事故氯气处理系统改造小结_NoRestriction.pdf

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第3届“海密梯克”杯论文报告会会议专辑 事故氯气处理系统改造小结 周兴波4,刘广刚 (山东宏河矿业集团恒业化工有限公司,山东邹城273500) [关键词]氯气;泄漏;事故;碱液吸收;风机 [摘要]通过氯氢I-序、液氯工序增设电器连锁、引风机、填料吸收塔等改造,改进r事故状态下氯气处理方 式及紧急处置措施,避免J,事故状态下氯4乇的泄漏。 山东宏河矿业集团恒业化工有限公司现有l条 2.1氯氢工序 1.6万t/a氢氧化钾生产线,曾囚电气系统故障及氯 增设氯气泵与整流变压器的电气连锁,一旦氯 气输送系统设备故障,发生氯气泄漏事件。为彻底 气泵动力电跳闸,联动整流变压器同时跳闸,避免电 杜绝氯气外泄,公司借鉴行业厂家经验,结合自身装 解系统产生大量氯气。 置实际,设计改进了事故状态下氯气处理方式及紧 增设事故氯风机,与水封槽连接,在事故状态下 急处置措施,经一年多的运行,收到非常好的效果。 或氯气泵前管线内的压力超过规定值时,风机自动 l原装置工艺及存在问题 开启,将氯气抽到氯气吸收塔。 1.1氯氢工序 事故氯气吸收碱槽改为事故氯气吸收塔,吸收 来自电解的湿氯气经水封槽、钛冷却器、水捕集 塔分为3节,上节为液碱贮槽,中间为填料吸收段, 器、干燥塔、酸捕集器、氯气泵、气液分离器、酸雾捕 下节为碱液循环槽,塔底部配有碱液循环泵。液碱 集器至氯气分配台。水封槽出气管连接到碱吸收 贮槽与填料吸收段之间通过装有电动执行阀的管道 槽。 连接,当风机自动开启时,电动执行阀同时开启,碱 此工艺存在的问题有:动力电跳闸后,电解槽继 液通过喷头喷向填料段,吸收事故氯气。 续送电,产生的大量氯气滞留在氯气泵和电解槽之 增设了UPS电源,保证停电情况下风机、碱泵、 间的设备、管线内,使压力迅速升高,冲破安全水封, 电动阀能正常启动。 氯气进入碱吸收槽,未被吸收的氯气直接排人大气, 增设了氯气泵出口(气液分离器)至液氯工序 易造成污染、中毒事故。 纳氏泵的负压管线,保证在检修过程中也不会有少 1.2液氯工序 量氯气泄漏。 原氯液化后的尾氯经尾氯分配台去盐酸工序, 2.2液氯工序 液氯包装的废氯由纳氏泵送往漂白液工序,纳氏泵 利用事故碱池,增设事故喷淋液下泵,液下泵的 的人口管线分别与各液氯贮槽的负压管相连接。 出口管与安装在每个液氯贮槽上方的碱液喷头相 此工艺存在的问题有:①去盐酸工序的管线、阀 连,当贮槽发生泄漏时,碱液通过喷头喷下,可防止 门一旦出现问题,将造成氯碱系统全线停车;②检修 氯气扩散。 时管线内的余氯须经贮槽或液化系统抽净,耗时长, 增设引风机和填料吸收塔,引风机的入口管延 不能单独检修;③液氯工序局部发生泄漏,泄漏的氯 伸至每个液氯贮槽附近,末端接软管可够到贮槽的 气无法回收处理,易造成事故扩大。 各个法兰连接处,引风机的出口管直接进入填料吸 2改造措施 收塔的底部; (下转第87页) + [作者简介]周兴波(1966一),男,工程师,1989年毕业于华东理工大学化学一【程系,现任山东宏河矿业集团恒业化工 有限公司总工程师。 [收稿日期]2007—05—10 84 氯氢处理、氯气液化及包装工艺、设备交流会论文集

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