- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
5寸IEU钻杆管端壁厚偏差控制发布材料汇编
5寸IEU钻杆管端壁厚偏差控制
2
目录
企业简介
小组概况
选题理由
现状调查
课题目标
原因分析
确定主要原因
制定对策
对策实施
效果检查
巩固措施
今后打算
3
二、小组概况
小组名称
镦锻区QC小组
注册编号
2008-005
课题名称
5寸IEU钻杆管端壁厚偏差的控制
成立时间
2008年2月
课题类型
现场型
活动时间
2008年2月~12月
小组人数
10人
当年活动次数
11次
获奖情况
厂一等奖
受TQC教育时间
平均每人80小时
4
小组成员情况
序号
姓名
年龄
文化程度
职务、职称
组内分工
备注
1
专科
生产总经理
统筹安排
2
研究生
技术质量部长
技术指导
3
本科
镦锻工艺员
模具工装改进
4
本科
镦锻工艺员
组长,全面负责
5
专科
镦锻区设备员
工装的安装维护
6
专科
镦锻甲班班长
现场操作
7
专科
镦锻乙班班长
现场操作
8
专科
甲班镦锻员
现场操作
9
专科
乙班镦锻员
现场操作
10
专科
丙班镦锻员
现场操作
5
三、选题理由
理由二
理由三
管端壁厚偏差过大使得部分产品无法车削到规定尺寸,使得产品不合率增加。
由于管端车削加工是由客户完成的,因此问题是由客户发现的,影响公司产品质量形象。
公司对质量问题高度重视,曾召开专题会议讨论壁厚偏差问题,要求技术质量部务必解决这一问题
6
四、现状调查
经过现场的测量以及分析,发现公司产品确实存在管端壁厚偏差的现象,管端壁厚大的一侧可以车削到要求尺寸,而壁厚小的一侧车削到规定尺寸后仍存在大量黑皮,测量还发现当壁厚偏差大于1.4mm时,则该根管将无法车削成合格品。
车削后的内外加厚表面仍然存在黑皮
7
QC小组抽检了三四月份生产的579113、579110、579112、579116四个炉号中的210个管端壁厚偏差数据进行统计分析,结果如下表所示
厚偏差情况统计表
壁厚偏差数值
数量(端)
百分比
0~0.2
3
1.4%
0.2~0.4
15
7.1%
0.4~0.6
40
19%
0.6~0.8
53
25.2%
0.8~1.0
54
25.7%
1.0~1.2
28
13.3%
1.2~1.4
8
3.8%
1.4~1.6
6
2.9%
1.6~1.8
3
1.4%
8
做成直方图如下
通过现场测量,壁厚偏差最大的达到1.8mm,大部分都大于1mm。其中不合格的端数占4.3%,不合格管约占总量的2%。
9
五、课题目标
1、目标值的确定
壁厚偏差大于1.4时则无法加工成合格品
壁厚偏差大于0.8时加工有一定困难
将壁厚偏差值0.8作为目标值
10
2、目标的可行性分析
11
六、原因分析
运用因果分析的方法,小组成员集思广益,认真分析,从人、机、料、法、环五个方面查找造成管端壁厚偏差大的原因,共找出了6个末端原因。见因果图(图五):
机
12
七、确定主要原因
造成管端壁厚偏差大的末端原因有6个,QC小组采用要因验证法对每个原因进行分析讨论,结果如下表所示:
序号
末端原因
要因确认依据
确认方式
结论
1
自检不认真
现场发现操作工自检较认真,但管端壁厚偏差数值较小,用肉眼不容易发现
调查分析
非要因
2
石墨喷涂不均匀
石墨喷涂不均匀,镦锻成型时管体与模具之间的摩擦力不均匀,实际情况是石墨喷涂后有自动吹风的动作,可以将石墨吹扫均匀
现场调查
非要因
3
模具工装结构不合理
冲头与冲头座之间是单纯的螺纹连接,冲头导向差,冲头与模具间隙不均匀,并且生产时容易松动,一旦冲头松动,冲头与模具之间的间隙不均情况将加剧
现场调查
要因
13
4
原材料存在壁厚偏差
管端是由模具与冲头的限制成型的,与原料管壁厚关系不大
现场调查
非要因
5
工艺不够完善
工艺控制的压缩量过大,导致镦锻力过大,设备受到的冲击大,设备精度会有所降低,而且冲击越大冲头松动越频繁,造成管端壁厚偏差越大。
现场调查
要因
6
环境温度影响镦锻温度
由于从管子出炉到镦锻速度很快,通过对比发现,外界温度对管端温度影响不大
现场调查
非要因
14
八、制定对策
根据上述要因,我们制定了对策,对策表如下:
序号
要因
对策
目标
措施
地点
时间
责任人
1
模具工装结构不合理
改造模具工装
有效控制冲头松动
重新设计冲头与冲头座的连接,将冲头座与冲头之间的连接增加导向槽
现场
10月1日前
周秋芬
2
工艺不够完善
原预锻力550吨,终锻400吨,调整工艺参数使之降低
将预锻镦锻力控制在500吨以内,终锻镦锻力控制在350吨以内
通过调整加热参数和减小压缩量来降低镦锻力
现场
6月3日前
姜荣凯
15
九、对策实施
实施一:调整工艺参数,降低镦锻力
缩短加热长度,均热长度不变,使得管端过渡带在长度不变的情况下,变形更缓,变形量减小,使得镦锻压缩量减小,镦锻力
原创力文档


文档评论(0)