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2010年全国炼铁新技术应用及节能减排研讨会
安钢8号高炉封炉后复风实践
于海彬
(安阳钢铁股份有限公司炼铁厂)
摘要 对安阳钢铁股份公司8号高炉封炉后复风实践进行了总结,通过制定详细的开炉方案、选择合理的操作制
度、加强炉内操作和炉前出铁管理,炉况很快恢复正常,生产技术指标达到较高水平,实现了顺利开炉、快速达产
的目标。
关键字高炉;封炉;复风
前言
今,熟风管系大量脱砖导致热风炉管道及围管多处出现外壳温度升高,制约风温使用,并严重威胁安全;
为确保该高炉能正常生产,决定进行封炉检修,计划封炉时间为15天。封炉期间主要的工作就是重砌和修
炉况恢复良好,15日达产,开炉后主要经济技术指标见表1:
表l开炉后经济技术指标
1 复风前的准备工作
1.1制定开炉方案
为了保证开炉工作的顺利进行,尽快实现达产达效,特制了详细的开炉方案,并对各种可能发生的事
故做出相应的应急预案,成立了开炉组织领导机构,对开炉期间的各种事宜做出了周密的部署,确保开炉
的顺利成功。
此次封炉检修时间短任务重,尤其是热风管道,一是要求在规定的时间内完成,二是要求施工的质量
必须达标,因此高炉车间安排专人认真做好所有设备及检修项目的检查与验收。
为保证开炉过程各系统能稳定运行,要求复风前各系统联合试车,主要包括高炉原料系统、送风系统、
热风炉系统、煤气清洗系统、供水系统、高炉本体系统等与高炉有关的所有系统联合试车完毕,通过计算
机系统控制合格,出现的问题得到处理。计算机系统操作可靠,各项操作功能、符合生产要求标准;各种
计器仪表及计量设施准确,验收合格;各种保护设施安全可靠;通风、除尘设施满足生产要求。
1.2热风管道烘烤试压试漏
本次封炉检修主要是处理热风管系脱砖,耗时最长,是本次封炉的关键所在,因此要在开炉前做好热
150。C以上以热风温度热
风管系的烘烤和试压试漏工作。烘管道温度控制0,一150。C以倒流阀热电偶为准,
电偶为准,管道烘烤曲线如图1。管道烘烤结束,停风安装盲板,开始试压。2月lO日下午开始试压试漏,
其间检查管道各焊缝是否有泄漏,具体方法采用眼看、手摸、耳听的办法检查;较大的泄漏点,必要时用
肥皂水或洗手液抹焊缝、人孔、法兰连接处等部位,并做好记录,及时处理。
.115.
2010年全国炼铁新技术应用及节能减排研讨会
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O 6 8 20 24
时间/h
图l烘管道曲线
2开炉料
为保证开炉后充足的炉温和铁水物理以及良好渣铁流动性,封炉料由净焦、空料、正常料、锰矿组成;
炉腹装净焦,炉腰装空料,炉身底部至料线装正常料和空料;根据封炉的时间以及封炉料的总焦比,设定
开炉料矿批40t,焦比为16t,焦炭负荷为2.5。
开炉料采用全干熄焦炭,干熄焦高温冶金性能好,高温反应性CRI在25%以下,高温反应强度CSR在
65%以上,保证了焦炭在炉内的骨架作用,确保为高炉煤气提供足够的透气通道;烧结矿全部采用400m2
烧结机生产的烧结矿;原燃料的主要成分和指标见表2和表3。
表2原料主要成分
项目TFeCaO Si02 MgO A1203 S R FeO 转鼓强度筛分指数
400烧结 55.90 10.17 5.18 2.24 2.22 0.00
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