采用PLC控制汽化自动上水.pdf

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《冶金自动4匕}2006年增刊(s2) 采用PLC控制汽化自动上水 梁巧凤,冯亮,任俊芳 (邯郸钢铁集团有限责任公司型棒材厂,河北邯郸056015) [摘要】简要阐述了汽化自动上水的立项背景、方案设施依据、可行性分析以及使用效果。实际运行表明,PIE 控制该系统运行安全可靠,操作方便,维护简单,可塑性强,对设备具有良好的适应性。PLC控制汽化自动上水 降低了水位计在实际运行中的消耗。 [关键词]眦;自动上水;在线维修;串行;并行 1立项背景 统中出现运行错误时,可通过电铃(声)和信号灯 目前邯郸钢铁集团型棒材厂棒二运行车间汽 (光)来通知岗位操作人员处理险情。 化站是靠人工手动上水,人工手动上水的缺点是 3系统设计- 水位不稳,易发生水位过高或过低的不良现象。 设计依据是根据可编程序控制器抗干扰能力 ’.水位过高会发生溢水,对气包底下其它设备造成 强、可靠性高等特点,同时采用模块化组合机构, 不良影响(如电机短路放炮等);水位过低将引起 编程语言简单易学,并且可以在线维修,柔性好。 炉底管缺水,影响正常生产,严重时将造成加热炉 PLC采用密封防尘抗震的外壳封装及内部结构, 炉底管过热而被烧毁。同时靠人工手动上水,水 可适用于恶劣环境。同时可编程序控制器控制系 位忽高忽低,在使用过程中,严重影响水位计的使 统比继电器一接触器控制系统更加灵活、简单、软 用寿命。平均每一个月消耗1~2个水位计(单价 件支持等特点。I/0模块接受现场操作信号,输入 在4800元左右),成本消耗严重。 PLC中央处理器,控制汽化自动上水方案设计包 2系统基本配置及系统组成 括控制线路(I/O配线)原理图和梯形图设计两大 系统的基本结构框图如图1所示。 部分。 汽化自动上水装置包括3部分:(1)液面控制3.1汽化自动上水控制(I/0配线)原理图 系统,它使气包水位控制在正常的范围内,由液位 结构原理如图2所示。 计来控制上下限。(2)I/0模块和PIE中央处理 器,I/0模块采集输人信号并输出控制信号,PLC 接触器 中央处理器接受并存储用户程序和数据,用扫描 (控制上水泵) 的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据, 低压报警灯 并存入规定的寄存器中,经过处理输出信号控制 低压报警铃 相应的电器元件。(3)声光报警系统,在配置的系 高压报警灯 I编程器l 罴}件 高压报警铃 翎藿 接口部件输出 上水指示 电源部件 图1 系统的基本结构框图 图2电气控制原理图 [收稿日期]20唧5.10;[修改稿收到日期]2006枷B [作者简介]梁巧凤(1968.),女,河北临漳人,工程师,主要从事电气设备的维护和技术改造工作。 ·

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