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U型螺栓专用课件
2008.8 2008.9 2008.6 完成时间 龚大为 张焕明 张华 孙云 孙云 冯涛 担当 板簧盖板之间间隙 要 因 暂不实施 已完成 3,将板簧与盖板接触部分改为平面结构 更改板簧 不可行 已完成 1,将盖板与板簧接触面按照 板簧自由弧高更改为弧形 2,减小盖板与板簧接触长度, 更改盖板 变更方式实施 已完成 线下将板簧压平后和车桥分装, 板簧压平后装配 判 定 试 验 方 法 对 策 更改盖板 根据板簧自由弧高将盖板改为弧形 减小盖板与板簧的接触长度 结论:此方案不可行,盖板抗拉强度不够,剪切后装配盖板变形失效 更改板簧 与研发院进行沟通,现在更改困难大,更改有风险,研发不同意更改。在开发新车型时可以考虑。故此方案暂不可行。 板簧与盖板接触部分改为平面结构 板簧压平装配 由图表可以看出: 1,压平-释放-路试过程的力矩是一个先增大再减小的过程。 2,压平后能降低力矩衰减,但不能消除力矩衰减。 若压平装配现场需增加压平装置,更改现工艺布局,增加分装区,投入困难。而压平装配的力矩实际是增大后再衰减的过程,可以直接通过增大力矩实施。 综合考虑,不采用压平装配,直接增大力矩值实现。 对压平后的力矩变化进行分析 方案一:车辆入库前二次拧紧 工 艺:对路试后的车辆二次进行力矩确认, 板簧各片之间间隙在装配时无法消除,只能通过板簧运动不断磨合予以消除,在磨合中不断进行复紧。 方案二:车辆满载时板簧压平,对U型螺栓进行复紧 工 艺:要求车辆保养时对U型螺栓进行复紧。 1, 减少摩擦力 2,增大力矩 通过增加润滑和提高接触面粗糙度实现。 增大螺纹预紧力矩,确定初始拧紧力矩。 拧紧力矩的选择 根据QC/T 518-1999(汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范),最大拧紧力矩为T=0.17*δ*A*d 还需考虑连接件的强度,通过计算和现场试验,最后取值: 一:选题理由 二:现状把握 三:目标设定 四:要因分析 五:要因验证 六:对策制定 七:对 策 实 施 八:效果验证 九:标准化 十:反省及今后课题 A C D P 对策一:增加润滑—涂黄油 工艺技术问题通知单 现场实施 对策二:增大力矩值 4M变更单 对策三:U型螺栓复紧 工作联络单 车辆使用手册 一:选题理由 二:现状把握 三:目标设定 四:要因分析 五:要因验证 六:对策制定 七:对策实施 八:效 果 验 证 九:标准化 十:反省及今后课题 A C D P 汽 车 分 公 司 单位:汽车分公司制造技术部 发表:龚大为 时间:2009年1月 小组名称 恒定QC小组 小组类型 攻关型 课题名称 提高前后桥力矩合格率 注册时间 2008年4月 活动日期 2008年4月至2008年12月 注册编号 序 号 姓 名 性 别 职 务 QC活动分工 1 杨宏 男 副部长 组织、协调、发表、 2 龚大为 男 组长 技术负责、过程实施、效果验证 3 孙昀 男 组员 方案分析、数据统计、分析 4 张焕明 男 组员 具体实施、数据统计、分析 5 冯涛 男 组员 具体实施、数据统计、分析 6 张华 男 组员 具体实施、数据统计、分析 一:选 题 理 由 二:现状把握 三:目标设定 四:要因分析 五:要因验证 六:对策制定 七:对策实施 八:效果验证 九:标准化 十:反省及今后课题 A C D P 好 未达成目标 08年1-3月重保抽查不合格数按部位分类 对前后桥力矩不合格进行改善 一:选题理由 二:现 状 把 握 三:目标设定 四:要因分析 五:要因验证 六:对策制定 七:对策实施 八:效果验证 九:标准化 十:反省及今后课题 A C D P U型螺栓连接副构成 U型螺栓连接副中包含桥、限位块、垫板、钢板弹簧,使用螺纹紧固 螺纹紧固原理 力 变形 预紧力 螺栓伸长δ1 连接件 压缩δ2 螺栓连接的变形关系 螺栓拉力=连接件压力=预紧力 螺纹紧固原理 工作载荷的影响 工作载荷 连接件受力增加部分 夹紧力 减少部分 当连接件受工作载荷时,连接件变形增大,螺栓变形量减小,预紧力降低。 整车装配结束下线 整车调整入库 U型螺栓装配后车辆状态变化 对此三阶段的力矩情况进行统计 车架翻转前装配前桥、U型螺栓 一:数据收集 08年4月,对现生产的四大系列各取5辆份在三个主要阶段进行了力矩跟踪测量。 二:数据统计 1,整车下线时力矩已衰减. 2,整车下线时前桥力矩衰减比后桥严重。(前桥平均27N.m,后桥平均14N.m) 3,路试后力矩衰减比下线时严重。(路试后平均37N.m,下线时平均21N.m) 对测量数据按车型,前后桥取平均值得出力矩衰减图 一:选题理由 二:现状把握 三:目 标 设 定 四:要
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