宣钢450m3高炉长期堵风口条件下的生产实践.doc

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宣钢450m3高炉长期堵风口条件下的生产实践

2010年全国炼铁低碳技术研讨会论文集 PAGE  PAGE 4 宣钢450m3高炉长期堵风口条件下的生产实践 匡祎 闫煜欣 侯志勇 李军岐 (河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司炼铁厂 河北宣化 075100) 摘要:宣钢5#高炉(450m3)由于炉缸电偶TE701#温度接近报警值,且对应部位冷却壁水温差和热流强度异常升高,自2010年4月堵2#风口作业,进行综合护炉。在长期堵风口护炉期间,通过优化调整操作制度、强化过程参数控制、加强外围协调组织等措施,实现了炉况长期稳定顺行和获得较好的技术技经指标。 关键词:高炉 护炉 指标优化 1.前言 宣钢5#高炉有效容积450m3,2008年8月份停炉大修,本代炉龄冶强提高快,炉体侵蚀比较快(紧靠陶瓷杯垫的炉底一层炭砖下部中心温度也已经突破800℃,最高869℃),位于炉缸第二段冷板的2#冷板下部,1#、2#风口下方,标高7.141m的TE701#电偶温度于3月24日始开始异常上升,最高达848℃已经接近850℃报警值,该部位冷板水温差由原来的0.8℃升高到1.63℃。根据壁体温度计算,TE701#电偶附近炉缸陶瓷垫还剩100~200mm厚或仅有渣壳保护(该部位陶瓷杯已侵蚀完)。(咨询了北科大程教授,并校核了计算结果)。 针对炉缸TE701#电偶温度异常升高,采取提高该部位冷却强度、炉体灌浆、适当提高入炉钛负荷等综合护炉措施,自2010年4月长期堵2#风口。一年来,通过优化调整操作制度、强化过程参数控制、加强外围协调组织等措施,实现了炉况长期稳定顺行和获得较好的技术技经指标。宣钢5#高炉2010年4~12月主要技术经济指标见表1。 表1 宣钢5#高炉2010年4~12月主要技术经济指标 平均日产t/d焦比 kg/t煤比 kg/t小焦比kg/t粒煤比kg/t品位 %风温 ℃CO2%备注4月份164238315133056.88111818.35月份1694366144302456.43110618.076月份1687359144322456.90111518.587月份1036387145352455.97106116.9焖炉8天8月份1692359152203856.2111917.99月份1117377150163856.55107417.2焖炉6天10份1388395142232455.98108117.17停炉16天11月份138543914743056.30104417.72停炉17天12月份168936914644056.96109818.58 2、综合护炉 在长期堵2#风口同时,采取一系列综合护炉措施,确保TE701#电偶温度稳定在正常范围内,高炉正常生产炉体安全。 2.1提高冷却强度 重点提高TE701#电偶所在的炉缸2#冷板区域的冷却强度,3月29日白班对该部位炉皮打外喷水,炉缸水流量由530 m3/h分步提为600、650 m3/h。4月20日7:00-22:20定修,炉缸二段-2、3,三段-2冷却壁部位灌浆、炉缸1-4段2#冷却壁改高压水。 2.2加强炉前操作管理,维护好铁口工作 TE701#电偶位于铁口南下部,宣钢5#高炉长期使用宣钢附企自产炮泥,大修开炉以来随冶强的提高,炮泥质量不能满足高冶强的需要,铁口泥包不稳定,经常出现铁口钻漏和浅铁口,铁水对铁口区域内壁冲刷严重。维护好铁口工作是护炉的关键。 一方面,提高炮泥质量,外购高质量炮泥;另一方面,抓炉前工的日常操作,稳定泥包工作,维持铁口深度在2~2.3米。 2.3适当提高入炉钛负荷 停配块矿,停外购低钛球改配自产高钛球,适当提高入炉钛负荷,最高提至15.0kg/t,计算碱度由1.03倍提至1.07倍。待TE701#电偶温度下行且稳定后,再适当下调入炉钛负荷。 3、在护炉前提下的高炉强化措施 宣钢5#高炉经过近一年时间的护炉实践,在合理护炉,确保炉体安全前提下,逐步摸索高炉操作制度,适当强化高炉操作。在高炉长期堵2#风口生产过程中,逐步调整建立了新的操作炉型,确保了炉况长期稳定顺行,获得了较好的技术经济指标。 3.1操作制度的优化调整 为保证高炉炉体安全,宣钢5#高炉长期堵2#风口作业。必须重新思考上下部制度的匹配关系,总的原则:发展中心煤气流为主,适当发展边缘气流;下部,调整风口布局,重新合理分布初始气流;上部,随冶强的降低,选择合适矿批和装法。建立新的操作炉型。 3.1.1上部制度 宣钢5#高炉以稳定焦炭平台为基础,合理确定矿角环位和布料圈数,增加焦、矿层厚度,

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