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双氧水车间常见事故处理.docx

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双氧水车间常见事故处理

双氧水车间紧急事故处理1.净化塔出水调节阀故障,开度自动归零A现象:氧化液储槽液位无故上升(工作液储槽、氢化液储槽液位未变,萃取塔、干燥塔界面未变);成品槽液位没有上升(正常时每个小时都要上升);气动阀开度显示0%,在报警状态(净化塔气动阀正常开度20%-80%),现场净化塔看不到界面。B后果:净化塔大量芳烃进入氧化液储槽,甚至净化塔中的双氧水进入氧化液储槽C分析:故障现象很明显,如果没有发现,只能说明控制室无视生产安全置报警不顾,再就是现场报液位有问题。D处理:发现气动阀故障后马上开气动阀旁路,(如果有大量芳烃进入氧化液储槽,就需要补净化塔芳烃)使净化塔界面恢复正常,同时维修气动阀查找原因。E同样,气动阀开度故障发生全开,那么双氧水就会超量进入成品槽,净化塔双氧水走空,芳烃就会跟着双氧水一起进入成品槽,成品槽液位上升幅度会比平时快好多;同时现场净化塔看不到界面。2.氢化液气液分离器气动阀故障,开度自动归零A现象:固定床压力骤涨,氢化液气液分离器压力、液位骤涨,报警显示高报,氢化液储槽液位骤降。B后果:压力过高有爆炸危险C分析:气液分离器有进无出导致气液分离器压力、液位过高,同时固定床压力也随之升高,氢化液储槽液位下降。D处理;开启气动阀旁路控制稳压力与液位,然后查找原因,同时向领导反映。3.氧化液气液分离器气动阀故障,开度自动归零A现象:氧化液气液分离器液位骤涨、高报甚至满槽,氧化塔中、下塔压力上升,氧化液储槽液位骤降。B后果:氧化液储槽空槽,气液分离器的氧化液可能都进入氧化中塔,以及随之带来的一系列后果C分析:气液分离器的氧化液不能从下部出来,液位不断上涨,气液分离器满后氧化液被压入中塔,最后从氧化尾气管道喷出,同时氧化液储槽没有进氧化液,储槽会很快空槽。D处理:开启气动阀旁路控制稳压力与液位,然后查找原因,同时向领导反映。4.氧化液(氢化液、工作液)流量调节阀故障开度自动归零或流量输入错误未及时发现处理A现象:氧化液流量过低,氧化液储槽液位骤涨,工作液计量槽空槽,工作液储槽液位骤降,B后果:氧化液储槽跑料,工作液储槽空槽,系统不稳定以及更严重的后果C分析:一般流量归零或过低,系统平衡被打破,会产生这种一个槽空另一个槽满的危险现象D处理:如果是气动阀故障,马上开启气动阀旁路,提升流量,同时适当降低另外两个的流量,把三个储槽液位调稳,然后再升流量。如果是人为调错流量,要马上发现处理,手动调节气动阀开度,尽快调稳储槽液位。5.工作液(氢化液、氧化液)流量调节阀故障开度自动归零或流量输入错误(过低)A现象:工作液流量过低,工作液储槽液位骤涨,氢化液储槽液位骤降,固定床压力骤涨、高报B后果:工作液储槽跑料,氢化液储槽空槽,系统不稳定,固定床压力过高有爆炸危险C分析:一般流量归零或过低会产生这种一个槽空另一个槽满的现象,固定床进大量氢气而工作液流量太少,进入固定床的氢气大部分没有参加反应,积累在固定床导致固定床压力不断上升D处理:固定床停氢改氮,迅速提升工作液流量,同时适当调节氢化液、氧化液的流量6.工作液计量槽液位调节阀故障自动归零(也可能全开)A现象:工作液计量槽液位迅速上涨,工作液储槽液位迅速下降B后果:工作液储槽可能空槽,工作液计量槽满萃余液被压倒高位集料槽,高位集料槽跑料C分析:工作液计量槽出口阀门关闭,计量槽液位不断上涨,直至满槽,压到高位集料槽和退料槽D处理:开启工作液计量槽出口气动阀旁路,查找原因同时向领导反映。E如果是气动阀故障全开,可能导致工作液计量槽空槽,然后工作液计量槽的气体被压入干燥塔,导致干燥塔放空管跑料。7.氧化塔压力异常a.氧化塔压力调节阀故障 如果是气动阀故障全开会导致氧化塔压力下降,这时安排现场手动关小压力调节阀前后闸阀,控制稳压力。然后查找原因同时向领导汇报情况;如果是气动阀故障全关导致氧化塔压力快速上升,这时安排现场缓慢开气动阀旁路,然后查找原因同时向领导汇报情况。b.膨胀机自身故障停机 膨胀机故障停机,尾气线路会自动解除连锁,尾气压力会快速下降,这是要手动调节氧化塔压力调节阀,保证氧化塔压力。然后查找原因同时向领导汇报情况。c.膨胀机尾气制冷管线温度过低导致管线结冰堵塞A现象:膨胀机转速瞬间从一万左右降到几百甚至是零,同时氧化塔顶压力骤涨B后果:氧化塔顶压力过高有爆炸危险C分析:膨胀机出口温度过低,冷凝下来的液体在膨胀机处冻住,尾气管路堵塞,以致氧化塔顶压力暴涨D处理:膨胀机转速调节阀快速调为100%,开气动调节阀旁路,氧化塔压力调节阀缓慢开大,如果还不能解决,就手动开启四楼氧化尾气放空蝶阀,等恢复后再走膨胀机。8.萃取塔底温度控制过低导致萃取塔严重集料A现象:氧化段温度不断下降且未及时调节,萃取温度也随氧化温度下降而下降,萃取塔界面迅速上涨,视镜中从三楼到五楼可观察到明显的集料现象

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