特种材料在港557K井钻井过程堵漏应用.pdfVIP

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特种材料在港557K井钻井过程堵漏应用.pdf

特种材料在港5.57K井钻井过程堵漏应用 樊松林于永新安元华赵俊锋 (犬田港油钻采工艺研究院) 井液100多方,加入复合堵漏材料近10吨,静止堵漏未成功。为此,受作业区委托,太港油田钻采院对该问题进行了现 场调研。通过分析,推断出漏失原因.针对现场情况,对泥浆进行调整,利用50公斤特种材料配成堵漏液10m3,挤入 地檬0.9mJ,封堵成功,24小时后建立循环,无任何漏失。试油日产油量达到25.13t以上。现场应用证明,该技术具有 用壤’多.堵漏效果强,保护油气层效果好,可在低压漏失复杂井中应用。 主题词:低压油气藏钻井液 堵漏 保护油层特种材料 1工程地质简况 大港油田港5—57井为港东油田二区四断块上一口侧钻井。井深1616m。老井眼套管程序为: m101.6mm尾管周井。采用抑制性钻井液体系,配方: 剂一一2%油基润滑剂 钴片液性能见表1: 表I港5-57K井钻井液’陛能 钳爿 漏斗 中压 中压 含砂量 初切 终切 Ⅶ 摩阻 被曾度 粘度 PH值 n值 失量 滤饼 (%) (Pa) (Pa) Pa 系数 (g/cm’) (s) (U (ram) 1 10.115 38.50 030 9.10 05一I.0 1.3 6-8 0.4.0.6 5 0.50 0.08 漏材料1吨,打入井后静止堵漏。静止时漏失不发生,开泵循环对漏失还相当严重,又复合堵漏剂、单 封、搬土、璜化沥青等配置成堵漏钻井液7~8方静止堵漏,勉强建立循环,能够维持钻进,钻进过程 中漏速约7~8方。 2调研分析及初步对策 方,累计其中产液29.14万方,其间注水累计O.77万方.2003最后一次作业洗井漏失10方。 根据以上情况我们分析认为,侧钻井井眼与原井眼最大距离260米,原井注采过程造成地层亏空较 大,地层岩石具有较好的连通性,致使产生一些大孔道(至今为止已经加入堵漏材料最大尺寸近10ram, 但:牝见大颗粒材料返出。)造成地层漏失严重,另一种漏失的可能是该断块断层的存在致使钻井过程中 与其它油层或水层连通,造成U形管效应,具体表现是循环时钻井液漏失严重,停止循环后钻井液反吐 较彩(最长时间达30分钟),由于漏失层位于油层段,为保护油层,制定了以下方案: 1)固井前先解决漏失问题: 2)以封堵大孔道为目标;采用较大尺寸的惰性堵漏材料,配合大中小及可变形粒子复配提高封堵 333 成均率。 3)基液采用可降解高分子弱凝胶液.避免对油层造成难以解除的伤害。 3防漏堵漏暂堵液 3.1基液配置 主要组成为聚合物+粘土+水。基液主要性能如下 表2暂堵基液主要性能 聚合物加量 堵漏液密度 PV YP 序号 APl漏失失量 PH值 % (咖1113) (mPa·s) Pa 1 0.3 l Ol 15 7 12 0.9 2 05 1 01 2l 9 8 09 3 0.8 l_0l 29 12 7 0.9 由于2号浆体性能好,加量适中,故选用2号浆体为基液配暂堵液。 3.2防漏堵漏剂

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