谈改良土的特性及大面积施工.doc

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谈改良土的特性及大面积施工 ? 1、工程概述   本建设项目属武汉铁路枢纽改扩建工程。新建武汉北编组站位于武汉枢纽北端的黄陂区横店镇,既有京广铁路东侧。路基工程类型包括膨胀土路堑,上行出发场SGDK1+300~2+100段约5万平方米的中-强膨胀土,由于其具有吸水膨胀软化,失水收缩开裂,并能产生往复胀缩变形的特性,本段工程内设计挖方后填筑改良土,为保证路基填筑的工程质量,从取材、实验、现场操作各个方面研究、总结、实践,保证优质地完成改良土填筑。   2、石灰改良土原理和特点   2.1化学原理   生石灰的密度显著小于土的密度,生石灰的消解反应要吸收水,同时放出热量,化学反应式CaO+H2O=Ca(OH)2,使土壤产生一定的汽化脱水,使含水率下降,土粒孔隙比减小,土颗粒靠拢挤密。同时氢氧化钙非常不稳定,当与空气中大量存在的CO2发生反应,反应式为Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O,碳酸钙又与CO2和水分子发生反应,得到碳酸氢钙(Ca(HCO3)2,碳酸氢钙为比较稳定,所以与空气解除的表层形成稳定“硬壳”,下层氢氧化钙也可与土壤矿物质反映,消除黏性,灰土成型后,经过一段时间的养护,其强度逐渐增高,最后形成一个有机的整体这样就完全能达到路基要求。   2.2工程特点   2.2.1由于石灰改良土内部的物理化学反应,形成的致密的整体,雨水不容易渗透,同时因为灰土的化学反应有放热现象,致使在低温季度施工灰土的强度仍不断增高,也具有一定的低温施工能力。   2.2.2石灰改良土土强度增加相对缓慢。让摊铺、拌合、整平、碾压这些必须的施工步骤能够有充分的时间完成。而水泥稳定材料从拌和到碾压只能在初凝时间内完成,一般控制在6小时之内。而石灰土从拌和到碾压成型,可以延长1天,对其强度没有太大的影响,故施工时容易控制。   3、取材   取土自北部疏解区朱卢湾取土场,对该土样进行实验分析,液限ωL(%)为39.1,塑限ωP(%)为26.0,塑性指数IP为13.1,最大干密度ρbmax(g/cm3)为1.87,最优含水量ωopt(%)为15.0,该土样为低液限粉质黏土,进行改良。   石灰则要求III级以上生石灰,钙质生石灰有效CaO、MgO的含量应不低于70%,进场的石灰要及时使用,以防有效CaO、MgO的流失,施工中采用山灰场的石灰,CaO、MgO含量为73.6%,属于合格品。   4、实验对比   4.1石灰使用量的影响   石灰的掺入量对改良土的强度影响非常大,对该土样和石灰进行试验,分掺入比例为4%、5%、6%、7%、8%。   从该结果可以看出,石灰掺入量对改良土无侧限抗压强度的结果影响十分明显,变化的过程分两阶段,开始阶段随着比例增加而强度增加,增加的幅度呈现缩小趋势,后一阶段呈现下降趋势,应为随着灰土的量增大,石灰与土壤反应过剩,使得石灰自由的存在拌合料中,拌合料松散无强度,过多的拌合料更增加成本,故拌料中石灰比例存在最佳值,该值出现在6%,表明该土料和石灰在6%的改良土能达到最大无侧限抗压强度值。   4.2龄期的影响   石灰改良土的强度随着化学反应的时间,强度会逐渐增大,到反应停止的时候强度趋于稳定。取8组试件分别在第7,14,21,28天进行无侧限抗压试验。随着龄期增加,强度增大,且强度增加速度趋平缓,为保证工期及现场检测及时,标准龄期采取7天。   5、施工控制   改良土拌合分两种,一种为材料集中的厂拌法,生产成品直接使用。第二种为将材料运输至施工场地,直接拌合的路拌法,考虑到施工工期且工程数量较小,我项目采取第二种方式拌合。   5.1下层准备   在进行改良土施工前,必须对下层的路基按照规范进行验收。要求其表面应平整坚实,具有规定的路拱,没有任何松散材料和软弱地点,下承层的平整度和压实度应符合规定要求。达到标准后,再将下承层顶面拉毛,再摊铺混合料。   5.2掺灰及拌合   本段改良土工程属大面积施工,且厚度为60cm,合理的现场放料及均匀的拌合尤为关键。   压实层厚设定30cm,两层铺设完成,考虑松铺经验系数1.26,该系数在20t压路机6遍碾压试验段得到。可估算松铺厚度为37.8cm,运输车每车虚方为13方。所以每车料可以完成填筑面积为34.4方,可依据4.3×8㎡的长方形为单位倒土,在单位面积里撒入6%比例石灰,这样操作就能保证大面积的情况下保持石灰的分部均匀,混合料颜色一致,没有灰条、灰团。 1 / 1 1 / 1

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