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#5汽轮机大修总结
我公司#5汽轮机为武汉汽轮机厂生产,型号为:C125-8.83/0.981。自2013年6月调试结束投产以来,该机#5轴承瓦振、轴振及#3轴承瓦振偏大;主汽门调门关不严;盘车装置有异音。安全、经济、长周期运行无法得到保障,给公司的经济效益造成严重影响。
为了提质增效、达产达效、扭亏增效,公司于2016年7月1日安排了对#5汽轮机停运进行了大修。现将本次大修情况总结如下:
一、检修概况
2016年7月4日机组停盘车,办理工作票,本次汽轮机检修工作全面开展。
2016年7月8日汽门解体完成,开始进行清扫检修。
2016年7月9日发电机抽转子。
2016年7月16日穿发电机转子。
2016年7月19日低-发转子中心测量、调整完成。
2016年7月25日轴承座扣盖、汽门、发电机等部件回装完成。
2016年8月3日#5汽轮机检修后首次冲转3000r/min,机组振动偏大,达到报警。
2016年8月4日开始#5汽轮机动平衡的准备工作及开始动平衡工作。
2016年8月18日#5汽轮机第11次冲转3000r/min,机组振动符合要求。
1.轴承检修:(单位:mm)
轴承编号#1#2#3#4#5顶隙0.350.570.570.650.68紧力0.130.140.140.150.04侧隙0.40 0.500.75 0.750.45 0.450.75 0.750.66 0.70推力间隙0.42A.轴承无磨损、乌金无脱胎、裂纹等现象。
B.轴承间隙见上表。
C.轴承座内部件回装齐全、清扫干净无杂物。
2.盘车检修:(单位:mm)
A.齿轮无损伤和裂纹。
B.蜗杆支撑轴承(6314)更换2个,蜗轮轴有磨损拉毛,进行车削加工,并进行配套的轴套加工更换2个,轴与轴套的配合间隙为0.20mm。
C.通过试转油泵,盘车外观无漏油现象
3.前轴承箱检修:(单位:mm)
A.主油泵轴承无磨损和裂纹、脱胎等现象。
B.调节保安部套动作灵活自由,无卡涩现象。
C.前箱油管路接头紧固牢靠,无松动现象。
D.轴承箱内部件清洁干净、无杂物。
4.主汽调节联合阀检修:(单位:mm)
A.采用涂色法检查、研磨,阀头与阀座密封线均匀、整圈连续。对于#2调节阀的密封线严重断线,采用专用工具对阀座进行研磨,阀头进行加工,以此满足密封线均匀、整圈连续的要求。
B.解体阀门,各部件清扫干净。
C.阀门行程测量:
项目名称调节阀主汽阀#1#2#3#4左右预启行程7.07.107.207.2010.309.80总行程41.1040.1039.5040.079.5080.0D.阀门开关灵活自由无卡涩。
E.主汽阀更换3个螺母(M56×4),更换垫片Ф503*Ф455*5—2个。
F.#2调节阀由于操纵座的弹簧对门杆无预紧的压缩力,去掉阀与操纵座之间的垫片(厚5mm),以保证弹簧对门杆的预紧压缩量为5mm。
G.阀门各部件回装齐全无漏装、错装现象。
5.中压旋转隔板检修
对旋转隔板的连杆的密封压盖进行紧固,防止由于压盖过松造成延连杆轴向漏汽。
6.顶轴试验(单位:mm)
通过试转顶轴油泵,检查各个轴承的顶轴油路是否畅通,保证机组的正常安全启动,见下表各轴承的顶起高度:(单位:mm)
轴承编号#1#2#3#4#5顶起高度0.020.060.040.080.06二、本次检修工作主要的目的
1.减小#3、#5轴承的瓦振和轴振。针对振动偏大的问题,在检修前相关技术人员进行了各种可行的解决方案的探讨,并根据现场施工的情况,进行逐一仔细的、有针对性的处理。
a.低-发转子中心测量、调整,保证中心符合要求。
b.对#3轴承座与台板的结合面进行压缩空气吹扫,紧固联系螺栓,保证轴承座与台板接触密实。
c.对发电机后轴承座台板的地脚螺栓进行检查并紧固。
消除主汽调节联合阀阀门关不严的问题。a.涂色法检查阀头和阀座的密封线,采用手工研磨阀头或阀座相应的位置,以达到密封线整圈连续,宽度均匀。b.解体各调节阀的操纵座,对于可能卡涩的部位进行除锈打磨,针对#2调节阀的弹簧预紧压缩量,去掉其之间的5mm厚的垫片来保证。c.在汽轮机检修后首次冲转3000r/min做气门严密性试验时,发现左右侧主气门前后压力几乎相等,确定阀门关不到位。在停机后,查阅图纸,发现油动机和阀杆之间的连杆处有可调整的垫片,拆卸油动机和连杆,在其之间增加10mm厚的垫片,以保证在油动机的行程范围内阀门关闭严密。
汽轮机动平衡
由于原合同计划的现场动平衡,考虑在开机后根据振动情况再进行。8月3日第一次开机后#3、#5轴承的瓦振和轴振振动
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