瓦油池油温60℃报警,推力瓦油池油温70℃跳磨。 4 国标规定40℃N320油的运动粘度为320,磨煤机厂家稀油站说明书要求运动粘度±15%(288—352),减速机厂家要求运动粘度±10%。 5 我厂所使用润滑油28℃运动粘度为376.8(17.8%),40℃运动粘度为318,45℃运动粘度为293.5。 6 磨组运行规程依据厂家说明书要求稀油站25℃低速运行,28℃高速泵,30℃投加热器,35℃停加热器。当28℃高速泵运转且分离器出口温度大于60℃,就可起磨,现场实际情况,此时稀油站油温在30℃左右。 7 经查阅相关资料显示,粘度大油的流动性差,部分油可能不能到达瓦的最远点就已溢流,造成最远点的瓦由于供油不足,油膜建立不起来,或由于油的粘度过大,油膜断裂造成瓦的拉伤损坏。 8 经与厂家沟通了解到减速机推力瓦损坏大多发生在冬季。 防范措施 针对上述情况部门多次组织进行原因分析,基本一致认为造成启动过程中减速机推力瓦温高的主要原因:油温低、油粘度大、流动性差造成油膜成形差,瓦面与传动盘直接接触摩擦,瓦面拉伤损坏。为防止上述类似情况的再次发生,建议采取以下措施确保磨煤机减速机推力瓦油膜良好建立,确保磨煤机顺利启动: 1 磨煤机在启动前,油循环温度可控制在38℃至42℃之间。 2 磨煤机在启动暖磨过程中,可将磨辊提起,确保减速机在空负荷转动10分钟。(#2炉小修后,第一次启动时A磨磨棍降不到位,检查发现A磨磨室积存较多煤粉)。 3 磨煤机启动后,带负荷速度不易过快,建议在20吨、25吨、30吨、35吨停留3至5分钟。 4 经过专业技术人员的分析论证,我们对减速机推力瓦油舌进行了适当的改进,改进前后的推力瓦油舌见下图。 5 通过对减速机各油管路的设计论证分析,专业技术人员认为,进入减速箱油管路设计存在缺陷。当机组小修,油站长时间停运时,减速机推力瓦槽内的油就会通过进油管回流至减速机下箱体,减速机推

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