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隧洞V类围岩开挖光面爆破技术优化与应用.doc
隧洞V类围岩开挖光面爆破技术优化与应用
摘 要:文章针对鄂北地区水资源配置工程第14标段隧洞水文地质条件,分析在隧洞V类围岩地段采用光面爆破施工技术,不断对爆破参数进行优化,指导V类围岩施行光面爆破,确保施工质量与安全,达到降本增效目的。
关键词:V类围岩;光面爆破;优化;降本增效
1 工程概况
鄂北地区水资源配置工程兴隆~万福隧洞全长15.38km,隧洞V类围岩占比约40%,具体特点:
(1)地质条件差:隧洞沿线地质构造属秦岭褶皱系一级构造单元。线路岩层间有规模较小断层。沿线钻孔终孔地下水位高程139.48~180.05m,隧洞处于地下水位之下。
(2)埋深浅:隧洞沿线为低山丘陵地形。隧洞上覆岩层厚度20~69m,属于浅埋隧洞。
(3)断面小:隧洞断面型式为马蹄形和城门洞型,开挖断面面积为46.29m2。
2 爆破实验方案
2.1 方案简述
总的设计思想是掏槽孔采用楔形掏槽,周边孔沿开挖边界密集布置,采取间断不耦合装药和装填低威力炸药,利用分段时差,以形成平整轮廓面的爆破作业。
2.2 初选参数
(1)爆破参数
q=0.81kg/m3~1.14kg/m3,初定:q=0.95kg/m3。
光爆孔间距:光爆孔间距与炮孔直径有关,根据经验计算公式:a=(10~15)d
式中:d=42mm,得a=0.42m~0.63m,初定a=0.42m;
光爆层厚度:W层=(0.6~0.8)m,式中:m-炮孔密集系数,通常取0.7~1.0。
W??=0.42m~0.8m,初选W层=0.6m。
炮孔布置、深度及角度:炮孔均匀布置;掏槽孔垂直孔深比开挖进尺深20cm,其余孔深与开挖进尺一致;掏槽孔角度70°~80°。
周边孔单孔装药量:可由下式:q1=q线*L,式中:q线-线装药密度(kg/m),根据经验取0.1~0.2kg/m;
q1=0.15~0.3kg,初定q1=0.15kg。
掏槽孔炮孔深度及间距:掏槽孔垂直深度1.7m,L=1.7/sinβ=1.7/sin75°=1.76m,掏槽孔间距B=2c+b=2*(1.7/tan75°)+0.2=1.11m,初选B为1.10m。
掏槽孔单孔装药量:掏槽孔单孔装药长度可取炮孔长度60%~70%,Q掏=0.6*L/0.2*0.2=1.05kg。
(2)爆破器材品种
采用2#岩石乳化炸药,规格φ32mm×200mm药卷。掏槽孔和崩落孔采用毫秒延期导爆管雷管(1-13)段,周边孔采用导爆索。
(3)装药方法与堵塞
装药结构:周边孔采用间隔不耦合装药,掏槽孔和崩落孔采用连续装药。堵塞方式:炮孔采用机制炮泥堵塞,填塞长度为炮孔长度20%,且堵塞长度不少于50cm。
(4)起爆方法
起爆方法:起爆网路采用簇并联连接。掏槽孔和崩落孔采用导爆管,正向起爆;周边孔采用导爆索,反向起爆。
3 爆破方案优化
根据初定爆破试验方案,进行爆破试验,对爆破效果进行详细的记录、分析,对存在问题进行优化,如表1。
主要调整内容:(1)预先爆破核心土,使爆破产生能量有效扩散,减少隧洞夹制力,形成良好的临空面;(2)周边孔使用导爆索,并用竹片进行炸药精确定位,导爆索采用高段位导爆雷管起爆;(3)崩落孔与周边孔排距由80cm调为60~65cm,缩小层间抵抗线,优化爆破过程;(4)新增辅助掏槽孔,脚孔和底孔,有效解决掏槽效果差、底部和拱脚爆破效果差的状况,避免补炮;(5)雷管段位齐全,为爆破方案实施提供保障。具体爆破炮孔布置图如图1所示。
4 爆破成果分析
经过爆破试验分析和应用,光面爆破取得了突破性进展,相比较优化前后爆破效果数据分析,相比普通爆破开挖,主要体现在:(1)根据统计,V类围岩残孔率可达50%,远超出水利规范对其要求,杜绝了欠挖,超挖基本控制在10cm以内,超挖量仅为5%左右。(2)爆破洞渣块小且均匀,利于装碴,节省装运时间。(3)爆破后围岩基本无爆破裂隙,岩面平整,应力集中小,光面爆破使围岩保持稳定,充分发挥了围岩的自稳作用,确保施工安全。(4)减少初期支护、二次衬砌投入,成本控制良好,降低工程造价。通过对比分析,以V类围岩上台阶开挖为例,每延米同比优化和消耗量见表2。
5 结束语
经过光爆分析总结,结合隧洞地层围岩性能、水文地质条件及工程实践,分析V类围岩影响光面爆破的主要因素,优化爆破设计,形成完整的一套技术革新总结,指导施工,降低施工成本,保证质量安全,为施工生产奠定基础。
参考文献
[1]爆破手册[M].北京:冶金工业出版社,2010.
[2]爆破工程[M].武汉理工大学出版社,2012.
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