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大型国产化空分装置的优化与应用汇编
大型国产化空分装置的优化与应用
鉴 定 资 料
世林化工有限责任公司
二 O 一三年五月
目 录
一、课题背景…………………………………………………1
二、研发的主要内容和目标………………………………..3
三、研发的过程……………………………………………..3
四、技术创新点……………………………………………..4
工 作 报 告
一、课题背景
? 近年来,随着中国经济持续稳定地增长,冶金行业和化工行业对氧气的需求量大幅度增加,除了需要鼓风即吹入空气之外,还需要供应大量纯度为99%以上的氧气。工业对高纯度氧气的需求,无法直接从自然界直接汲取,在电解法和分离法等制取氧气的方法中,用廉价的空气作为原料气制取高纯度氧气的深度分离法,越来越得到人们的重视和发展。
鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司4×30万吨/年煤制甲醇项目(一期),利用巴彦高勒煤矿的资源,采用西安热工研究院自主开发的两段式干煤粉加压气化技术,利用纯度99.6%以上的氧气与干煤粉发生化学反应生产甲醇原料气。世林化工空分装置的设计生产能力为正常24000N.m3/h,最大28000N.m3/h的氧气,生产26000N.m3/h的低压氮气,满足年产30万吨甲醇的生产能力需要。该空分装置采用深冷法空气分离技术,通过过滤、压缩、冷却、纯化(净化)、热交换、精馏等过程,利用氧气、氮气沸点的不同,把氧气从空气中分离出来,同时副产液氧、液氮等副产品。自2011年10月开始压缩机组试车,2012年5月产出合格的氧氮产品以来,我们发现设计、制造和安装方面存在如下缺陷:
空压机的推力轴承温度设计指标为<105℃,实际达到109℃,
压力越高导致温度越高,使压缩机不能达到设计负荷。
2、空压机密封气排气管线漏油严重,影响空压机的进气量和运行安全,制约空分装置的氧气产量。
3、增压机机间串气严重,减低了增压机的做功效率,且增压机轴振动过大,末级压力远不能到设计值,使得增压机负荷受到很大的影响。
4、由于纯化器内分子筛吸附效果不好,造成纯化器出口CO2含
量偏高,换热器堵塞,换热效果变差,制约系统高负荷生产。
为提高空分装置的生产能力,促进系统高负荷稳定生产,必须提高空压机打气量,解决增压机机间串气,增大增压机负荷,提高纯化器分子筛吸附效果,才能给分馏系统稳定满负荷运行提供必要的保证,提高企业的经济效益。
二、研发的主要内容和目标
确定研发的内容
降低空压机推力轴承温度,提高空压机的打气量。
解决空压机密封气漏油问题。
解决增压机机间串气严重和轴振动过大的问题。
4、纯化器的优化设计。
5、工艺系统核算与设计。
确定研发的工艺技术指标
1、空压机的推力轴承温度<105℃,进一步提高空压机打气量。
2、空压机密封气排气管线无漏油。
3、增压机进气量提高,轴振动明显减小,末级压力达到设计值。
4、纯化器出口CO2含量≤0.5ppm。
5、装置氧气生产能力接近或者达到最大设计值28000N.m3/h。
三、研发的过程
本项目改造的目的是利用现有压缩机组、纯化器等设备,通过检修和改造,满足生产需要。改造的内容为空压机各级叶轮级间数据测试和检修,增压机机间密封改造和增压机一级叶轮修复,纯化器内部结构的计算和设计,分子筛的装填,明确分工,分清责任。
1、2012年2月,对空压机推力瓦温度高、密封气管线漏油、增压机机间串气严重等联系沈鼓厂家进行技术交流,讨论解决方案。
2、2012年3月,确定空压机密封气漏油检修方案,利用停车机会进行改造实施。
3、2012年5月,组织车间技术人员,确定分子筛纯化器末期CO2超标的原因,核对纯化器填料填装数量、再生气量、程序时间等。
4、2012年6月,对纯化器程序进行优化,利用停车机会进行程序调试,检查纯化器填料填装情况。
5、2012年7月确定空压机推力瓦温度高技术改造方案并利用停车机会进行改造。
6、2013年3月,联系沈鼓技术人员对增压机机间密封进行改造,同时检查修复增压机一级叶轮。
7、2013年5月,对压缩机组、分馏运行情况等进行检测,完成空分装置考核测试工作。
四、技术创新点
1、空压机级间优化和推力瓦温度高的处理改造。
2、密封气排气漏油的处理改造。
3、增压机机间密封的改造。
4、纯化器的优化和设计。
大型国产化空分装置的优化与应用
技 术 研 究 报 告
世林化工有限责任公司
二 O 一三年五月
目 录
一、项目研究的意义………………………………………..5
二、工艺技术方案研发………………………………………5
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