肯尼亚项目外加剂技术服务若干问题及解决方案最新分解.pptx

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外加剂现场复配在施工过程中存在的若干问题及其相应解决方法 ——————蒙内标轨肯尼亚项目现场外加剂技术服务交流会 汇报人:宋普涛 混凝土室 2015.1.27 一、外加剂在肯尼亚项目使用状况 我公司第一批外加剂供应肯尼亚现场共计250吨,主要 分布在第一、第二、第三、第四、第五标段。 各标段外加剂分部及使用状况如下: 第一标段订购外加剂40吨,截至回国前剩余约15吨,预计可继续使用1个 多月; 第二标段订购外加剂70吨,2015年1月初全部用完; 三标订购外加剂30吨,截至回国前剩余约7吨,预计可再用20天; 四标订购外加剂40吨,截至回国前剩余10吨多,预计可以1个月; 五标订购外加剂70吨,截至回国前剩余约10吨,预计可再用两周。 二、现场施工存在主要问题、原因及解决方案 1、坍落度损失 坍落度经时损失快是工程中常见问题,主要表现为混凝土拌合物在 运输及施工过程中塑性丧失,流动性变差,导致现场施工无法进行。 坍落度损失问题对现浇混凝土影响较大,目前国内外现场施工多采用 集中拌合,搅拌车运输的模式。现浇施工混凝土初期拌合物坍落度多 控制在200mm左右,到现场坍落度小于180mm时会严重影响灌桩施工, 坍落度小于140mm很难泵送施工,坍落度小于120mm溜槽施工很困难、 坍落度小于90mm搅拌车出料口下料困难。 1.1主要表现形式 1.2 坍落度损失过快原因分析: 现场原材料 1.3坍落度损失过大解决方法 提高减水剂用量:通过提高母液浓度或外加剂掺量,同时添加纤维素醚等 增稠缓释组分,使富裕的自由水暂时保持未释放状态,一段时间后逐渐释 放,从而抵消部分自由水丢失导致的塌落度损失; 调整母液组分:增加外加剂母液中坍落度保持和缓释减水组分比例; 特种减水剂的使用:针对不同的粘土组分,选择合适的抗黏土型减水母液, 如两性型减水剂母液,降低粘土中阴离子或阳离子对聚羧酸减水剂的影响; 抗黏土小料的选用:使用硅酸钠,六偏离酸钠、三聚磷酸钠等带电荷小料 改善粘土对减水剂电荷的吸附作用; 选择合适的缓凝剂:在高温环境下(日均气温32度以上),葡萄糖酸钠、糖 柠檬酸钠等普通缓凝剂效果丧失严重,可以选用高温型缓凝剂; 增选外加剂小料:对于缺硫现象可以适当添加硫酸钠、硫代硫酸钠 等硫酸盐组分。 1.3.1外加剂复配措施 1.3.2现场措施 通过后加法添加减水剂:特别是其他方法都不能解决坍落度过快问题的 时候,往往选择在搅拌车上随车配备外加剂小桶,现场后加减水剂后施工 ; 拌合楼增加实际用水量:通过各种沟通使拌合楼生产混凝土过程中输入骨料 含水率小于实际骨料含水率,增加混凝土中实际拌合用水量,此方法慎用,前 提是保证现场混凝土强度; 现场搅拌车加水:当与施工单位关系良好一起应付现场监理时,可采用此方法, 最好同时添加一定量减水剂尽量少后加水; 原材料预湿: ①骨料空隙率高时,可以建议拌合站生产之前,提前将骨料打湿, 以防止生产运输过程中骨料空隙吸水; ②无遮阳棚等防嗮措施时提前打湿骨料, 可使骨料含水与检测保持一至,防止多扣拌合用水,高温季节提前打湿骨料亦可 以降低骨料温度,减小坍落度损失。 2.现场抓底、泌水 2.1 主要表现形式 混凝土拌合物抓底、泌水是和易性差的一种状况,主要表现为: 混凝土拌合物初期泌水、离析,拌合物下料迅速,从搅拌机下料到搅拌车内后,浆体与骨料分离,金属筒滚动时能听到骨料撞击搅拌车滚筒壁的金属撞击声音。从搅拌车放出料时,骨料集中堆积,浆体向四周扩散。此种情况下,泵送施工容易堵泵,水下桩施工,无法翻浆,容易导致断桩问题,吊斗施工和溜槽施工完毕后也容易产生蜂窝、麻面,构件上表面起皮等问题; 混凝土滞后抓底、浮浆,拌合物搅动时粘度大,流动速度小,搅拌机口下料困难,特别是坍落度小于150mm时,拌合物容易堆积在搅拌车下料口拐角处,导致下料口封堵。从搅拌车放料初期,混凝土状态很好,搁置一段时间后骨料下沉,降低上浮,抓底现象越来越严重,混凝土板结后插到困难,作业人员踩到构件表面无松动、下沉现象,浇筑方量大时,有大量浆体上浮。 2.2 泌水现象产生的原因 2.3三标混凝土滞后抓底、板结、浮浆问题原因分析 陡河粉煤灰未燃尽碳颗粒对引气剂吸附作用明显,导致引气剂起泡效果弱,稳泡性能差,表现为混凝土拌合物引气困难,含气量损失快,外加剂中引气剂需求掺量大,混凝土初期状态良好,随着碳颗粒对引气剂的逐渐吸附后, 含气量降低明显,状态变差,抓底板结现象随即出现; 三标实验室配合比水胶比低,陡河粉煤灰需水量大,自产机制砂含泥量高,碎石颗粒级偏小,砂率偏大,碎石孔隙率高等因素导致混凝土外加剂掺量高,混凝土拌合物粘

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