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提高烟气温度,挖掘催化裂化烟机做功潜力(贺旺军)
提高烟气温度,挖掘催化裂化烟机做功潜力
贺旺军
(中国石化长岭分公司,湖南岳阳 414012)
摘 要 通过计算发现烟机实际做功和设计值相差10%以上。从三旋入口处通入适量的主风,将烟机入口温度从650℃提高到680℃,实践证明,不仅能有效提高烟机做功,而且为在线解决烟机振动高的问题提供了一种方法,从而更好地保证了烟机的长周期运行。
关键词 烟机 改造 做功 节电
前言
长岭炼化2#催化装置催化剂采用两段再生。一再贫氧再生产生的富含CO的高温烟气大部分经烟机回收部分能量后进余热锅炉,小部分经双动滑阀直接进入余热锅炉。2#催化烟机于2007年3月进行了整体更新改造,型号由TP2G-30型改为TP16-40型,额定功率由3000KW提高到4000KW。但改造完投用后,发现电机做功并没有比改造前有明显的下降,也就是烟机做功没有达到预期。为了充分挖掘烟机做功潜力,我们对烟机实际做功情况进行了理论计算,找出制约烟机做功的主要因素,并采取相应措施,较好地解决了烟机做功能力没有充分发挥的问题,降低了装置能耗,取得了较好的经济效益。
烟气温度对烟机做功的影响
烟机实际工况和设计工况对比
烟机的实际运行工况和设计工况如表1所示。可以看出,受再生方式的影响,一再烟气温度一般只有650℃左右,比设计值680℃少了约30℃。烟机进气温度达不到设计值是造成烟机做功达不到预期的主要原因。
表1 烟机实际工况和设计工况对比
项目 单位 设计值 实际值 烟机进气温度t1 ℃ 680 650 烟机排气温度t2 ℃ 495 480 烟机进气压力p1 MPa 0.32 0.32 烟机排气压力p2 MPa 0.101 0.101 空气湿度 0.026 0.026 一再主风总量VF KNm3/h 56 56 烟气温度对烟机做功的影响
分别计算烟气温度为650℃工况和680℃工况下,一再烟气全部通过烟机时,烟机的做功情况。先计算650℃工况。取样分析干烟气的组成如表2所示。
表2 干烟气的体积组成
干烟气成分(v/v%) 氧气 0.2 一氧化碳 5.72 二氧化碳 12.56
进入一再的干空气量:
烟气中氮气摩尔数:
干烟气量:
烟风比 :
湿烟气量:
湿烟气组成如下:
n(O2)=648×0.2%=1.30 mol/s
n(CO)=648×5.72%=37.06 mol/s
n(CO2)=648×12.56%=81.39mol/s
n(N2)=528mol/s
n(H2O)=753-648=105 mol/s
烟机的理想功
绝热条件下,
其中,
a,b,c为常数,在手册中可以查到,
假设烟气全部通过烟机做功,则
理想功率
烟机的效率按0.78考虑,则烟机的实际有效功率为:
从计算结果可以看出,即使一再烟气全部通过烟机做功,烟机也没有达到4000KW的设计负荷。说明烟机的做功能力没有充分发挥,还大有潜力可挖。
若将烟机入口温度提高至680℃,出口温度为495℃,其他条件不变,同样可以算出烟机的输出功率P=3940KW。
由此可见,烟机至少还有10%的做功能力没有发挥出来。将烟机入口温度向设计值靠拢,能有效挖掘烟机的做功潜能。
提高烟气温度的措施
在二段再生工艺中,一再温度是受限制的。因为在含H2O蒸汽的环境中,一再温度过高容易导致催化剂的“热崩”。为了提高烟机入口烟气温度,又不影响正常的工艺操作,我们利用一再烟气中富含CO和少量烃的特性,在一再烟气管道上、三旋之前增设了6个喷咀,补入一定量的新风,使一再烟气中携带的微量烃组分和部分CO继续燃烧,从而达到增温目的。为了防止燃烧过头发生超温而损坏设备,在注风点之后的烟气管道上,接上了2.2MPa脱氧水和1.0MPa饱和蒸汽,可以在发生严重超温时喷水喷汽予以降温。工艺流程如图1所示。这套增温设施之所以设置在三旋入口的一再烟气管道上,而没有设置在三旋出口,是因为三旋入口的烟气中烃、碳浓度相对出口高些,有助于新风与烃组分和CO的燃烧。若将新风从三旋出口的烟道上补入,经常有“烧不着”的现象发生。这样不仅不能达到提高烟机入口温度的目的,相反,还会降低烟气温度,增加装置能耗。
图1 烟气增温设施工艺流程图
为了指导生产,我们对注风量与烟气温度的关系进行了计算,并在实践中不断修正,形成了一整套指导生产的数据(见表3)。
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