FFL11380型布袋除尘器在宣钢8#高炉上的应用.pdfVIP

FFL11380型布袋除尘器在宣钢8#高炉上的应用.pdf

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FFL11380型布袋除尘器在宣钢8#高炉上的应用.pdf

田德林 聂明 陈英 李云福 (宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂,河北宣化。075100) 摘要高炉冶炼过程中。渣铁排放产生高浓度烟尘是炼铁企业主要污染源之一。宜钢84高炉出铁场采用FFL 一11380型布袋除尘器,设备整体运转良好,平均粉尘回收能力大于7.5t/d,环境烟尘排放浓度不太于30mg/m3,基 本上消除了高炉出铁场的烟尘污染同题,改善了炉前职工的工作环境,同时每年可以回收含铁粉料(台铁量≥ 40%)约2700t.经济效益较好。 关键词高炉设备布袋陈尘器 l前言 宣钢88高炉是国家“七·五”期间建设投产的4座1200m3级高炉之一,为皮带上料无钟炉顶。工艺和装 和炉壳未动的基础上进行的,炉体冷却壁全部更换,采用砖壁台一的薄炉衬技术,使炉容由原1260m3扩至 1350m3。88高炉炉台为长方形,设南、北两个铁El,第三代炉役大修取消了渣口,按南北出铁场滚动出铁,炉 前出铁场共设14个除尘源点.分别分布在南北摆动溜槽、铁口、铁沟、渣沟、小坑等部位,且北场、南场各设置 一个总吸风口,分别有电动阀控制吸风121的开关。 在高炉冶炼过程中,渣铁自铁口流出以及流经渣铁沟时都会产生大量烟尘.这些烟尘对出铁场工作环境 及大气形成严重污染,并且直接危害炉前工作人员的身体健康。在高炉正常生产情况下,每生产1吨铁水即 钢8”高炉出铁场采用FFL一11380型布袋除尘器,完全解决了上述问题,现运行状况介绍如下。 2 FFL一111380型布袋除尘器工作原理 FFL一111380型布袋除尘器主要设备有滤袋、引风机、反吹风机,调速型液力偶合器等.其基本工作原 理为:引风机将含尘气体吸A滤袋后,粉尘被阻留在滤袋内表面,净气经袋壁排出。当滤袋表面的粉尘不断 增加,使布袋除尘器进出IZl压差超过1500Pa(设计值)时。则布袋除尘器开始逐室反吹清灰。此时,反吹风机 将相反气流吹人袋室挤压布袋,由于布袋变形,附积在滤袋内壁粉尘层破裂而脱落,掉入灰斗中。反吹结束, 除尘器恢复吸尘、过滤状态。工艺流程如图1。 臣面匠五互口 广—L—] .r——上监唑璺Jb ,—囱 囱 [扫 图l FFL一11380型布袋除尘器工艺流程圈 3 FFL一11380型布袋除尘器主要设备及其性能 3.1 FFL一11380型布袋除尘器主要技术参数如表1。 表1 FFL一111380型布袋除尘器主要技术参数 3.2机械部分 10680m2,每室滤袋条数124条,十室共有1240条。 配电机型号Y1250—8/1430,电机功率1250kw。 型号Y250M一4,电机功率55kw。 1865kw。 3.3电气部分 3.3.1除尘器进出口差压显示。除尘器进出口差压控制在40~1500Pa范围内,可通过烟室烟气量来控制 压差,当布袋除尘器进出口压差超过1500Pa(设计值)时,则需反吹清灰,反吹操作为PC自动和手动控制。 3.3.2除尘器PC(可编程控制器)自控原理 除尘器反吹风管设有反吹总阀(A阀),各除尘室顶部管道设有三通切换阀(B阀),A、B阀动作受PC程 序控制。根据工艺要求,PC程序控制器进行“三状态”反吹,即正压吸尘、负压反吹、无压静止。自动反吹程 进入反吹状态;延时75秒后,A阀关到位,1B阀关;延时60秒后,lB阀开,A阀开,再进入反吹状态,第二、三 次反吹,1B室反吹完毕,依次吹到10B,全过程反吹完毕。 4应用效果及其分析 4.1反吹除尘效果问题。 宣钢88高炉进行第三次大修期间,FFL一11380型布袋除尘系统同步进行了检修,整体装备除尘效果有 所提高。2005年9月份,有针对性对布袋除尘器各分室反吹效果进行了调查分析:从i000组各分室进出口 差、日卸灰量及检修时卸灰量总体样本数据中,无放回分层(SSR法)随机抽取50组子样本数据,运用SPSS 室反吹除尘效果很差。 造成上述问题的主要原因有:除尘设备运行多年,在热力、粉尘磨损等作用下,各室三通切换阀密封性能 降低,出现褥风现象较多;当反吹风量经过每一分室三通切换阀时势必有所损耗,风压、风速随之降低,造成 各分室反

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