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气举排液技术总结与改进—2006
塔河油田气举排液技术总结; 吐哈钻采院经过多年的研究与实践,形成了气举采油配套技术,获自治区科技进步二等奖1项,集团公司科技进步三等奖 1项及多项局级成果。 ;连续成套气举采油应用情况 ;连续成套气举采油应用情况 ;高压气举快速返排技术 :;气举采油技术研究人员;气举排液的技术原理;系统组成;卸荷过程:卸荷过程为气举阀顺序关闭过程。;优化设计---原则;优化设计----优化设计内容;优化设计----设计方法与气举采油的不同;优化设计-----主要研究内容;优化设计-----主要研究内容;优化设计;新井完井气举排液诱喷、气举生产测试一趟管柱 ;二、气举排液技术简介;气举排液技术特点 :
(1)压裂排液一趟管柱;
(2)气举排液深度较深,排液效率高;
(3)排液周期短;
(4)储层伤害小,酸化、压裂效果好。
气举排液技术适用范围:
(1)酸压井气举返排残酸;
(2)自喷油、气井井底积液的排液;
(3)负压射孔,井筒造负压;
(4)新井投产诱喷,试油及生产测试等。 ; 为提高酸液的返排速度,减小残液对地层的伤害。2003年5月首次在TK715井应用吐哈钻采院气举排液工具及相关排液技术,该井酸压后无产能,经气举诱喷获得高产,产量152m3/d,取得了显著的效果。
气举排液技术在塔河油田的推广和应用,一方面提高了酸压排液的速度,减小了残酸对地层的污染,提高了酸压措施效果和酸压建产率;另一方面,大幅度缩短了完井周期,减少了占时间,提高了生产时效。
气举排液技术已经成为塔河油田酸压排液、试油、测试等方面的关键技术。; 2003年5月,吐哈钻采院针对塔河油田酸压排液中存在的问题,及时将先进的气举排液技术成功引进了西北分公司,针对气举排液技术推广应用中存在各种问题,进行了持续不断的技术研究和创新,逐步形成了目前适应塔河油田特点的抗硫、抗高压、全通径气举阀技术和配套的气举排液技术,为西北分公司的气举排液技术的发展和应用做出了贡献。 ;工具参数及性能指标;防硫气举阀KPX-136研究与应用
主要技术措施:
①采用特殊的防硫合金材料;
②采取特殊的表面处理加工工艺;
③各部件之间采用了整钢???工,无焊缝连接方式。
;全通径气举阀技术研究与应用
塔河油田部分井需要用刮蜡片清除胶质、沥青质的沉积物、抽汲评价。而先期使用的KPX-115和KPX-136型气举阀内通径分别有55.5mm和68mm,刮蜡片和抽子无法正常通过,为此吐哈钻采院研制了通径为76mm的KPX-148全径气举阀。
塔河油田部分井7″套管内径仅有152.5mm,KPX-148型气举阀的最大外径为148mm,气举阀与套管的间隙较小,采用了原钢整体加工的先进技术,进一步减小了外径,研制并应用了KPX-145气举阀,气举阀的最大外径减小到145mm,增大了气举阀与套管的间隙,提高了工具使用的安全性。 ;未举通的井有T453CH井和TK1112井2口:
T453CH井情况:
2006年9月16日酸化施工,15:30-23:30自喷排酸21.8m3。17日1:10-9:30气举排液,泵压12.5MPa,套压10.7 MPa, 气举出液0.6m3,累计出液22.4m3,转抽汲排液。
1、地层裂缝发育,气举过程中压井液漏失严重,井口出液量少。
2、气举压力低,套压小,环空液面(约900m)高于气举阀(1500m)。;TK1112情况:
2006年9月7日对该井进行了酸压完井作业,开井排酸后用4mm油咀试采,产量稳定:油压19.7MPa,套压14.7MPa,日产油110.6m3,原油综合含水0。 10月31日用1.15g/cm3的油田水38m3压井,整改井口流程。
11月1日制氮拖车气举,泵压25.4MPa,油压0MPa,未出液,无气,停止气举,关井放套压23MPa放至10MPa,14:00-15:15开井,油压0MPa,套压10MPa,出液17.4m3,15:15装4mm油嘴求产。
另外,TP2、S1068井在气举施工过程中也存在施工不畅,套管间断起压的情况。 ;原因分析:
1、以上3口井管柱结构都是一级气举阀+封隔器,气举时气举阀以上环空中的压井液通过气举阀阀孔进入油管,阀孔直径3-6mm,对单流凡尔的水力切割作用强,损坏单流凡尔。
2、压井液不清洁,堵塞气举阀阀孔。;改进措施:
1、对于管柱结构有封隔器的井,下入两级气举阀,增大阀孔直径,减小对单流凡尔水力切割作用。
2、施工开始时控制氮气注入排量,减小水力切割作用;举通后增加氮气注入排量,满足改进后的设计要求。
3、保证压井液清洁,防止堵塞气举阀阀孔。;汇报结束!
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