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高压底吹氮法冶炼高氮钢的实验研究.pdf

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第9卷增刊1 V01.9 过程工程学报 Suppl.No.1 2009年6月 TheChineseJournalof June2009 Process Engineering 高压底吹氮法冶炼高氮钢的实验研究 甄亚伟, 高爱民, 刘新生, 王书桓 (河北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063009) 摘要:在高压釜内对18Crl8Mn钢进行了底吹氮气的增氮实验研究.实验条件下,钢中增氮速率随时间减小,底吹 增氮效果在前20min较好;在O.5 MPa压力下,底吹流量为0.12,0.18,O.24m3/h时,钢液中的表观传质系数瓜分别 为1.690x10一,3.201x10—3和5.765x10-3m/min. 关键词:高氮钢;增氮速率;底吹流量;表观传质系数 中图分类号:TF764+.1文献标识码:A 文章编号:1009-606X(2009)S1--0250-04 时,根据底吹流量的大小存在3种气泡状态:流量较小 1前言 时呈均匀细小分散的稳定气泡流,气泡尺寸在上升过程 高氮钢具有优异的力学性能和良好的韧性、抗均匀 中基本不变;随底吹流量增加,气泡流开始脉动,气泡 腐蚀【1-3】及抗局部腐蚀(点蚀,缝隙腐蚀等)性【41.由于受脱离透气砖后因气泡之间相互碰撞合并成大气泡;当底 冶炼技术和设备的制约,高氮钢的研究与开发受到很大 吹流量继续增加,气体在透气砖表面连成一片,形成气 限制,研究中氮含量一般不高于0.65%,大多集中在 袋后脱离透气砖. 0.4%.0.6%之间瞪1. 研究人员通过不同模型给出了计算气泡尺寸的方 随着冶炼技术的发展以及有关氮合金化热力学知 法【l们,认为气泡尺寸是气体流量函数: 识的积累,国外相继开发了高压等离子弧熔炼、增压电 d产O.624Qgo~, (1) 渣重熔、反压铸造以及粉末冶金等工艺【61.这些方法在 S=9.610·Ⅲ, 但) 5Q 实际生产中出现相应问题,如设备复杂,生产成本高及 高质量材料的收得率低等缺点. 位体积的气体与钢液的接触面积. 高压底吹氮法研究的目的就是通过增加气一液接触 气泡直径随底吹流量的升高而增大,同时随着底吹 面积和抑制氮在凝固过程的析出[7】,从而缩短高氮钢的 流量的增大单位体积的气体与钢液的接触面积增大.在 精炼时间,提高钢中氮含量.实验研究发现,在影响氮 目前实际生产中,喷嘴、喷管或多孔塞产生气体的流量 溶解度的因素中压力的影响最大,氮溶解度随着压力的 升高而增大:氮溶解度随着合金(Cr’Mn)的含量增加而 mm.

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