谈抽油机井躺井及控制措施.docVIP

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谈抽油机井躺井及控制措施.doc

谈抽油机井躺井及控制措施   [摘 要]抽油机是陆上油田开采石油的主要手段,降低躺井率是提高经济效益的主要对策。本文论述的是大港油田采油三厂作业六区2006至2009年躺井率下降8%是如何实现的。   [关键词]修井工艺设计;偏磨;腐蚀;结垢的治理   中图分类号:TE358 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0039-01   随着油田开采,注水的见效,致使油井地层含水上升,使抽油机井偏磨、腐蚀、结垢现象日益加重。为提高采油速度,泵挂加深、冲次提高在所难免,相对应的是躺井率日趋严重,如何控制住高躺井是本文的研究重点。   一、躺井率高低的影响因素   (一)修井工艺设计人员水平的高低是主要因素   2003-2006年间,笔者就注意到油井免修期短,主要是躺井的根本原因没有找到,或采取措施针对性不强。例如因为腐蚀、结垢而泵杆偏磨,却没有对腐蚀、结垢引起重视,更没有采取相应措施。   (二)现有技术手段制约问题的解决是次要因素   在以抽油杆扶正器为抽油机井治理偏磨的主要井下工具时,扶正器耐磨时间仅60天即失效,因此防治偏磨不能单纯依靠扶正器解决,必须依靠优化设计解决,即泵径泵挂的确定、及泵杆组合。   (三)修井监督及油田管理也是不可或缺因素   检查入井管杆质量及油井管护措施的到位也很重要,管杆检查力度,油井管护措施落实与否也很重要。   二、控躺井措施   第六采油作业区管辖着段六拨油田、小集油田、王官屯油田及乌马营四个油田。开井180口井。日产水平1040吨/天。其中抽油机井125口,电泵55口。06年7月前的躺井率达到14%,经过三年的治理,基本解决了偏磨、腐蚀、结垢共同对抽油机井的危害,躺井率已经下降至6%水平。   三年来, 从防腐蚀、防偏磨、防垢入手,认真研究设计与井筒、油藏的适应性,大胆尝试新的设计思路,重点开展了以下三方面工作,见到了比较明显效果。   (一)、规模应用化学防腐技术,腐蚀治理见成效。作业六区部分油井井液中含有腐蚀性极强的H2S,加之随着地层含水的上升,油井偏磨呈加剧之势,偏磨和腐蚀的交替作用,造成杆断和管漏频繁发生。另外,我们从现场发现的规律看,19mm杆抗腐蚀性比22mm、25mm杆差,在19mm经常出现腐蚀断的情况下,我们在设计时考虑杆柱组合升级,提高安全系数,也见到了较好的效果。例如段40-48井44泵*1800米22*19泵杆组合,由于设计者没有考虑到井液腐蚀因素。致使05、06年各作业3次。平均检泵周期120天。腐蚀症结找到后,对应措施就应运而生:通过采取泵杆升级+加缓蚀剂措施,同时扶正+再长柱塞防砂泵防垢。2007年8月6日作业,免修期856天。这样一口口井治理,作业六区因为腐蚀、结垢而短周期井检泵周期就大幅度延长了。再例如官18-17井,通过提浅泵挂340m至44泵*1500m,生产时加缓蚀剂措施,使免修期由90天延长至1200天。因为腐蚀躺井直线下降,2006至2008年腐蚀躺井由32→17→16井次。   (二)、多种措施综合应用,偏磨治理取得突破。   作业六区的偏磨在采油三厂乃至大港油田都是出了名的,井深、斜度大、井身弯曲、稠油因素。治理偏磨对每名设计者的能力均是严峻的挑战。因为治理困难,在2004.1.30,采油三厂出重金聘请大港钻采院设计人员攻关段37-52井及段37-50井,结果检泵周期均60天而无功而返;2005.4.16又聘请胜利油田设计人员破解段38-47短周期难题,结果检泵周期仅13天又躺井;再次设计后仅生产60天又再次躺井,因为效果差而都停止试验撤走。2006年8月接手设计后,首先对作业六区所有偏磨井摸底,找出长寿原因。例如官2212井经过多次治理无效,而试油时的加重杆仅1根,却长寿,故推广几口井,效果不错,至少有8口井在没有加重杆情况下生产正常。   我们通过查找偏磨躺井提出发现问题的规律发现,偏磨问题表现为三种类型:井斜造成偏磨(多表现为单面磨);方位变化大、杆柱下行失稳偏磨(多表现为多面磨);垢质进泵造成活塞下行遇阻致使泵杆弯曲偏磨(双面磨)。   对于斜井偏磨,采取加重杆减少适当加重即可,偏磨段连续扶正(根据偏磨定中部及根部或仅根部),根据实际供液情况,提浅泵挂避开偏磨段。对于方位变化大、杆柱下行失稳的偏磨,采取偏磨段泵杆根部连续扶正,增加加重比例至杆柱总质量的15-18%,避免杆柱失稳。   (三)、对于结垢、垢类物质进泵,造成活塞下行遇阻泵杆弯曲偏磨的井,采取防砂泵防止垢落入泵内,泵下配套防砂筛管,再根据井斜或方位变化定扶正措施。   作业六区难治理井往往是腐蚀、结垢、偏磨互相渗透,只有100%深入现场,找全找准全部症结 ,多措并举,才能彻底消除所有隐患。结论:  

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