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200MW供热机组轴系振动的综合治理.pdf

全国火电200MW级机组协作会第22届年会 汽轮机 200MW供热机组轴系振动的综合治理 张正海边防。 (北京京能热电股份有限公司石景山热电厂) 摘要:北京京能热电股份有限公司石景山热电厂2号机在2003年大修前一直存在启动,运行中1,3、6.7 号瓦振动尢的问题,为了根本治理2号机蛆轴系振动问题,对振动产生的原固进行了认真的分析并制定了详 细的综合处理措施.结合本次大修对机组轴系的综夸冶理,解决了2号机组的振动问题,对同类型机组的振 动治理有借鉴作用。 关键词:200WM供热机组轴系振动 1前言 北京京能热电股份有限公司石景山电厂2号机为哈尔滨汽轮机厂生产的C145/N200-- 130/535/535型汽轮机,轴系由七只椭圆轴承及两只圆桶轴承支撑。轴系结构见图1: 小矶AL..I,xH一瓣筒q础 200MW机组结构简图 2号机组在2002年机组小修启动过程中,高压转子前轴封产生了弯曲。经过华北电科院现场直 1瓦 轴,高压转子最大弯曲在0.1lmm,同时对高压转子进行了低速平衡。在2003年机组大修前, um以上,随机组负荷增加振动逐步降低,正常运行时在60Ⅱm。3瓦无论定速还是正常运行状态 轴振动值都一直在180um左右较高水平。6、7瓦瓦振动有时超标报警,轴振基本在90pm左右。 2机组振动原因分析 2.1一瓦振动原因分析 m,而在带负荷后随负荷增加振动得到了 2号机1瓦在开机3000rpm定速时轴振数值超过200u 一定的抑制。在上次检修中1瓦对口超标,但由于失误加工量超过原计划量,为保证顶部间隙对口 加了一个钢垫,这样容易造成运行中轴瓦油膜的连续性受到影响,油膜的承载能力受到影响必定导 致轴瓦运行的失稳。2002年虽经现场直轴但剩余最大弯曲在1瓦油挡处,弯曲值为0.1lmm,仍存 全国火电200MW级机组协作会第22届年会 汽轮机 在一定的不平衡量,该不平衡量是激起1号瓦振动的主要因素。 2.2三瓦振动原因分析 · 由于无论是启动定速还是运行中3瓦轴振都在150u111以上。带负荷后还有增长,而相临的4 瓦轴振小于20u m;在运行中,4瓦保持在5Mpa,而3瓦油膜压力仅有2Mpa,说明轴系的负荷分 配不合理,造成3、4瓦承力悬殊。同时机组在历次大修拆装对轮螺栓时经常有螺栓、对轮螺栓孔受 到损伤,但都没有彻底治理,造成对轮销子螺栓孔有错位、孔与销子配合不好,穿入销子后造成对 轮处有变形,产生一定不平衡力。 2.3六、七瓦振动原因分析 轴瓦间隙超标、球面接触不好造成轴瓦振动大,尤其是顶部间隙超标使油膜刚度下降,造成轴 承失稳。同时由于发电机转予无过临界还是定速状态,六、七瓦振动均表现为较强的转子不平衡。 3机组大修振动处理 在2003年大修解体后对高压转子的弯曲进行测量发现,在高压转子1瓦油挡处前后全长210mm 距离不可能产生如此弯曲,弯曲的原因分析为原始的加工或油挡磨损问题,因此决定对1瓦油挡车 镟加工。加工后在平衡台上测1瓦油挡处晃度最大o.03mm,其余弯曲值最大为O.09mm。针对2号 机组存在的振动问题,我们制定了解决措施: 3.1控制轴瓦间隙 在检修中1瓦上瓦乌金进行了重新铺焊,取消了对口加的垫片,重新调整了各部分间隙、球 面进行了修刮。对各轴瓦乌金进行检查,凡有脱胎磨损都进行了补焊处理:对各轴瓦间隙超标的部 分都进行了处理,使轴瓦间隙都基本符合质量标准的要求。 3.2调整轴系中心 2003年大修对高中、中低、低电、电励各对轮中心严格按质量标准调整,中心调整质量较高。 调整中心的同时考虑各轴瓦的承力,对转子扬度进行了调整,使各轴瓦承力趋于合理。在转子找中 心后对高中、低电对轮进行了铰孔配销子,并严格控制对轮的晃度。 3.3转子低速平衡及高速平衡 机组投产以来在多次大修中均没有进行过转子的低速平衡,为了进一步降低转子残余不平衡, 此次大修中对高、中、低压

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