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* 原 价 构 筑 VE/CD分部会 主担当:张国栋KA 材料费:43.0% 不良:2.5% 总原价的45.5% 直接劳务费:10.6% 制造间接费:8.4% 其它费:6.0% 总原价的25.1% 制造力强化分部会 主担当:姜明海KA 孙忠伟KA 最合理的固定费用 总原价的8.4% CB分部会 主担当:刘毅KA 原价分析 原价构成表 例:组立工程 工程别原价统计表 工程别原价比较图表 ■工程项目原价 对比体现 12V100原价的对策表 Before After 12V100EE (480只/勤→600只/勤) (54秒/只→43.1秒/只) 能力向上 人员对策 群组合 群组合 群组合人员进行阳板检查 新增阳板供给人员检查1人 节拍37.58秒/只 节拍57.45秒/只 — 16.24 — 20.35 差异 59.34 57.45 合计 37.52 32.78 群组合、 极群送出 17.02 19.87 检查极板 取极板 岗位 作业内容 4.8 群组合1# 4.8 群组合2# 群组合2# 群组合1# 岗位 作业内容 42.32 37.52 0 4.8 37.58 32.78 0 4.8 群组合、 极群送出 检查极板 合计 取极板 Before After ■ 具体措施: 通过极板铅膏粉碎分离,削减合金炉上渣量 合金炉上渣提炼 利用报废洗衣机极板粉碎 效果金额:169.5千元/年 2009年7月实施 对象金额:2,197千元/年 投资费:7,000元 效果金额:169.5千元/年 极板铅膏 构成比例 = + (40%) (60%) 极板 板栅 铅膏 废极板投入合金炉内 上渣 废极板 铅膏 板栅 废极板投入洗衣机内 废极板 合金 回收率低30% 回收率37%UP 利用设备使铅膏与板栅分离 材料不良削减 Before After ■ 具体措施: 使用空心极柱削减材料成本 使用实心极柱 使用空心极柱 效果金额:0.144 元/只 电池 2010年4月实施 对象金额: 1.249 元/只电池 实心极柱单价为:0.104元/只 重量为: 5.17g/只 极柱为实心极柱 材料费削减 使用空心极柱,重量较轻 削减材料使用成本 重量大,使用成本高 放大 放大 实心极柱单价为:0.092元/只 重量为: 4.80g/只 Before After ■ 具体措施: 端子接着吐出搅拌方式改造,节省清洗剂 端子接着使用搅拌体生产 端子接着使用吐出管直接搅拌生产 效果金额:73.386千元/年 2010年5月实施 对象金额:86.058千元/年 清洗剂单价:20.49元/KG,月使用量为:350KG,年使用量为:4,200KG,合计金额为:86,058元 自动注入 国产间材费削减 吐出方式改变后不需要清洗,清洗剂使用量为零 吐出管单价:6元/根,月使用量为:176根,年使用量为:2,112根,合计金额为:12,672元 使用搅拌体生产 停止时需使用清洗剂进行清洗作业 生产方式 Before After 生产能力向上 隔板切断节拍提高至1.5S 隔板切断节拍1.7 秒/片 群构成隔板搬运部为组合气缸 群构成隔板搬运部为复合气缸(改造复合气缸,最大加工隔板幅宽由250mm增大至304mm以上) 隔板切断节拍1.5 秒/片 □隔板切断机气缸改造 节拍:37.58秒 节拍:33.2秒 0.2秒/片 实施日期:2010年02月 设备对策 附带改造项目 : ①托盘数量增加(30个) ②托盘回送链条增加档条 Before After 生产能力向上 □C2线No1硬化炉托盘改造 宽度侧尺寸削减30mm 节拍:37.18秒 节拍:31秒 容纳128个托盘 容纳148个托盘 32排 托盘尺寸(mm) 450*220 托盘尺寸(mm) 450*190 37排 容量增加 5排 共20个 实施日期:2010年05月 设备对策 (12V100)限界利润率向上(现阶段) * * *
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