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制硝制盐中液泛成因与防范措施(共4499字)
制硝制盐中液泛成因与防范措施(共4499字)
本文
1(略)
2(略)
3浅析我公司真空制硝制盐生产过程中的液泛现象
3.1真空制硝制盐生产过程中的液泛现象概述。在真空制硝制盐生产过程中,液泛是非正常现象,造成这种现象主要是液态静压压制不住沸腾压力,至使加热液流体在循环运行中闪发异常,出现液泛。正常生产中由于蒸汽压力的波动,加热室压力升高或降低,加大加热管内、外的温度差,增加了料液过热度,破坏了正常生产中的液压平衡,提高了循环料液的出口温度,使料液加热后所含热值偏高,增加流体料液液态压力,改变了闪发的速率,造成闪发异常。
料液在加热室也就是换热器加热后,加热室管内料液被管间的蒸汽加热,达到沸点(虽然料液达到沸点,但是由于液柱静压,使溶液在加热室中只加温不沸腾),管内料液在热作用下膨胀形成一定压力,受热膨胀料液在上升进入蒸发室中,溶液压力急速释放,压力下降,溶液溶剂大量汽化,形成蒸汽。在生产操作中由于液面控制超标,使料液蒸汽压力增加,加热管中溶液过热度大,上升过程中自身能量迅速喷射,这种爆发性闪发使蒸发室中料液向四周腾飞,过度闪发力带起的料液,一部分随闪发蒸汽带走,进入换热器中随冷凝水进回收系统,造成原料损失,这就是所谓的液泛。
3.2我公司真空制硝制盐生产过程中的液泛现象案例。2011年8月16日地处洪泽县西顺河镇的江苏省盐业集团洪泽盐化工有限公司(现更名为江苏瑞洪盐业有限公司)硝盐分厂,小夜班21:00点钟,在调节盐末效液位时电气调节阀抱死,盐末效液位急速下降,这时操作员工为了保持系统正常运行,降低系统料液循环量,使系统在短时间内维持运行,相关人员迅速处理调节阀,约十几分钟,调节阀打开,系统恢复正常循环,各效液面控制在指标内。
系统循环正常后,盐系统首效液面正常,此时从罐顶视镜中发现首效料液冲击罐顶,而系统次效罐内液面下降,导流管调节阀100%的开启度,次效液面继续下降,操作员工当时在想,首效液位不低,都冲击罐顶怎么次效液面还在下降呢?当时判断首效溢流管导料不畅,用冷凝水多次冲涮无果,处理至交班,零点班次员工接班后,通班液泛,部分料液随二次蒸汽进入冷凝水系统,导至系统原料消耗失衡,两台流量60m3/h、杨程45m的冷凝水泵无法抽走末效冷凝水,被迫盐系统降负荷生产,在硝盐分厂各方人员的排查下,焦点集中在首效导溢管线蝶阀上,为了破疑,17号下午停系统拆蝶阀排疑,拆下蝶阀检查无异常,管线畅通正常,相关人员研究后,恢复系统生产。系统正常运行后,通汽生产,首效依旧液泛,相关技术人员跟班观察,几个班次观察下来,从外观没查出异常,料液组份无异,生产工艺执行良好。为了查明原因,弄清情况,经请示公司领导同意后,盐系统停车检查设备。
19号上午9:00点钟盐系统排首效、次效、Ⅲ效料液,打开各效罐体人孔检查内部结构,盐首效循环管出口、罐体、循环泵叶、溢流管、格栅等都无异常,查出次效、Ⅲ效循环管出口支撑脱落,管口小部分变形,但这点变化改变不了循环流速。加固次效、Ⅲ效支架,恢复继续生产。支架加固至20号零晨4点多,加料,系统循环后通生蒸汽,盐系统循环正常,起因无果。
在制盐生产中,盐系统中的料液化学成份多,浓度高,水份蒸发速度就较慢,耗能较高,制盐周期长,而且盐结晶中所含杂质也较多。根据这个原理,盐系统在生产一段时间后,料液都需更换处理,更换料液时,为确保盐系统传热及管道的畅通,系统都加水煮罐,煮罐后系统生产又出现液泛,几次更换料液,几次都液泛,出现这种情况时,都是通过降负荷生产,提料液浓度来解决,料液浓度达到过饱和后,系统渐渐恢复正常,负荷升至正常状态。但是在2011年10月27日更换料液涮罐时,盐系统液泛非常严重,连续几天生产都无法正常,无奈之下再次停车检查,这次主要针对性地排查各效罐体,对首效循环泵进出口、格栅、泵叶片、加热室例管等处进行检查,在各项疑点通过仔细检查后,无果而终。投料恢复生产,一切正常,无法得出合理结论。
3.3分析我公司真空制硝制盐生产过程中发生液泛现象的原因。我公司生产中采取的是真空多效蒸发,即强制循环式蒸发,(多效循环蒸发制盐流程如图2所示)。
这是一种用泵强制溶液作循环流动,料液通过加热室管间加热,此时管间内料液温度上升,高出溶液沸点,由于蒸发室具有一定高度,加热管间以上的溶液形成液柱静压,使加热后的溶液达到沸腾点而不沸腾,(这些料液含有相当的饱和蒸汽压)这些加热溶液上升到蒸发空间,热值释放,溶液压力降低,溶剂大量汽化,液体中的液态分子蒸发为气态分子,被作为热源再次利用,溶液浓缩析出结晶。
但是这种形式的蒸发,料液经过加热室加热,溶液温度升高达到沸点,虽然料液达到沸腾点,但是由于液柱静压,使溶液在加热室中只加温不沸腾,加热料
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