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烟台金正环保科技有限公司
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反渗透浓水再利用
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讲师:金正环保技术部
TEL:0535-6264177
日期:2015年12月17日
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内容纲要
前言(见3页)
1、原有反渗透工艺流程(见4页)
2、浓水再利用方案选择(见6页)
3、方案实施(见12页)
4、运行效果(见13页)
5、浓水再利用过程注意事项(见15页)
6、总结(见16页)
7、谢谢欣赏(见17页)
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前言:
反渗透水处理技术近年来已得到了广泛的应用,因其不使用酸碱等化学药剂、不污染环境、操作简便的优点,让更多的企业采用此项水处理技术。但其产水率不足75%,在水资源严重缺乏的今天和节能减排工作的要求下,必须要加大反渗透浓水的利用量,提高反渗透产水率。
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冶炼厂动力车间反渗透系统年产浓水约10万吨,近年来为了节约水资源,大力开展浓水再利用项目的研究,但因浓水含盐量高,生产领域和绿化等都无法使用,只是将浓水用于反渗透预处理设备的反洗用,年使用量不足1万吨。2015年初动力车间浓水再利用项目获得了突破,使反渗透产水率提高至85%以上。现将反渗透浓水再利用工艺介绍如下。
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1、原有反渗透工艺流程
冶炼厂动力车间反渗透用水采用地下水,水处理系统的设计为1×60m3/h和2×60m3/h两套反渗透系统,各自带有独立的预处理系统。设计回收率为75%,脱盐率≥98%,两套反渗透装置均采用一级两段7∶4排列。阻垢剂采用美国原装阻垢剂,为11倍浓缩液,具有加入量少,员工劳动强度低,阻垢效果好的特点。阻垢剂加入浓度根据原水水质控制在3.5ppm。反渗透出水电导率维持在8~12us/cm。原有工艺流程见图1(参见下页)
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两套系统运行均可采用PLC自动控制,整套装置在预处理、工艺流程和工艺参数的控制都比较合理,在运行过程中均保持了稳定的段间压差和脱盐率,产水量和出水水质常年都保持稳定。每年膜清洗一次作为维护。两套反渗透系统采用一开一备的方式。其中1×60m3/h反渗透系统自2007年底投运,运行时间长其出水电导率18u/cm,所以选择将其作为备用设备,进行低压冲洗维护。
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2、浓水再利用方案选择
冶炼厂动力车间的反渗透系统生水消耗量占全车间生水消耗量的95%以上,要顺利实现浓水的再利用,只能考虑将浓水回用于反渗透系统。我们提出了两种方案。
方案一:保持原有工艺,运行参数不变,将部分浓水与原水混合回收使用。需新建容积不小于50m3的水箱(图2)。实施第一种方案,投资少,简便易行,但只能回收全部浓水的20%~30%,浓水与原水不能充分混匀,造成进入反渗透的水质不稳定。
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方案二:将2×60m3/h反渗透系统的浓水作为1×60m3/h反渗透系统的进水,产水进入2×60m3/h反渗透预的生水箱,浓水排放。产水率控制在60%~65%,实现了浓水全部回收,可将反渗透的总产水率提高至85%以上(图3)。实施第二种方案,投资少,简便易行,全部浓水都能回用。但需要确认膜的结垢倾向,若结垢会造成备用的1×60m3/h反渗透系统膜迅速结垢,不能正常运行。
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2.1分析浓水进入反渗透膜系统后膜结垢倾向
2.1.1水质分析及计算
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反渗透膜在长期运行过程中,可溶盐的浓缩使膜表面浓缩水和给水之间会产生浓度差,严重时会产生“浓度极化”,造成渗透压升高,驱动压降低,膜的水通量降低;膜两侧盐的浓度差增大,使产水含盐量增大;同时增大了难溶盐沉淀析出倾向,导致膜的污堵,因此对水质进行分析。
将表2数据代入朗格利尔饱和指数进行计算:
LSIc=pHC-pHs=8.08-6.72=1.36
式中:pHC为浓水pH值;pHs为CaCO3饱和时的pH值。
在反渗透膜与纳滤膜元件产品手册中,明确给出控制碳酸钙结垢的条件为:
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(a)LSIc0不需要投加阻垢剂;
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(b)LSIc≤1.8~2.0单独投加阻垢剂或完全采用化学软化;
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(c)LSIc1.8~2.0加酸至LSIc达1.8~2.0后,在投加阻垢剂。
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2.1.2计算结论
虽然通过计算浓缩水的碳酸钙饱和指数大于零,具有较明显结垢倾向。但是仍然符合反渗透阻垢剂给定的防止碳酸盐结垢的LSIc值。即在该水质条件下运行,阻垢剂的作用可使浓水中溶解盐不在反渗透膜表面析出沉淀。2.2方案选择确定了浓水水质与膜的结垢倾向,对比两个方案,方
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