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液压变径滚压套管整形技术
在文南油田的应用
目前存在的主要问题
目前,套变井的修复困扰着国内外各油田;
大量油水井无法修复,工艺措施无法实施,层间矛盾加剧;
注水井不能实现分层注水,使得含水大幅上升,减少产量。
巨额的大修费用,造成以下恶性循环: 小套变---下小工具---再套变---套铣打通道---套管开窗,加速套变---炸通道---错断报废
二、技术背景
1、目前解决套变主要有爆炸整形和机械整形两类技术。
2、爆炸整形技术中,其用药量很难把握准,变形处的套管往往伴有壁厚不均,爆炸的无方向性使得不可避免的对套管造成极大的破坏。
3、机械整形中梨形器扩胀技术、套管磨铣技术、偏心辊子整形技术、旋转震击技术、滚珠整形技术等,普遍存在着损伤套管,牺牲套管厚度,难以恢复原通径,施工周期长,投资大等问题。
三、基本原理
液压变径滚压套管整形新技术,克服了上述缺陷,采用变径滚压技术,由数百个变径钢球按一定的规律排列,对套管内壁进行滚压,胀头直径自动增加到预先设定的尺寸,将套管彻底恢复到原有的通径。不但套管不受损坏,反而会增强套管。
该系统由枪身及数百个变径钢球组成,遇阻时,地面动力经多级增压后在胀压设备上产生一千多吨的胀压力,使数百个钢球变径后以一定的规律排列并顺势向下滚动,将套管内壁滚压回φ121-φ124的圆形状态,反复滚压完毕后,钢球回到初始状态,上提管柱完成。
四、整形过程:
1、整形器下到预定位置后,采用水泥车打压 35-45MPa。
2、近千个钢球胀压套管
3、泄压后钢球收回,起出管柱
五、技术指标:
1、该设备在套管内表面形成880 -1600MPa压强。将通径≥φ80mm的变形套管胀压到φ118-φ124mm的圆形状。处理后套管弹性回弹,最终通径: φ124mm套管大于φ116mm或118mm, φ121套管大于φ114mm或φ116mm 。
将7吋套管可以恢复到φ146-158mm。
3、可处理任意长度的多点套变。
4、有效解决套管弯曲。
六、技术特点:
1、恢复套管圆形状态。
2、保护套管、增加套管强度,部分井不需要加固。
3、试用于错断井打通道。
4、整形后可采用实体膨胀管补贴。
5、大修变小修。
6、施工周期短。
7、确保环保、安全。
七、对井况的要求
1、目前的最小通径(须有通径规等管状物通过,不能以铅印定通径)
2、须有该井近期的测试资料和井史资料;
3、必须刮削并洗井,水质必须干净无泥沙.
4、对有溢流的出砂井,需适当增加液体比重,使整形过程中不因溢流而出砂
5、该套变位置及其上部,使用过什么整形技术(套铣、爆炸等)
八、所需设备:
一台小修架子;一台700型水泥车;水罐车。外加厚油管若干米(根据整形深度配置)。
九、现场应用情况
2008年,该技术在中原油田采油四厂合计应用4口井(W33-150、W33-173、WX139、W230),其中卡封压裂3口井,卡封注水1口井,工艺实施成功率100%,有效率100%。目前该技术在我厂正在针对套变井进行全厂范围内进行推广应用。
典型井例:W33-173
井史概况:
1、2005.8.19-9.15找堵水,下114mm*2.0m通井规通至人工井底3207.6m,起出无异常,下114mm*0.35m铅模打印于3207.6m,带出枪身压环1个,114mm*0.35m铅模打印于3207.6m,带出金属碎片若干。套铣深度3207.6-3207.7m无进尺,套铣头严重损坏,下112mm锅底磨鞋,磨铣深度:3207.7-3207.85m无进尺,磨鞋严重磨损,注灰于3168.9m。
2、2006.1.9-2.1大修,钻塞打捞修套,处理至3207.8m,发现套管脱扣错断。
3、2006.8.28-9.15找堵水,下114mm*3.0m通井规通遇阻深度3148.5m,填砂于2947.5m,挤堵,下114PDC钻头钻塞深度2594.26-2953.36m,冲砂至3148.5m。
4、2007.4.20-5.8风险找堵水,下114mm*2.0m通井规通遇阻深度2898.85m,下114mm*0.28m铅模,打印深度3152.66m,起出铅模,最小直径110mm。验套,封深2709.43m,套管完好。挤堵,下套铣头尖钻头,钻塞深度2564.42-2920m。
5、2008.5.30-6.6钻塞重炮,下110mm单片刮刀钻塞2762.41-3148m,无进尺。下105mm单片刮刀钻塞3148-3148.21m,无进尺。下105铅模打印深度3146.54m,铅模最小缩径至78mm,分析认为套管破损。
6、2008.7.19-24检泵深抽,下114mm *2.0m套铣筒+73mm加大管遇阻深度2845.06m,下无伤害洗井管柱, Y221-110封隔器座封于2409.72m。
该井为2
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