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42+m沉降槽泥层界面检测技术的开发.pdf

《冶金自动4匕}2006年增刊(s2) 42 m沉降槽泥层界面检测技术的开发 樊建华,孔繁慧,高峰 (中国铝业山西分公司计控室,山西河津043300) [摘要】就氧化铝厂生产过程中存在的瓶颈环节之一拜耳法系统赤泥分离、洗涤的泥层较难检测控制的原因 进行了探讨,文中以42m沉降槽为研究对象,对沉降槽的工作机理进行了较系统的剖析,其后对国内外赤泥泥 层检测技术的现状进行了比较,最后结合42m沉降槽的具体情况提出了可行的解决泥层检测的方案。 [关键词]氧化铝;沉降槽;同位素密度计;雷达料位计;吹气法;泥层检测 O问题的提出 氧化铝生产的一个重要工艺过程是液固分 絮凝剂 离,液固分离效果的好坏不仅严重影响产能,还影 料浆 响产品质量。目前,作为液固分离的主要大型设 备之一沉降槽,由于缺乏必要的监控手段,其操作 盲目性大,系统稳定性不足的问题日益突出,成为 底流 氧化铝安全生产、提产增效的瓶颈环节之一。 清液密度、底流密度、泥层高度三大指标可直 图1 42m沉降槽结构示意图 接反映沉降槽运行是否稳定。目前,底流密度已 rn 图l所示沉浆槽由七部分组成,分别为:42 在我厂得到了很好的解决,使用的是同位素密度 槽体、进料筒、给料装置、耙机、减速机、底流输送 计,效果很好,其他两大指标都是通过人工取样来 和精液溢流装置。来料与絮凝剂按一定比例混 进行分析。由于人工分析时间滞后较大,且劳动 合,在重力作用下进入进料筒,混合后的料浆由下 强度高,造成系统稳定性较差,严重影响产能和产 部呈放射状给料筒直接进入浓缩一沉积层的上 量质量。能否实现三大指标的在线实时显示就成 部。料浆固含部分在重力作用下迅速沉降,液体 为提高沉降槽分离效果的主要问题。目前,国外 则在浆体自重的压力下向上流动,形成澄清的溢 应用最为普遍的红外线法在线分析仪器,由于红 流由溢流槽排出。 外探头受高温、高碱及结垢物影响较大,造成探头 1.2固体颗料沉降过程分析 寿命周期短,维护工作量大,且维修费用高。实际 悬浮液在沉降槽中进行沉降浓缩时,其作业 运行证明:采用红外分析法存在问题较多,不能很 空间由上到下分为5个区,如图2所示。A为沉清 好满足生产实际需要,国内一些生产厂也有花巨 区,得到的澄清液作为溢流产物从溢流1:3排出。B 资引进该技术,从目前了解到的情况,效果并不理 区为自由沉降区,需要浓缩的悬浮液首先进入B 想,绝大多数已停用。本文就是探讨在吹气法测 区,固体颗料依靠自重迅速沉降,同时固体颗料在 料位的实际经验的基础上,通过对沉降系统机理 流体向外流动力的作用下,向外运动,形成抛物形 进行分析,确立通过采用吹气法原理对以上两大 沉降带,固体颗料进入压缩区(D区),在压缩区悬 参数进行在线检测,克服料浆高温、高碱及易结垢 浮液中的固体颗料已形成较紧密的絮团,仍继续 等因素对分析仪器所造成的影响和破坏。 沉降,但其速度已比较缓慢;E区为浓缩区,因在 1泥层界面检测仪研制方案 此处设有旋转耙机,浓缩物中的水又会在刮板的 1.1 42

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